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改造GBL-1.3×20型刮板捞渣机内导轮密封

2013-07-14张文涛

设备管理与维修 2013年6期
关键词:导轮气化炉炉渣

张文涛

作者通联:陕西延长石油榆林煤化有限公司 陕西榆林市719000

E-mail:zwt8866@163.com

一、前言

两台型号为GBL-1.3×20型刮板捞渣机主要用于气化炉机械除渣系统中,置于气化炉底部,炉渣经过破渣机、锁渣阀和锁斗后,排入捞渣机渣池内,锁斗与渣池系统连接实现间断的排渣和转运,刮板捞渣机采用“上回链”式设计。主要由驱动装置、拖动装置、压链导轮、托轮、张紧装置、壳体、刮板与链条、供水系统等几大部分组成。

渣池由钢板焊接而成,宽3.6m、高4m、长9.5m,渣池底部铺有一层耐磨铸板。渣池除了对炉膛起密封和收渣作用外,还对捞渣机的各部件起支承作用,捞渣机的各部件均安装在渣池上。机尾倾斜向上38°,改善了链条的受力条件,使链条受力更合理。每台捞渣机共有4 组导向轮安装在渣池的4 角下方且浸泡在水中,导轮轴承盒在渣池外侧,方便维修加油。导向轮的作用是确保刮板链条沿捞渣机底部运行,将炉渣从渣池排出。导向轮结构与驱动轮的结构相似,固定在短轴上,短轴借助轴承固定在悬架上,轴承外壳通过螺栓固定在渣池上。捞渣机主要是将气化炉的炉渣冷却、输送、脱水,装至汽车内运出进行处理。

二、改造目的与工艺状况

减少维修次数、实现节约用水、降低维修费用,提高设备长周期满负荷运行时间,保证生产系统平稳运行。

捞渣机运行介质是气化炉排下来的渣水,含固量高,水温高,气化炉排渣时,冲击力较大。气化炉下部破渣机的下料管(DN400/350)插入捞渣机水槽内,形成一个严密的封闭系统。炉膛中的灰水直接落入捞渣机水中,经缓冲沉淀后,被运动的刮板将渣捞至机体外渣斗,后用汽车运走,输送量由变频器调速控制。从气动蝶阀流入后水箱(渣池)的水,可用浮球料位计连续显示控制渣池内水位高度。设有电子过载保护,当电机过载电流升高时,电流检测电路发出信号,执行电路及时停机报警。当渣水排入捞渣机中,经短时间(约10min)沉淀后,打开管路蝶阀,向渣池放水。以实现渣、水分离。为防止流入渣池的渣沉淀渣池设有搅拌装置。

三、改造前情况

轴承密封形式:水封环+油封+大油脂腔组合密封。内导轮轴承盒外侧用DN15 管线通0.4MPa(用量2.42t/h)的清水进入水封环,骨架油封防止渣水进入轴承箱,但是在实际设备运行的过程中,经常性的出现因排渣冲击力大和密封水压力较低,造成轴承箱经常进入渣水,导致轴承损坏,检修次数为频繁,基本上是每月2~3次。每次检修1 台内导轮时间约2~4h,最主要的是为了防止后系统跳车,气化炉由满负荷进料65m3/h必须降低到45m3/h 左右,加上开渣池人孔,清理内部炉渣较为麻烦,单人次人工佩带空气呼吸器进入清理工作时间约1h,一次维修更换时间近5h。更换备件主要有2 盘轴承NJ316E,一个骨架油封B90mm×120mm×12mm,3#通用锂基润滑脂0.3kg,且渣水无法回收只有就地排放,造成气化炉降负荷运行,导致后续工艺系统不能满负荷生产,检修成本高且污染周围环境。

四、改造实施

内导轮轴承腔密封改造为单端面机械密封腔,对原有的轴承盒加工测绘机封安装尺寸,改造前轴承密封室见图1 上半部分。在车床上将机械密封静环座同时加工完成,将原轴长由504mm改为420mm,多余的长度从轴承端去掉,并在内导轮轴承箱下方钻一个直径15mm的检漏孔,以便于观察机械密封运行情况,同时可避免水直接进入轴承室,起到保护轴承的作用。改造后见图1 下半部分,用原有直径14mm的工艺水管线,在进口法兰处加一块3mm的限流孔板,由孔板流出的水直接作为机械密封的密封冲洗液,根据实际工况选择机械密封材料并优化结构。

图1 改造前后的轴承密封情况

五、改造后使用效果

两台套捞渣机的八台内导轮改造后,自2011年9月投用以来,系统运行稳定,检修次数有明显下降,每半年定期拆开检查补加润滑脂或更换备件1次,只需要更换机械密封动静环及O形圈。目前单台用水量是0.1t/h 较原来2.42t/h 相比,每天节水55.68t。同时车间维修费用明显降低,气化炉可满负荷运行,为后续工艺系统提供了足够的物料,达到降低消耗、节省能源和减少环境污染的目的。

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