APP下载

低温集油实施过程中存在的问题及思考

2013-04-08孙晓红大庆油田有限责任公司第五采油厂

石油石化节能 2013年11期
关键词:集油集输常温

孙晓红(大庆油田有限责任公司第五采油厂)

大庆油田共有油井5300余口,计量(阀组)间269座,脱水站7座。集输系统已全面实施低温集油,主要对全年、季节停掺水油井的实施,常温集油站及低温集油站的实施,优化转油站运行参数,提高设备运行效率等。

2010年底,通过整理、总结、精练多年来低温集油实施工作经验,创造性地提出集输系统“42231”过程管理法,即确定“四个”界限(确定停掺水界限、确定井站回油温度、确定单井掺水量、确定出站掺水温度)、优化“两个”运行(优化加热炉运行、优化掺水泵运行)、控制“两个”水量(控制单井、环掺水量,控制站、间采暖水量)、分解“三项”指标(分矿总耗气指标、分站总耗气指标、分月总耗气指标)、确保“一个”目标(终点指标考核,确保总耗气任务完成),为节气任务的顺利完成提供了借鉴。

1 节气形势分析

2012年集输系统围绕“降低掺水总量、降低掺水加热负荷、提高加热炉负荷率及热效率、加大节气措施的实施力度”的工作重点,在技术管理、设备及技术改造、节气技术研究等几方面开展工作。一是保证季节停掺水、全年停掺水井实施效果,与2011年对比增加126口,全年节气约80×104m3;二是保证常温集油站及低温集油站按计划实施;三是通过“间掺”、“拐点掺水控制”新模式,扩大实施规模,降低掺水量;四是优化加热炉、掺水泵等设备运行,提高设备运行效率;五是加大技术改造及研究与应用力度,为节气工作提供必要的保障。

2 存在的问题及解决方法

截止到2012年7月份,停掺水井数达到1351口;掺水量851×104m3,比2011年减少49×104m3;生产耗气2585×104m3,吨液耗气1.63m3,与2011年同期对比,总耗气量增加189×104m3。

2012年1—7月份节气任务总体上按计划运行,完成了预期指标,但在生产运行中仍存在较为突出的问题,主要表现在常温集油时掺水量控制、掺水泵运行匹配、工艺不匹配、非生产井或特殊生产井管理等几方面的问题。

2.1 常温集油时掺水量的控制

在掺水量较高时,采取停掺、控制单井掺水量等方式,减少全站掺水用量已经是较为常见的技术手段,但在常温集油时,是否有必要进行掺水量控制还有不同的意见。其中典型的观点就是加热炉不开启,不耗气,没有必要再控制单井掺水量,甚至加大单井掺水量,依靠掺水的高压力将原油集输到计量间、转油站。

根据工艺特点,掺活性水集油工艺[1],掺水有三大主要作用,一是提高集输液温度,降低黏度;二是提高混输液含水率,降低集输液黏度;三是增加集输液量,增大流速,减少凝油挂壁。由于常温集油时掺水温度较低,有的甚至低于油井出液温度,无法提供热源,已失去加热功能,因此掺常温水主要是提高集输液含水率及集输液量两大作用。

根据低温集油的实践,对产液量15 t/d、含水率80%以上的油井实施季节停掺水是可行的,因此,对于常温集油单井,掺水量与产液量的和应低于15m3/d。

2.2 掺水量与掺水泵排量不匹配时,排量与能耗的关系

转油站掺水系统具有较大的波动性,一般冬季掺水量较大,夏季掺量水较小。当掺水量较大时,可以通过泵台数、泵大小等方式进行调整;当掺水量较小、单台泵运行时,通过出口阀门开度、变频等方式对泵的工况进行调节。

减少泵的运行台数,可以显著降低掺水系统能耗,当泵的运行台数无法降低时(运行1台),要降低掺水量,则需调节泵的排量来降低系统能耗。

1)通过调整泵出口阀门开度的方式,降低泵的排量。用关小出口阀开度减少输水量时,泵的轴功率会有所减少,系统的总能耗下降,但随着输水量的降低,出口阀门节流损失的能量越来越大,泵提供的能量的有效利用程度下降,使整个掺水系统的输送效率降低,输液单耗上升。

2)用变频的方式调节泵的排量。一般来说,泵转速下降不超过额定转速20%时,泵效率基本不变,泵转速降低大于额定转速20%以上,泵效降低;泵转速降低超过额定转速50%时,效率明显下降。由于泵的轴功率与转速的三次方成正比,因此,通过降低泵的转速,降低排量,可以使系统总能耗降低,单耗变化不大,但转速降低不宜大于额定转速50%。

因此,当单泵运行时,通过控制单井掺水量,使总掺水量降低,单耗上升,但掺水系统总能耗可进一步降低。

2.3 非生产井或特殊生产井的管理

2011年6月份,某厂共有1224口井处于非生产状态,占总井数25.2%。对于非生产井可以采取两种方法停掺水:一是在井口关闭掺水阀;二是掺水阀门不关、将计量间回油管道阀门关闭。由于方法二具有防盗、防漏等作用,适合推广。

对于间抽井控掺水的问题,某矿进行了在间抽时相应的采取“间掺”的方法,使本站掺水量控制在500m3左右。

3 几点认识

1)低温集油技术的推广应用,是目前集输系统节能降耗的主要技术。要在生产实践中不断总结经验,摒弃原有不合理做法,使之不断完善。

2)提高认识是节能的关键,认真分析问题,针对性地解决单井掺水量差异、单井掺水温度差异等问题,进一步挖掘系统潜力。

3)低温集油是一项以节气为主,兼顾节电的工作,在实践中要系统考虑,达到综合节能的目的。

[1]苗承武,金燕凯,冯叔初,等.油田油气集输设计技术手册[M].山东:中国石油大学出版,1994:746-747.

猜你喜欢

集油集输常温
简述油气集输系统安全管理问题及对策
常温发黑工艺在轴承工装上的应用
基于FLUENT天然气集输管道直角弯管磨损分析
1-MCP复合杀菌剂处理对“金红宝”甜瓜常温贮藏品质的影响
贵州重晶石与方解石常温浮选分离试验研究
HYSYS软件在复杂山区页岩气集输管线中的应用
华北油田西柳站伴热集油工艺能耗测试与优化
猪精液常温保存稀释液配方筛选试验研究
小型氨制冷系统中集油包爆炸事故分析
煤层气田集输工艺优化建议概述