APP下载

现浇框架结构柱施工质量问题处理技术

2014-01-31孙石林SUNShilin

建筑机械化 2014年6期
关键词:角柱水泥砂浆模板

孙石林/SUN Shi-lin

(瑞华建设集团有限公司,广东 广州 510640)

1 问题简况

广东云浮某大型商场工程,为多栋5层现浇钢筋混凝土框架结构。各栋首层的层高5.5m,2~5层的层高4.5m,结构跨度7×8m,主梁截面350×1200mm,次梁截面300×800mm与250×600mm等,楼板厚120mm。

该工程其中1栋已经浇筑了5层的梁板(只欠屋面板),2010年4月21日,木工班组在拆除2层柱及3层梁板的模板及支撑时,发现2-1轴*2-A轴柱与2-1轴*2-B轴柱,这两条结构柱(截面0.6×0.6m)的下部约1m高度水泥浆欠缺,局部根本没有水泥浆,砂石外露明显,为结构性质量问题。

发现该质量问题后,拆模施工人员马上汇报施工单位项目部,项目经理马上汇报现场监理工程师、业主监管人员和施工单位总工程师室。施工单位项目部按照集团公司总工程师室的要求,及时实施如下3项措施。

1)及时回顶 对2-1轴*2-A轴柱(角柱)与2-1轴*2-B轴柱(边柱)周边3跨的结构梁和板,采用钢管马上回顶。回顶方法以结构柱未浇筑的工况,基本按照施工支模的钢管间距与步距进行可靠的回顶。对结构柱旁边的楼梯间及天井,从地面支设落地钢管支架,并采用可靠的支顶措施。

2)停工警戒 停止上部结构的施工,以减少本层结构的荷载。同时对2-1轴*2-A轴柱(角柱)与2-1轴*2-B轴柱(边柱)周边3跨的结构梁和板,包括上下各层,设置警戒线,禁止无关人员和设备进入警戒区域。

3)回弹强度 对2-1轴*2-A轴柱(角柱)与2-1轴*2-B轴柱(边柱)、附近结构柱、梁和板,采用回弹仪测量混凝土强度,尤其是对出现质量问题的部分,进行重点回弹,对照混凝土浇筑龄期,为测量区域及分析原因提供依据。

在采取以上措施的同时,质安员对周围相应区域的3~4层梁板及3层柱进行观测;测量人员采用仪器对结构上下进行沉降与变形观测。由于及时采取可靠的措施,从观测结果看,该工程结构都没有发现任何裂缝或突变沉降,结构处于可靠受力状态,安全没有受影响。

该工程2层结构柱混凝土设计强度等级C35,上下梁板C30,按现场回弹仪对强度的测量结果,该质量问题的范围只局限在层2-1轴*2-A轴柱(角柱)最下部约1.2m、2-1轴*2-B轴柱(边柱)最下部约0.8m范围内,即只有这部分范围的混凝土强度小于设计龄期强度,其他都符合设计要求。这两个方形柱(截面0.6×0.6m)4个侧面中两侧面强度很低,最底部砂石料甚至用手可以掏出,越高水泥浆凝结状况越好,另两个侧面也相对好一些。在出现质量问题范围以上,混凝土龄期强度没有问题。柱子与2层梁板面相接约2~3cm有已经凝结的、强度等级较高的水泥砂浆薄层。

2 发生的原因和责任

经查施工记录,该工程2层结构柱整体浇筑前,按规范先加厚度2~3cm的同配比水泥砂浆薄层(每条柱水泥砂浆用量0.6×0.6×0.03m=0.011m3)。由于2-1轴西面没有场地,在浇筑本层结构柱时,混凝土泵车受臂长限制,伸不到2-1轴*2-A轴柱(角柱)和2-1轴*2-B轴柱(边柱)的位置,同时环境刮风下雨,风力大而又不能使用塔式起重机加漏斗的方式送料,就这样停止浇筑,剩下这两条柱子待3层结构梁板钢筋绑扎后才浇筑。

2.1 直接原因

在4月2日这两条柱浇筑之前,楼板与梁模板的大部分雨水汇流到这两条柱模内。由于支模牢固且基本没有缝隙,加上柱底2~3cm已经凝结的水泥砂浆封住了模板的缝隙,雨水集聚至少0.6m,施工单位按规范分层喂料振捣,第1~3次下混凝土料(每次约0.6×0.6×0.3m=0.11m3),每次混凝土料在积水中离析分离,插入式振捣器在分层振捣时加剧了混凝土料在积水中的离析。

2.2 间接原因

1)施工质量检查与隐蔽验收制度(尤其是自检与互检制度)缺陷,质量检查人员责任心不强,工作不认真,未能针对重点部位(结构柱底部)认真检查。

2)按正常施工工艺,结构柱底部加水泥砂浆后,应马上浇灌混凝土,但施工人员却在加水泥砂浆后隔7天才浇灌混凝土,可见施工单位技术交底制度欠缺,存在违章操作行为。

3)施工现场质量保证体系不完善,现场施工管理人员不够,现有人员素质不高,未能较好地落实施工组织设计与方案的质量检查与管理措施。

4)监理单位现场监理人员责任心不强,质量监督与检查不认真,未能很好实施重点部位的旁站,存在质量监控的死角。

5)建设单位现场人员,对施工质量的过程监督与控制的力度不够。

2.3 主要责任

经过总结,发生该质量事故的主要原因,在于隐蔽验收检查不到位(留有死角)和违章操作(铺水泥砂浆隔7天后才浇灌混凝土)。

按该主要原因,造成该质量问题的主要责任者,一是施工单位项目部质量检查人员,二是混凝土班组操作工人。

3 处理方法

该工程相关单位技术管理人员与专家,分析了以上原因后,针对这两条结构柱的质量问题,进一步研究并统一意见,形成下述处理方法。

两条结构柱质量问题的处理工艺流程为:回顶→托换→凿除→清洗→封模→备料→喂料→振捣→养护→拆模→切割→卸顶。详细描述如下:

1)回顶 从首层到2层,对2-1轴*2-A轴柱(角柱)与2-1轴*2-B轴柱(边柱)的周边3跨的结构梁和板,进行回顶。对于2层梁板的回顶方法,以结构柱未浇筑的工况,经过计算,基本按照施工支模的钢管间距与步距进行可靠的支顶,靠近加固柱一侧采用并联双管支顶。

2)托换 对2-1轴*2-A轴柱(角柱)与2-1轴*2-B轴柱(边柱)质量缺陷范围上部已经凝结的钢筋混凝土结构,采用双钢管水平抱箍(上、中、下三节)和14螺栓锁紧,上中下之间采用钢管垂直拉结。最上节钢管箍位于3层结构梁下,最下节钢管箍位于质量缺陷上沿往上约0.2~0.3m处,并采用较长的双钢管,加长部位采用扣件与“回顶”的钢管立杆相接而顶托。这样形成了对这两条结构柱的临时托换体系,预防结构柱因自重受拉而开裂。

3)凿除 回顶与托换后,施工单位自检合格,监理验收后,才能凿除松散等质量缺陷部位的混凝土。按回弹检测结果,龄期强度不够的全部要凿除,并凿深(高)多凿3~5cm。凿除应采用小凿子和锤子轻凿的方法,严禁采用大锤敲打碰击,以防止伤害整条结构柱已经凝结的混凝土与钢筋。凿除缺陷部分形成的柱子下部空间,形成一定的锅底凸面(倾斜度小于3%),如图1,以利于补偿混凝土时喂料、振捣和排气。

4)清洗 凿除完成后,应认真检查,必要时通过回弹检测,确认强度不够部分全部凿除后,采用高压清水仔细冲洗干净。结构柱的原来钢筋不动,但也要把钢筋上的水泥砂或灰尘冲洗干净。如箍筋受损,则应加设或适当加密箍筋。

5)封模 清洗干净后才能封模板。模板采用18mm厚夹板,50×100方木间距0.2m作为立档,双钢管作为柱箍,14螺栓拉锁紧。

结构柱2个侧面模板与原来柱侧齐平,另两侧(缺陷严重的侧面)封模板时,把结构柱加宽10cm。

各个侧面的模板上部,加设倾斜的小漏斗,以利于喂料和振捣,如图1所示。

6)备料 结构柱原设计强度等级C35,补强使用的混凝土,提高2个等级,即采用C45的混凝土料。使用的混凝土要求掺加膨胀剂,掺量为水泥用量的12%,另加减水剂,混凝土坍落度约12cm。材料准备量,宜为使用量的1.2倍以上(即每条柱至少0.7m×0.7m×1.5m×1.2=0.9m3),以期有20%以上的多余储备量。混凝土料拌和后,宜在1h内尽快使用。

7)喂料 喂料采用人工与铲斗,从加宽10cm的两个侧面的斜漏斗处喂料。补强部位全高约0.8~1.2m,分3~4次喂料,以便分层振捣密实。

8)振捣 采用小型振捣器,快插慢拔。振捣应到位,但控制不碰撞模板和钢筋。每层振捣后在柱子的侧面,采用25钢筋敲击,从声音上判别密实度,确保绝对密实。

9)养护 补偿混凝土并初凝后,开始淋水或在漏斗处蓄水养护。拆模后采用麻布袋或塑料薄膜把柱子的这部分包封起来,并经常淋水养护,保持湿润。养护时间不少于7天。

10)顺序 对于这两条结构柱质量问题的处理,采取统一回顶和托换,但两条分开先后的处理方法,以确保上部结构的安全。先处理2-1轴*2-B轴柱(边柱),在这条柱质量缺陷范围补混凝土并养护3天后,再处理另一条,开始凿2-1轴*2-A轴柱(角柱)质量缺陷范围。

11)拆模 由于是侧向模板,补偿混凝土的第2天,可以拆除。边拆模边观察,并做书面记录。

12)切割 拆除模板后的第2天,采用回弹仪测混凝土强度,如强度等级达到C15以上,则可以割除加宽10cm部分及凸出结构柱侧面的混凝土。切割面应平整,以利于后续批灰与装修。

13)卸顶 在补偿混凝土约12~15天,采用回弹仪分别测混凝土强度,在其强度达到C35以后,才能拆除临时托换与回顶杆件。

4 预防措施

该施工质量问题,是人、机、法与环4个因素综合出现问题的结果。为了预防类似的施工质量问题或事故,制订了下述预防措施。

4.1 技术措施

对于关键部位(如结构柱底部),应严格执行隐蔽验收与检查制度。封模板时,结构墙柱应在下部约0.2m处,留设清扫口(同时兼作检查口),以便检查和清扫底部垃圾与积水。

在结构柱浇筑混凝土之前,先铺2~3cm与混凝土同配比的水泥砂浆。在铺水泥砂浆后与初凝前,这一时间内尽快浇灌混凝土,并按规范分层振捣密实。杜绝在下层水泥砂浆或混凝土初凝后再浇筑上部混凝土。

对于结构柱混凝土的浇筑,落实专人,严格按施工规范分层喂料、分层检查并分层振捣密实。

在使用插入式振捣器,对结构柱混凝土进行分层振捣时,要快插慢拔,以冒浆而不冒气泡为准。每层振捣深度应插入下一层3~5cm。

在分层振捣结构柱混凝土的同时,派专人用小钢管或钢筋,轻敲检查已经浇筑的柱子下部,根据声音判断,确保混凝土密实。

4.2 管理措施

完善施工项目部的质量保证体系,在项目部原来技术与管理人员的基础上,增加施工项目部技术负责人(高级工程师)和质检工程师各1人,4月24日到位,专门负责该工程的技术与质量检查工作,严格落实施工组织设计与方案的质量检查与管理措施。

在该工程中,实施全面质量管理,对各分部分项工程,尤其是结构柱混凝土浇筑工序,从人、机、料、法、环这5个因素和各个环节进行严格的质量控制。对该工程所有施工管理人员和操作工人,尤其是本施工质量问题的责任者,进行警示教育,加强工作责任心,增强质量意识和管理素质。

由业主协调,加快该工程北侧道路的施工进度,及早将该道路施工完成,以便拓宽该工程的施工场地。

施工项目部应加强与混凝土搅拌站的联系和沟通,认真做好混凝土的进料与备料,备足混凝土泵车布料臂的长度和布料范围,灵活布置混凝土泵车,并储备1台混凝土落地输送泵。

4.3 经济措施

对这次质量事件,按照责任情况,工程相关各方联席会议确定,分别给予相关责任人罚款处罚,另外制订后续工程的质量奖罚措施。以此督促大家在以后的工作中认真负责。

5 结 语

该工程出现施工质量问题后,施工单位给予足够的重视,采取可靠的应急措施,彻底阻止了过程质量问题的进一步扩大。

2-1轴*2-B轴柱(边柱)于4月26日处理,在该柱补偿的混凝土回弹强度达到C20第4天(即4月30日),再处理2-1轴*2-A轴柱(角柱)。

从处理结果看,该工程的这两条结构柱的施工质量问题,有惊无险。可见,按本文的处理工艺方法是可靠的,处理效果良好。按补偿混凝土处理后28天的回弹结果,处理部位混凝土强度等级达到C45(超过设计的两个等级),杜绝了任何后患。

从该工程的后续工序以及施工的其它各栋工程的施工过程和结果看,该工程相关各方联席会议所制订的各项预防措施是及时和得力的,为整个工程后续类似施工提供了措施,为保质保量按时完成施工任务奠定了保障。

猜你喜欢

角柱水泥砂浆模板
铝模板在高层建筑施工中的应用
铝模板在高层建筑施工中的应用
全铝集装箱关键结构件的优化分析
控制混凝土角柱外墙垂直度难点与对策分析
不同纤维对磷酸镁水泥砂浆早期性能的影响研究
砂梨棚网架搭建技术
高钛型高炉渣砂代砂水泥砂浆力学性能试验研究
硅灰对硫铝酸盐水泥砂浆物理力学性能的影响
铝模板在高层建筑施工中的应用
城市综改 可推广的模板较少