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GEDO Vorsys系统在高速铁路轨道精调测量中的应用与研究

2012-09-06

中国建设信息化 2012年7期
关键词:小车轨道线路

1 引言

轨道平顺性控制是高速铁路测量的难点之一,为此,轨道精调测量常常耗费我们大量时间和精力,尤其是有砟轨道,一般测量方法耗时费力,数据传递慢易出错。一直以来,国内外专家进行了大量的探索和研究,研制了EMSat、轨道测量小车等先进系统。

GEDO Vorsys系统(简称“Vorsys系统”)采用两台轨道测量小车与一台全站仪联合测量,准确高效地采集轨道几何状态,经专业软件处理得到捣固文件并直接导入大机控制系统,指导起拨道作业。该系统大大简化了测量流程,实现数据无缝对接,提高了作业效率,为有砟轨道捣固机预先测量提供了一个完善的解决方案。下面,本文将对该系统的实际应用进行全面测试和研究。

2 Vorsys系统原理

2.1 系统组成

Vorsys系统主要由两台GEDO CE测量小车、一台Trimble S8机器人型全站仪以及终端控制器TSC2组成,其中一台小车用于安装全站仪(全站仪小车),相当于移动测站,另一台用于安装棱镜(棱镜小车),相当于移动觇标,如图1。

图1 Vorsys系统组成

2.2 系统原理

Vorsys系统的主要原理如图2。首先利用全站仪小车测量两个线路控制点,确定待测轨道的参考弦线;再通过跟踪并测量棱镜小车,采集轨道几何形态;最后计算各点轨道调整量,形成捣固文件。

图2 Vorsys系统主要工作原理示意图

2.3 系统特点

Vorsys系统具有以下优点:①测量精度高(<2mm/200m)、速度快(800~1200m/h)、集成度高(全无线)、连续作业时间长;②实现全自动连续测量存储,实时偏差显示,自动化程度高;③实现相邻测站间“零搭接”;④自动优化线路,人工干预少;⑤数据格式兼容多数捣固机。

3 Vorsys系统应用效果测试与研究

3.1 应用于有砟轨道精调测量

随机选取一段有砟轨道线路,里程K50+100~K53+400,长度5km,线路刚刚完成长钢轨应力放散并锁定。

现场分别采用GEDO CE轨道几何状态测量系统(《规范》建议的方法[2],简称“GEDO CE系统”)和Vorsys系统进行测量。受现场条件限制,为节省测试时间,GEDO CE系统的测量结果直接采用之前刚刚采集的数据,其直线段只有起道量数据。

1)测试结果

参照设计值计算轨道每10m间距的起/拨道量,结果对比如图4,数据统计见表1。

图4 有砟轨道实测对比

表1 有砟轨道实测对比统计分析表

2)结果分析

根据测试结果分析认为:

① 两次采集数据时间间隔了5天,期间工程车正常运行,且进行部分轨距调整作业。此外,该区段为新铺线路,线形较差,受条件限制测点未作标记,两次测量的位置不尽相同,一定程度影响了测试结果;

② 拨道量的实测结果好于起道量,即平面精度高于高程精度。由于Vorsys系统每200m仅取2个CPIII点定弦,受CPIII点和建站精度的影响更大,这反应在起道量实测差值大于10mm的测点相对集中在K49+400前后各100m、K52+450前后各150m、K53+200前后各100m范围,以及拨道量偏右的测点远多于偏左的测点;

③ 实测结果对比曲线大体呈平行趋势,且相邻点实测差值的变化量较小,说明二者在静态平顺性方面的测量结果基本一致,Vorsys系统可达到10m弦小于2mm的平顺性要求。

3.2 应用于无砟轨道精调测量

1)测试结果

随机选取一段无砟轨道线路,里程K368+926~K369+256,长度329m,测量后参照设计值计算轨道每1m间距的起/拨道量,结果对比如图5,数据统计见表2。

图5 无砟轨道实测对比

表2 无砟轨道实测对比统计分析表

2)结果分析

根据测试结果分析认为:①二者的测量结果基本一致,Vorsys系统能够达到2mm的精度;②从相邻点实测差值的变化量对比,Vorsys系统能满足10m弦小于2mm的平顺性要求。

3.3 与大机联合作业

选取一段新建有砟轨道线路进行测试,里程K30+355~K33+555,长度 3.2km。

1)测试方案

测试采用Vorsys系统配合株洲0932型连续走行捣固车,流程如图6。

图6 系统与大机联合作业测试流程

2)测试结果

采集间距为5m,共采集数据656组,测量效率800m/h,结果对比如图7,数据统计见表3。

3)结果分析

根据测试结果分析如下:

①捣固后,同一段线路的几何状态明显变好,轨道线形波谷有较大改善,剩余起道量平均值基本接近设定的50mm,平顺性大大提高;

图7 大机作业前后轨道线形对比

表3 大机作业前后实测数据统计分析表

②K30+355~+450段,因初始几何状态较差,而大机软件设定的最大拨道量20mm、起道量35mm,故无法一次完成所需的起拨道,作业前后线路明显呈平行趋势,未达到预期效果;

③K30+680~ +800段,因线上道砟太少,大机无法正常完成起道作业,导致捣固后的高程波动较大,尚有30mm的最大剩余量;

④K30+800~K31+000段,因所需拨道量较大,而线间道砟过多,大机无法正常完成拨道,导致尚有18mm的最大剩余量。

⑤K31+420~ +650段,因所需拨道量较大而起道量较小,大机作业固有特性导致线路被抬升,未能达到预期效果。

4 结束语

通过测试分析,可以初步得出以下结论:①Vorsys系统的测量效率不低于800m/h,较之常规测量小车提高一倍以上,且外业只需2~3人,作业强度大大降低;②Vorsys系统实现了自动采集、自动优化、与大机无缝对接,智能程度高,避免人为误差,提升了大机自动化程度;③轨道静态平顺性方面,Vorsys系统与GEDO CE的精度等同,能满足高铁有砟轨道精调测量要求;④新建线路建议锁定后先用重车压道,或者采用大机自身测量系统对线路预捣固,以提升后期优化效果。

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