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钻具防磨接头技术在锦州油田的研究与应用

2013-04-29任宪忠

科技创新与应用 2013年8期
关键词:套管

任宪忠

摘 要:针对侧钻井开窗、钻进过程中钻具弯曲或老井井眼不规则,导致旋转钻井时损伤原井固有套管的现象,进行了侧钻井钻具防磨接头的研制。实践表明,侧钻井防磨接头能够避免钻具对套管的破坏性磨损,同时减少钻具的摩阻,提高了磨铣及裸眼钻进的速度,提高了修井效率,缩短了修井周期,具有广泛的应用前景。

关键词:侧钻;接头;偏磨;套管

前言

随着开采时间的延长,锦州油田已经进入开发中后期,套变井逐年增多,特别是实施蒸汽吞吐的稠油井表现得更为明显,注汽轮次越多的稠油井,其油层套管及固井水泥环性能越容易发生改变,套管损坏情况越严重[1],至使许多井不能正常生产。虽然已形成一套较完整的、切实可行的“套管损坏”修复工艺技术,使部分因“套管损坏”而停产的井能恢复生产,但是,对于套管损坏严重的热采井,由于井下情况特别复杂,进行井下作业打捞、磨铣、整形、倒扣、套铣等均无效,且多发生在油层顶界300~800m,因此只能靠开窗侧钻恢复其产能。

开窗侧钻技术就是在选定的套管损坏井(损坏点较深的严重套管损坏井)的套管损坏点以上某一合适深度位置固定一个专用斜向器,利用斜向器的导斜和选斜作用,使专用工具(如铣锥等)在套管侧面开窗,形成通向油层的必由通道,然后由侧钻钻具(包括钻头)钻开油层至设计深度,下入小套管固井射孔完成[2~4]。据统计,辽河油田的侧钻井已经超过1600余口,但在侧钻开窗、钻裸眼过程中由于原井存在着固有的井斜,新井眼新井斜的产生及钻压的不均衡,使得钻具弯曲紧贴套管壁,在钻具的旋转过程中,容易损坏或损伤原井固有套管,发生套管偏磨损坏现象,给后期投产带来严重的影响。针对这种现象,进行了侧钻井钻具防偏磨接头的研制,并成功应用于现场。

1 技术原理及特点

FMJ-145-Ⅰ型是由2个接头组成,中间装有80 mm 尼龙纤维塑料1M1107转动膜,并且能在接头本体上转动(图1)。由于转动尼龙纤维塑料与井壁之间的摩阻系数较小的原因,使原井套管免受伤害,地面钻压顺利传送到钻头,确保裸眼钻进机械钻速的提高。

FMJ-145-Ⅱ型是由2个接头联接组成,中间装有转动轴承(图2),通过轴承的外径尺寸及轴承的转动,减少钻具与套管之间的摩阻,避免钻具对原井套管的伤害,从而达到提高钻机械钻速的目的。该工具的加工难度较大,轴承需要防砂密封与表面硬度强化。

以上2种类型的防磨接头,Ⅰ型结构简单,转动套损坏后比较容易更换,价格较低;Ⅱ型结构复杂,价格较高。

2 现场调查及应用

通过对锦州采油厂近116口二次侧钻井统计资料分析认为,开窗侧钻点上部套管发生变形、错断。2010~2012年通过对54口侧钻井侧钻后井口底法兰的检查,发现底法兰短接偏磨井有4口,偏磨严重的已经出现漏洞。统计调查表明,侧钻偏磨对原井套管损害相当严重,不能忽视。

侧钻井钻具防磨接头在锦州采油厂现场应用54井次,均取得了较好的效果,使用该工具的侧钻井,没有出现底法兰试压不合格事项。其主要作用是减少了造斜井段钻具摩阻,增加了钻压传递效率,提高机械钻速。其主要试验性能参数是泵压、携砂性能、扭矩传递、抗拉及抗扭强度。主要指标是防磨性能、减少摩阻情况等。下面以锦45-030-25井为例加以说明。

(1)锦45-030-25的侧钻设计情况。①开窗位置853 m;②完钻井深1 195 m;③裸眼进尺350~850 m;④井斜8~12°;⑤350~750 m钻具连接情况1个/100m分散在造斜井段。

(2)入井情况。套管开窗时开始应用,按以上设计位置连接,使用周期16 h,泵压为4.5~5.0 MPa,携屑性能正常;钻裸眼时应用,仍按上述设计进行连接,因为主要是防套管磨损,中途起钻换钻头一次,连续使用74.8 h,泵压6~6.5 MPa,携砂性能正常。

(3)试验情况。通过套管开窗过程中防磨接头(FMJ-145-Ⅰ)的应用,证明了该接头扭矩传递及抗拉扭矩强度均能满足井下的需要,并且能够起到套管的防磨作用。同时减小钻具的摩阻,使钻压能及时补充到铣锥上,可提高磨铣速度。

通过侧钻井裸眼钻进过程防磨接头(FMJ-145-Ⅰ)的应用,也充分证明了该接头的机械性能的可靠性,能满足侧钻井裸眼钻进的要求。在大井斜段分布连接防磨接头,能够起到保护套管防磨损的作用,同时减小钻具在大井斜井段的摩阻,使钻压及时传递补充到钻头上,可提高裸眼钻机的机械钻速。如果将该接头应用在裸眼井段(造斜井段)及套管内,造斜井段对保护套管,减小摩阻,提高修井速度,缩短修井周期将会有更明显的效果。

3 结束语

3.1 随着稠油注汽轮次的增多,套管损坏现象日益严重,为使油井重新利用,侧钻井的数量急剧增长。但在侧钻开窗过程中,由于原井和新井都存在井斜,使得钻具弯曲紧贴套管壁,当钻具高速旋转时便极容易损坏或损伤原井固有套管。

3.2 侧钻井钻具防磨接头的研制就是针对大修侧钻过程中,钻具磨损套管严重的现状而提出的。

3.3 现场试验表明,侧钻井钻具防磨接头机械性能可靠。防磨接头连入磨铣、钻进过程中,泵压正常,携砂性能良好,没有给原有钻具带来不良影响。

3.4 套管井内应用钻具防磨接头,避免了套管的钻具破坏性磨损。减少钻具的摩阻,提高了磨铣及裸眼钻进的速度,同时提高了修井效率,缩短了修井周期,具有广泛的应用前景。

参考文献

[1]马玉龙,等.辽河油区油田开发实践[C].北京:石油工业出版社,1999:63~70.

[2]万仁溥.采油工程手册[M].北京:石油工业出版社,2000:15~26.

[3]刘德铸,等主编.辽河油田钻采工艺研究院技术汇编[C].北京:石油工业出版社,2004:87~89.

[4]刘希圣.钻井工程理论与技术[M].北京:石油大学出版社,2000:76~88.

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