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江汉油区高含盐污水除油技术研究

2012-11-06刘清云赵素娟张謦文

当代化工 2012年1期
关键词:环氧氯丙烷江汉悬浮物

刘清云,赵素娟,肖 文,张謦文,李 思

(1. 长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州 434023;2. 江汉油田分公司江汉采油厂, 湖北 潜江 433124; 3. 江汉油田钻井一公司,湖北 潜江 433124)

江汉油区高含盐污水除油技术研究

刘清云1,赵素娟1,肖 文2,张謦文1,李 思3

(1. 长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州 434023;2. 江汉油田分公司江汉采油厂, 湖北 潜江 433124; 3. 江汉油田钻井一公司,湖北 潜江 433124)

江汉油区采出水含盐高达200 000 mg/L,残余油可达147.1 mg/L,含油高导致后续絮凝工段难以沉降,经常出现絮体上浮现象。采用环氧氯丙烷原料开环聚合得氯代聚醚,再用低分子单胺将氯代聚醚阳离子化,得阳离子聚醚型反相破乳剂,应用于处理工艺前端除油效果明显,为后续处理水质达标提供了有力保证。

高含盐污水;除油;反相破乳

随着油田注水采油不断开发,原油综合含水率不断上升,高达80%~90%[1]。经过油水分离,产生大量油田污水。油田污水具有含油量高、矿化度高,悬浮物含量高、含有细菌、水质水量多变等特点[2,3],很难处理。特别是三次采油废水中的油滴粒径中值很小,只有3~5 μm,比一般水驱污水中的油滴粒径为34.57 μm小不利于其聚并和浮升,油水乳化程度严重,分离更难[4]。中国许多油田水处理站传统的“老三套”工艺依然主流技术, 江汉也不例外,问题在于絮体与高含盐的水密度差小,沉降效果差。分离出部分残余油后絮体密度、整体密度差增大,沉淀效果增加。本文利用实验室合成的反相破乳剂用于除油加于除油罐前端,悬浮物与含油量去除率可达70%~80%,具有良好的污水除油能力和絮体残余油剥离能力,净水效果良好。

1 水质水化学分析和水质分析

1.1 实验部分

实验仪器:电子天平,三角瓶,烧杯,量筒,容量瓶,滴定管,移液管,玻璃棒,坩埚,电热炉,干燥器,烘箱。

实验药品:铬酸钾指示剂,硝酸银标准溶液,酚酞指示剂,甲基橙指示剂,盐酸溶液标准溶液,甲基红指示剂,氯化钠溶液,氯化铵,浓氨水,EDTA标准溶液,氨水-氯化铵缓冲溶液,铬黑T指示剂,硫酸钠溶液,氢氧化钠溶液。

1.2 水化学分析和水质分析

选用标准SY/T5523-2006规定的相应方法对采出水进行化学成分分析,选用标准SY/T5329-94碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法[5,6]进行对水样的水质分析和研究,分别测定其铁含量、悬浮物含量并对结果进行分析,结果见表1和表2。

通过上述对江汉油田水化学特征分析,基本掌握的江汉油田的水质水型特点。一般而言,油田开采面临的诸多问题,如腐蚀、结垢、油层伤害等问题均与水质有关。

(1) 盐含量高

江汉油田水质盐含量高是其水质的一重要特征,盐含量高达20万以上,属于特高矿化度污水。高的Cl-含量往往增大了沉淀的溶解度,水体不容易结垢。但从腐蚀问题来考虑,高的Cl-含量往往极大地增加腐蚀剧烈的程度。

表1 江汉油区处理站水化学分析结果Table 1 The analysis result of water in the treatment plant of Jianghan oil region mg/L

表2 江汉油区广华站水质分析结果Table 2 The water quality analysis result in the Guanghua treatment plant of Jianghan oil region

(2) pH值偏低

pH在6.5~6.7之间,这使得管线易腐蚀,这也是铁离子含量高的一个原因,另外,水质偏酸,该水质适合反相破乳除油。

(3) 含油高、悬浮物高

含油高时高达1 000 mg/L,一般情况下也再150 mg/L以上,前端除油非常重要。水中铁离子的含量高,悬浮物含量超标。悬浮物含量高有几个原因:首先由于水中含油量高,使得油水不分;其次,工艺(图 1)中罐内的排泥效果不好,使得水中含有大量的污泥;再者,污水的矿化度高,水中的钙镁离子含量大使得污水易结垢。综合分析来看,该处理站处理效果不好主要是两方面的原因,一是污水含油高,二是污水矿化度高。因为江汉矿化度高,油水比重差大,同时盐有乳化作用,除油效果会打折扣的。这二者是相互作用的。另外江汉的沉降主要采用絮凝沉降,而絮凝沉降物中含油高时,沉降物的沉降效果很不明显。

图1 广华钟市站的工艺流程图Fig.1 The water treatment process flow sheet in the Guanghua and Zhongshi treatment plant

2 反相破乳剂的合成与评价

2.1 合成原理

原理简述:环氧氯丙烷开环聚合,得氯代聚醚,用二甲胺和乙二胺等将氯代聚醚阳离子化,得AK-1高效反相破乳剂。在30~35 ℃的恒温下,向置于水浴中的带有冷凝管的250 mL三口烧瓶中加入一定量的二甲胺和少量的乙二胺,控制环氧氯丙烷和比例,依次递减滴加环氧氯丙烷,继续搅拌,并缓慢升高至60~75 ℃,很稳反应5~7 h ,当环氧氯丙烷全部加完后,继续反应一段时间,待产物达到一定的粘度,加入1∶1的硫酸调节pH为5终止反应,即可得到产品。

反应式:

其中A为:

2.2 主要试剂及药品

试验药品:环氧氯丙烷,沸程115~117 ℃;二甲胺,质量分数30%~33%;乙二胺,无水乙醇,石油醚,(均为分析纯)。

实验仪器:三口烧瓶;四口烧瓶;分水器;冷凝管;电子恒速搅拌器;温度计;恒温水浴;电热套等。

2.3 实验评价方法

用100 mL具塞量筒数支,各取80 mL现场含油污水,将药剂(浓度1%)0.8 mL加入上述的具塞量筒,预热15 min后将加完样的具塞量筒用手摇100次后,放入恒温水浴中沉降。120 min后读取脱出水量,计算脱水率。

2.4 反相破乳剂的合成与筛选

实验结果:从表3、表4可知该破乳剂评价最好的是反应物物质的量比n(环氧氯丙烷)/n(二甲胺)/n(乙二胺)为 1.1︰1︰0.1,反应温度为 70 ℃。其他的反应条件的合成都有一定的不足,如反应时间5 h是合成比较短的时间,这样导致反应物没有达到一定的分子量,从而使粘度较小,反相破乳能力较差。

表3 四因素四水平正交试验表Table 3 The orthogonal test of four factors at four different levels

表4 正交试验结果Table 4 The result of orthogonal test

室内还试验了 25 ℃超低温下反相破乳剂的除油性能,复配筛选的AK-2型适合低温反相破乳除油,除油器出口污水AK-2用量70 mg/L、恒温3 min效果如下:悬浮物≤5 mg/L;含油≤7 mg/L(温度太低不利于破乳和残余油聚集,建议系统温度控制在30 ℃以上),见表5。

表5 反相破乳剂的筛选Table 5 Screening test of inverse demulsifiers

3 现场方案及效果简述

针对江汉油田水质矿化度高,絮体难以沉降,在除油罐进口为反相破乳剂加药点(如图 2),取三相来水水样,然后加反相破乳剂,经过24,48,72 h分别在除油罐出口、沉降灌出口、过滤器出口取水样。

图2 反相破乳剂投药顺序流程图Fig.2 Flow diagram of inverse demulsifier adding order

笔者从江汉取大样进行了现场除油试验,效果如表6。

表6 反相破乳剂现场应用效果Table 6 Application effect of inverse demulsifier mg/L

4 结束语

高矿化度污水自身密度高,絮体难以沉降,前端深度除油是解决这一难题的好方法,后段絮凝沉降效率会大幅度提高,絮体漂浮现象减少。反相破乳剂AK-1具有良好的污水除油能力和絮体残余油剥离能力,净水效果良好。 除油器出口污水投加60 mg/L AK-1,35 ℃ 2 h出水水质:悬浮物≤3 mg/L;含油≤5 mg/L。

[1]潘红磊.油气田采油气体废水外排原因分析[J].大庆石油地质与开发,1996,(6):68-70.

[2]张逢玉,姜安玺,等.油田采出水处理技术与发展趋势研究[J].环境科学与管理,2007,32(10):65-68.

[3]邓秀英.油田采出水处理技术综述[J].工业用水与废水,1999,30(2):7-9.

[4]刘书孟.油田三次采油污水处理技术及回注问题研究[D].上海:上海交通大学,2007.

[5]SY/T 5523—2006 油气田水分析方法[S].

[6]SY/T5329-94 碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法[S].

Study on Oil-Removing Technology of High Salinity Wastewater From Jianghan Oil Region

LIU Qing-yun1,ZHAO Su-juan1,XIAO Wen2,ZHANG Qing-wen1,LI Si3
(1. College of Chemical and Environmental Engineering, Yangtze University,Hubei Jingzhou 434023, China;
2. Jianghan Oil Field Branch Company Jianghan Oil Production Plant, Hubei Qianjiang 433124, China;3. Jianghan Oil Field No. 1 Drilling Company, Hubei Qianjiang 433124, China)

The salinity of wastewater from Jianghan oil field is up to 200 000 mg/L, residual oil in the wastewater reaches 147.1 mg/L ,which causes the difficulty to settle the wastewater in the flocculation section and the phenomenon of flocs floating. In this paper, the cation polyether inverse demulsifier was synthesized through ring-opening polymerization of epichlorohydrin to produce chloro-substituted polyether and then cationization of the chloro-substituted polyether with low molecular monoamine.The inverse demulsifier was applied to remove oil in preliminary stage of treatment process, which offered powerful guarantee for later wastewater treatment.

High salinity wastewater; Oil-removing; Inverse demulsification

TE 992.2

A

1671-0460(2012)01-0036-03

2011-10-27

刘清云,男,湖北荆州人,副教授,1986年毕业于兰州大学,一直从事油田应用化学研究工作。

赵素娟(1984-),女,研究生在读,研究方向:油田应用化学,E-mail:nuli89890@163.com。

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