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空气垂直分级低氮燃烧调整试验研究

2013-12-20魏健鹏胡颖炯魏争鸣

发电设备 2013年3期
关键词:磨煤机过量燃烧器

魏健鹏,董 辉,胡颖炯,魏争鸣

(甘肃电力科学研究院,兰州730050)

煤炭燃烧会产生大量的烟尘、SO2、NOx和CO2等污染物,其中NOx的主要来源是电站锅炉的燃烧产物,采取相应措施来控制NOx的生成已变得非常重要。对NOx排放进行控制,一是燃煤锅炉采用炉内低氮燃烧技术,降低燃煤机组燃烧产物中NOx的生成量;二是利用脱硝技术对烟气进行脱硝。目前执行的GB 13223—2003《火电厂大气污染物排放标准》中NOx排放质量浓度限值为450~1 100mg/m3,而发达国家和地区的NOx排放质量浓度限值一般在200mg/m3以下(欧盟现行的NOx排放质量浓度限值为200mg/m3,美国为135~184mg/m3,日本为200mg/m3);同时我国还要求新建火电厂必须同步建设脱硝装置,重点地区NOx排放质量浓度限值为200mg/m3;2015年年底前,现役机组全部完成脱硝改造,实现NOx排放质量浓度限值为200mg/m3的目标。

空气垂直分级燃烧技术是目前应用较广泛的一种低氮燃烧技术。空气分级燃烧的基本思想是降低主燃烧区域的氧气质量分数,进行亚化学当量的缺氧燃烧,以抑制煤粉燃烧过程中NO的形成,使燃料在缺氧条件下燃烧,降低燃烧速度和燃烧温度,减少热力型NO的生成。还原燃料中释放的含氮中间产物HCN,也会将NO还原分解成N,从而抑制燃料型NO的生成。在燃尽区供给充足氧气,加快燃料的燃尽,充分利用低氮燃烧技术降低脱硝成本[1]。

1 试验炉燃烧器及燃料特性

燃烧器由主燃烧器和分离燃尽风(SOFA)燃烧器组成。主燃烧器有13层喷嘴,其中5层一次风喷嘴(最下层为等离子点火燃烧器),8层二次风喷嘴。SOFA燃烧器设计有3层二次风喷嘴。为了控制锅炉炉膛出口左、右侧烟温偏差,燃烧器的顶部2层二次风EE、EF(燃尽风OFA)和中间1层二次风CD采用反切布置,顺时针旋转,反切角为12°,反切切圆直径分别为3 210mm和2 998mm,其余喷口气流均为逆时针旋转。在主燃烧器的上方布置有SOFA燃烧器,使主燃烧器区域的过量空气系数维持在1.03左右,这样可降低主燃烧器区域NOx的生成量。设计各类风比例:一次风20.89%,二次风61.19%,SOFA 12.92%。设计风速:一次风30.9m/s,二次风49.4m/s,SOFA49.4m/s。漏风率5%,二次风阻力1 150Pa。煤质特性见表1。

表1 试验煤质

2 炉内空气垂直分级控制

空气垂直分级燃烧技术是将燃料的燃烧过程分阶段进行控制,即主燃区α<1,还原区α≈1,燃尽区α>1,使整个燃烧过程中第一阶段减少空气供应量,第二阶段将部分燃烧所需的空气通过布置在主燃烧器上方的OFA送入,第三阶段将其余燃烧所需的空气通过布置在主燃烧器顶部的SOFA送入炉膛;因此需要确定:(1)燃烧的理论空气量;(2)燃尽风比例;(3)燃烧器出口过量空气系数,以寻求最低NOx排放质量浓度的控制期望值。

燃煤特性变化较大时,需要基于燃煤特性对锅炉运行进行优化调整,以满足变煤种高效、低污染燃烧的要求。煤种的燃料系数为:

式中:w(Ndaf)为燃煤的干燥无灰基质量分数,%;w(Cdaf)为干燥无灰基碳质量分数,%;d为煤粉平均粒径,mm。

锅炉采用变煤种运行时,可通过式(1)计算相应煤种的燃料系数FCI值,判断变煤种运行对NOx排放质量浓度的影响,从而可为选择配备燃料或运行的调节手段,为变煤种运行达到高效、低污染燃烧要求提供依据。

燃煤特性对燃料氮转化率的影响主要为w(Ndaf)及w(Cdaf)。随着煤粉粒径的增大,燃料系数FCI也增大,NOx排放质量浓度也增大。燃料w(Vdaf)越高,燃料氮转化率越低;w(Vdaf)越低,燃料氮转化率越高。

在垂直空气分级燃烧调整过程中,首先给定炉膛出口过量空气系数α″f,然后根据煤质资料计算理论空气量V0(m3/kg)计算实际空气量Vk为:

式中:αt为炉膛内总的过量空气系数;Δαf为炉膛漏风率。

最后根据给定分离燃尽风份额Δαr和给定一次风比例Δα1t,确定燃烧器出口过量空气系数:

3 垂直空气分级燃烧控制参数

3.1 设计工况下的过量空气系数

额定负荷下SOFA比例设计值为0.129 3,主燃烧器过量空气系数1.00,炉膛漏风系数0.05,即SOFA份额与炉膛三区(主燃烧区、还原区和燃尽区)总的过量空气系数等于0.15,实际炉膛漏风5%。对于整组燃烧器来说,炉内燃烧情况复杂,不能严格划分出三个区域,但可以通过煤粉的燃尽高度大致确定分级风量,当燃尽区最大过量空气系数在1.15左右时,燃烧器出口区空气过量系数约等于1.05,即在送入炉膛总风量和烟气中φ(O2)不变的情况下,增加SOFA风量相当于降低还原区和主燃烧区过量空气系数,见表2。

表2 炉膛过量空气分布

3.2 煤粉燃尽高度与NOx脱除率的变化

燃烧器煤粉燃尽高度H根据煤质特性w(Vdaf)计算:

试验中两种煤质的计算燃尽高度分别是2.10m和2.29m。当燃尽风投入时,煤粉的燃尽高度均大于计算值;当SOFA全部关闭后,E层燃烧器投运时煤粉燃尽高度为1.85m,小于计算燃尽高度。由于SOFA关闭后炉膛主燃区过量空气系数增大和燃尽区的过量空气系数增大,对NOx脱除率影响较大,因此在不同磨煤机的运行方式下燃尽高度也在变化。SOFA高度的选择,对锅炉改造及提高NOx脱除率意义重大。锅炉额定负荷下,燃尽高度随磨煤机运行组合方式(4台磨煤机运行,E磨煤机不运行或运行)而变化。锅炉各一次风燃烧器喷口设计标高及间距见表3。

表3 设计燃烧器标高

当锅炉负荷不变,控制φ(O2)一定的条件下,通过改变上层磨煤机运行组合方式,改变燃尽风送入高度,测量烟气NOx质量浓度。当磨煤机运行ABDE改变为ABCD时,燃尽高度发生变化,测试烟气成分,计算NOx脱除率的变化(见表4)。

表4 燃尽高度变化时试验结果

表4表明:SOFA高度的增加会提高垂直空气分级燃烧中NOx的脱除率;同时垂直分级程度越大,即燃尽区出口过量空气系数越小,对NOx脱除率影响越大。对于不同的磨煤机运行组合方式,SOFA风量对NOx质量浓度的影响程度有所不同,其关联程度与运行的磨煤机台数及最上一层运行的燃烧器与SOFA风口的距离相关,距离越小关联度越高,运行磨煤机台数越多关联度越高。

在燃尽高度增大至5.0m以上时,OFA与SOFA其中任一组风切换运行,对NOx质量浓度的影响几乎相同;在ABCD磨煤机组合运行方式下OFA(顶层二次风)与SOFA(共三组)中任一组风可相互替代。

3.3 燃尽风比例变化

维持炉膛出口φ(O2)一定的条件下,改变燃尽风比例,锅炉负荷不变,主燃烧区一、二次风配风方式不变,改变SOFA风量,测量烟气中NOx质量浓度(见表5)。

表5 燃尽风比例变化时试验结果

当磨煤机运行ABCD组合时,二次风配风不变,仅开启SOFA,烟气中NOx质量浓度明显降低,降低幅度随SOFA比例增大而增大,通常在φ(O2)为3.2%~4.0%时,可降低25.2%左右。燃尽风比例的增大,必须提高大风箱二次风阻力,增大燃尽风风速。二次辅助风阻力增大意味着燃尽风比例的增加。

3.4 锅炉变负荷过程中NOx质量浓度的变化

在锅炉变负荷状况下,由于炉膛断面热负荷的急剧变化,炉膛上部温度大幅降低,停止D磨煤机NOx质量浓度降幅100mg/m3,停止C磨煤机NOx质量浓度降幅60mg/m3;而上层磨煤机的停运,也使相应送入的二次风减少,扩大了NO还原区域,并使上炉膛温度降低,十分有利于降低NOx质量浓度。图1为锅炉变负荷运行中NOx质量浓度变化趋势图。

图1 锅炉变负荷运行中NOx质量浓度变化趋势图

图1表明:燃料量的减少与NOx质量浓度降低呈现正比例趋势,磨煤机一次风量的骤减点即NOx质量浓度的骤降点。垂直分级燃烧中一次风比例对NOx脱除率有着直接的影响,适当降低一次风比例有利于NOx排放质量浓度控制。

4 结语

对煤粉锅炉空气分级燃烧而言,主燃区及还原区空气的配比、燃尽区长度、过量空气系数等对NOx排放质量浓度影响很大。如果将燃烧器组按ABCD\ABCE\ABDE三种典型运行方式划分,假定二次风阻力不变,当过量空气系数1.17(φ(O2)=3.05%),SOFA 风量分数13%,主燃烧区及还原区总过量空气系数1.03时,方可达到设计要求,NOx排放质量浓度随着分级风量的增加而减少;但在分级风量过大时,不完全燃烧产物迅速增加,主燃烧区长度增大,增大了NOx在还原区的停留时间,NOx排放质量浓度也会明显降低,在过量空气系数逐渐增大的过程中,NOx排放质量浓度呈现先增大后减少的趋势。

[1]周永刚,邹平国,赵虹.燃煤特性影响燃料N转化率试验研究[J].中国电机工程学报,2006,26(15):63-67.

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