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砼泵摆动系统故障分析

2013-04-09陈国安范天锦

设备管理与维修 2013年6期
关键词:异常现象皮囊单向阀

陈国安 范天锦

作者通联:工程兵学院 江苏徐州工程兵学院五系工程装备基础教研室 221004

E-mail:cga0608@163.com

1.故障现象

泵机型号HBT80BR,摆动液压系统采用定量齿轮泵与卸荷溢流阀的组合型式,卸荷溢流阀的调定压力为17MPa,摆缸为单作用柱塞缸,采用S 管阀型分配阀;摆动系统管路通径25mm,球阀通径20mm,蓄能器为囊式蓄能器。

泵机冷机启动后进行泵送作业,约30min 后,A 摆动缸开始出现异常,摆动系统压力由卸荷溢流阀调定的17MPa 下降到13MPa,在摆缸摆动接近到位的瞬间,摆缸动作明显减缓、无力,摆动系统压力表指针迅速下降到2MPa,直至摆动到位,摆动系统压力表指针迅速回升,随即开始给蓄能器充液,摆动系统压力恢复正常。B 摆动缸动作正常。液压油箱的温度计指示值约38℃。将操纵方式选择开关打到"测试"位,单独手动操作两摆动油缸时,没有发现此异常现象,但用手动方式同时操作泵送和摆动时,异常现象又出现。空载摆动,即在料斗中无混凝土料时作摆动时,异常现象仍然存在。将卸荷溢流阀的调定压力调低(如13MPa)时,异常现象不明显。进行反泵操作时,异常现象不变。将摆动系统电液换向阀和泵送系统电液换向阀换成新件,故障依然存在。

总之,冷油没事、热油不行,卸荷溢流阀调定压力低时没事、调定压力高时不行,单独操作摆缸时没事、摆缸与主油缸同时动作时不行。

2.原因分析

摆动系统压力骤然下降,蓄能器释放油液的速度太快,皮囊快速膨胀伸展,导致出液单向阀关闭或部分关闭,致使摆动油缸得不到所需的液压油流量。这是因为蓄能器在结构上为保护皮囊所采取的技术措施,即当系统压力骤然下降时,为防止皮囊伸展过快而撞击出液单向阀阀芯,单向阀自动关闭,使蓄能器内建立起一定的压力,阻止皮囊过速伸展,从而避免皮囊与单向阀撞击而受损。

在A 摆动缸摆动过程中,摆动系统压力突然下降时,应是泵送系统电液换向阀开始换向之时。之所以A 摆动缸异常而B 摆动缸正常,主要是因为A缸完成一个摆动过程所需的液压油量要比B 摆动缸完成一个摆动过程所需的液压油量多,如摆柄相对两摆缸不对称,导致A 摆缸行程相对较大。这样,A摆动缸完成一个摆动过程所需的油量多,蓄能器皮囊的伸展程度也相对较大,从而使蓄能器关闭其出液单向阀的可能性也大。

3.故障排除

将摆动液压系统回路中的球阀通道关小,即在球阀为完全打开状态时,用扳手将阀芯沿顺时针方向回转约35°。

将球阀通道关小后,摆动油缸的动作相对减缓,蓄能器皮囊伸展的速度也就相对放慢,这样,在泵送系统换向需要摆动系统提供控制油液时,蓄能器皮囊的可伸展量还有较大储备,虽然此时要求蓄能器加大放油量,但还不至于使蓄能器的出液单向阀关闭,从而保证摆动油缸的正常动作。这样处理后,泵机可以正常使用。

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