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浅析大采高综放开采技术与应用现状

2013-09-11王金君林媛媛殷卫峰

采矿与岩层控制工程学报 2013年6期
关键词:保德综放采煤机

王金君,林媛媛,殷卫峰

(1.永城市供电有限责任公司,河南 永城 476600;2.中煤科技集团公司,北京 100013)

我国厚及特厚煤层储量十分丰富,可采储量占生产矿井总储量的45%[1],研究大采高综放技术具有极为重要的意义。大采高综放面有诸多优势,有利于顶煤垮落,进一步改善顶煤的冒放性[2];有利于使用大功率采煤机和前后部刮板输送机;可增加放煤口数量[3],缩短放煤时间;增加通风断面,降低风阻,有利于稀释放煤口及上隅角瓦斯;缩短工作面循环时间,提高工作面推进速度;提高采出率与单产;提高一次采放的总高度。但同时也存在着相应的负面影响:由于割煤高度的增加,煤壁稳定性控制难度加大,两巷断面大支承压力较大易底鼓片帮[4];工作面及上隅角瓦斯的超限,甚至会出现局部瓦斯涌出量较高的情况。

1 应用概况

目前我国应用大采高综放的矿井主要有:大同矿区的同忻煤矿、塔山煤矿,中煤能源集团平朔煤业公司安家岭一号井工矿、二号井工矿,山西焦煤集团西山煤电公司斜沟煤矿23103 工作面,神华集团神东煤业集团公司保德煤矿81300-1 工作面和81502-2 工作面,潞安集团王庄煤矿等。

几个矿井地质条件和开采条件如表1 所示。

1.1 煤层赋存情况

总体来说各矿煤层赋存条件简单,平均厚度较大,在9.6~16m 之间,同忻最大为16m,塔山次之为14.81m。煤体的冒放性整体较好,相比而言,冒放性最差的保德煤矿其冒放性也达到中等偏好。矿井煤层埋深同忻和塔山比较大,同忻最深达501m,平均448.5m;塔山平均397.7m,斜沟平均334.5m;平朔一号井约220m;保德平均263.5m。斜沟煤层倾角最大为8.9°,平朔一号井局部区域倾角能达到12°,其余大都在5°以内。

1.2 地质情况

整体来看各矿的直接顶和基本顶较稳定,断层少,基本无陷落柱和火成岩侵入。从地质条件来看,同忻矿基本顶在靠近切眼和平朔一号井局部区域有火成岩侵入,其中平朔一号井初采时,由于小煤窑开采的影响发生过发火事故。在日常回采过程中,由于巷道断面比较大,综放面受采空区扰动影响剧烈,巷道底鼓比较严重,在同忻矿、塔山矿和平朔一号井较为明显。尤其是平朔一号井,断层14 条,落差最大12m,大多1.3~7m,富水层弱,水影响小,回采过程中底鼓治理成为一大难题。斜沟23103 面局部古河流冲蚀沉积带,水条件中等局部有突水危险断层,对生产有一定的影响。保德矿区域煤厚大、浅部煤层较薄,构造多,地质冲刷较严重,水文地质条件较简单。

表1 矿井地质条件和开采条件

1.3 瓦斯情况

所述矿井中除了保德矿的瓦斯稍高外,其他矿井均属于低瓦斯矿井。不过大采高综放面出现过瓦斯超限,开采前厚煤层瓦斯相对量很小,由于开采煤量大,瓦斯涌出量瞬间增大使得绝对涌出量较高。尤其是来压期间综放工艺对采空区扰动大,出采空区残存瓦斯。同样在煤层破碎地段和地质构造带附近瓦斯绝对涌出量也很大。所以各大采高综放面均采用的是高瓦斯治理。

1.4 工作面产量与相关信息统计分析

各矿区工作面产量及相关信息见表2。

表2 各矿区工作面产量与相关信息

由表2 可以看出,调研的工作面年产量都在6.0Mt 以上。可见大采高综放技术和设备国产化方面取得了卓越的成果,在开采特厚煤层方面有超强的活力和前景。从地质条件来看,千万吨级配套的工作面地质条件较为简单的同忻矿产量最高,条件较为复杂的斜沟和保德产量稍低。

如表2 所示,工作面采出率均在85% 以上,平均为88.7%,最高是同忻矿,采出率为89.5%。综采面的采出率较高,在93%以上。顶煤采出率均在76%以上,平均为81.3%,最高是塔山矿,采出率为88.1%,总体来看综放面整体采出率平均为85%。与综采面的采出率相比还有一定的差距。因此,要进一步努力解决综放开采的不利因素,尽量提高资源采出率。

2 工作面装备

工作面整体运行情况如表3 所示。

从设备方面来看,同忻除胶带输送机和液压支架外全部国外进口;塔山推进全部国产化;平朔一号井只采煤机为进口,其他国产;斜沟矿23103 面国产化和同忻类似;斜沟矿18102 面采煤机、刮板机和转载机进口。保德81502 面采煤机,前后刮板机和转载机为进口,保德81300-1 面与平朔一号井类似;问卷调查的五家沟矿、东滩矿和兴隆庄矿井设备除了东滩采煤机为国外进口,整套设备全国产化。由此看出,综放面主要设备的国产化比例约49.1%,国产设备已能基本满足千万吨(级)综放面的要求。总体来看,各矿支架均为国产,三机以外的配套设备基本国产;关键设备和核心部件引进国外技术比重较大,液压支架结构件没问题,但密封系统和材质的强度、耐磨性、耐高温和加工工艺还需要进一步改进。

表3 工作面整体运行情况

矿井的平均开机率84.4%,其中综放面中塔山最高为92.7% (全国产化)。条件较为类似的同忻矿开机率仅为80% (胶带输送机和液压支架外全部国外进口),以此来比较国产设备的适应性还是可以的。平朔一号井14109 面(只有采煤机进口)开机率为80.6%,保德81300-1 面开机率最低(只有采煤机进口),为77.6% 。总体来讲,国产设备存在故障问题,可靠性不高,但差距不是很大。设备运行情况主要受地质条件影响较大,当然国产设备某些部件确实存在问题,有待提高。

国产设备故障稍高,主要体现在以下几个方面:采煤机和前输送机配套问题,造成三角煤割不透;采煤机电气控制系统易发生故障,截割部和摇臂的可靠性不高,牵引部易损坏;支架使用情况较好,主要是密封圈问题;前后刮板机问题也比较多,软启动装置不够成熟,耦合调速器、电磁先导换向阀组易出现问题;刮板机的齿轮和链条的材质和耐磨性较差,易损坏;胶带机方面问题不大,偶有软启动损坏,运输能力基本达标。调研矿井满仓情况较少。

3 开采工艺

各工作面开采工艺如表4 所示。

目前工作面倾斜长度已经超过400m,走向长度已超过6000m。在国外倾斜长度超过300m 的综采面很普遍。各综放面的采放比均控制在1∶ 3 范围内,实际回采时,由于顶煤的冒放性很好,若顶煤存在近距离煤层,会出现采放比超标的现象;放顶煤工艺方式多为一刀一放双轮顺序低位放煤,仅斜沟矿采用两刀一放双轮顺序低位放煤。综放面平均采出率为85%。顶煤采出率是制约综放技术发展的关键要素之一,经过现场实践,在后部输送机溜槽后安装顶煤回收装置,解决放煤时由于后输送机溜槽高度形成的自然堆积角内顶煤的回收,大大地优化了顶煤回收问题,但是目前过渡支架和端头支架上的顶煤回收是一个严峻的课题,要深入研究进一步减少顶煤的损失。

表4 工作面开采工艺情况对照

综放面在日进刀方面,保德81300-1 工作面最低为5 刀,斜沟23103 面最高为12 刀,综放面日进刀平均为8.8 刀。在产量方面部分综放面突破千万吨(级),其中同忻最高,达1006.7 ×104t。

4 存在问题

4.1 设备使用和配套存在的问题

(1)全套国产性能上基本能满足实现千万吨(级)综放面的要求,但是设备的可靠性不高,各设备的配套协调性需要进一步改善,三机选型配套依据需进一步充实。

(2)国产采煤机基本能满足生产要求,但故障率较高,主要是采煤机和前输送机配套问题,前机头机尾过渡槽短,边界槽配合度差,采煤机行走不到位造成三角煤割不透。采煤机电气控制系统易发生故障,截割部和摇臂的可靠性不高,牵引部易损坏,常见的故障有:油缸漏油、摇臂不调高、液控阀坏,换电机及减速箱、换行走齿轮、油管坏。

(3)国产支架使用效果较好,但大型设备体重大,来压时支架陷底严重,其次是缺乏安全通道。再者是密封性差,跑冒滴漏现象比较多,密封圈经常更换,极大地影响生产,其材质的强度、耐磨性、耐高温和加工工艺需要进一步改进;乳化液浓度正常生产很难达到5%的水平,管理不到位,乳化液杂质含量高;电液控液压支架功能优势没有完全发挥;放顶煤液压支架是选择两柱还是选择四柱有待进一步论证分类。

(4)刮板输送机常见的问题有链环易断,中间槽耐磨性差,且表现为后输送机的损坏比前输送机大的特点。煤流速度不均匀,刮板机易压死难以启动。后刮板机与液压支架软连接,倾角大时,后刮板机易下窜。

(5)破碎机主要表现在锤头磨损方面,矸石进入运煤系统多,造成运输系统超负荷运转,矸石块头大、较硬,增加了破碎机锤头的磨损。

(6)胶带机运输能力基本达标,偶尔有软启动损坏、胶带断、跑偏、胶带跳电、胶带压死等现象。

(7)国产设备零部件的使用周期短,更换频繁;控制系统不成熟,国产的传感器质量参差不齐,有的能用1~2a,有的只有1~2 个月;更换零件拆装困难,维修空间小;国产设备说明书与进口设备说明书相比,所述内容不够全面和详细,国产配套设备资料的完整性有待完善;国产设备体积过大,占用巷道空间,不利于行人且不方便修理安装。但是进口设备昂贵,售后服务困难,发生故障时外国劳工修理耗时费事,备件购运周期长,一般4~5 个月,对生产造成很大影响。

(8)大采高综放设备大,缺乏配套的搬家设备,搬家费时费力。现在一般采用两套设备缓解因搬家时接替紧张问题,建议多功能搬家车辆也需配套,以减少搬家耗时。

4.2 两巷支护存在的问题

两巷支护设计存在一定的问题,部分设计凭借工程类比和经验法设计,缺乏科学设计依据,导致支护效果不理想,尤其是巷道底鼓现象严重,且大多大采高综放面都出现此类现象。

4.3 顶煤采出率及统计存在的问题

顶煤放出还是凭经验“暗箱操作”,“见矸关门”是否科学需进一步论证,含矸量依靠放煤工的经验和操作熟练度来控制界面关窗,工人的自由度太大,放煤中含矸多少才停止放煤是一难题,缺乏科学的判断标准。部分矿井计算顶煤采出率的方法不妥,导致统计结果不准确

5 建议

通过对各个矿区的分析,大体了解了目前千万吨(级)综放面的情况,虽然目前的开采工艺基本能满足当前的生产要求,但是仍存在许多不足之处,为了达到千万吨(级)综放面安全高效生产的目的,建议各矿区进一步做好和完善以下几方面的工作:

(1)加强工作面及其邻近地点地质勘探,准确掌握地质信息。

(2)提出千万吨(级)综放面基本地质要求,综合多种因素,优化工作面参数。

(3)进一步提高工作面国产设备的可靠性尤其是采煤机的可靠性,提高国产设备利用率。

(4)提出大采高综放工作面设备配套原则,科学合理进行三机选型配套,开展放顶煤开采岩层和支架围岩相互作用机理研究,研究放顶煤开采力学模型、围岩应力、顶煤破碎机理、支架与围岩相互作用关系,合理选择液压支架工作阻力和架型。

(5)研制配套的工作面设备搬家、拆除装置及技术,缩短工作面安装和拆除时间。

(6)提出放煤优化准则和提高顶煤采出率的途径。运用离散元等方法研究顶煤放落规律,大力开展自动化放煤技术。加强放煤工的责任心、操作业务水平的培训和合理的量化核定激励机制。

(7)开展工作面两巷支护设计攻关研究,防治巷道底鼓现象出现,研制两巷加强支护超前液压支架,确保两巷断面尺寸,保证行人安全、两巷设备顺利前移。

(8)进一步完善防水及一通三防保障体系,解决水害、瓦斯防治、自然发火和粉尘防治等。

[1]国家煤矿安全监察局.中国煤炭工业年鉴[M].北京:煤炭工业出版社,2007.

[2]李明忠,刘珂珉,曾明胜,等.大采高放顶煤开采技术及其发展前景[J].煤矿开采,2006,10 (5):28-29.

[3]毛德兵,康立军.大采高综放开采及其应用可行性分析[J].煤矿开采,2003,3 (1):11-14.

[4]闫少宏,尹希文.大采高综放开采几个理论问题的研究[J].煤炭学报,2008 (5).

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