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磨煤机磨辊断裂失效分析

2012-03-02王建斌毕虎才高义斌

山西电力 2012年4期
关键词:脆性断裂磨辊珠光体

王建斌,毕虎才,高义斌

(1.大唐国际运城发电有限责任公司,山西 运城 044602;2.山西电力科学研究院,山西 太原 030001)

磨煤机磨辊断裂失效分析

王建斌1,毕虎才2,高义斌2

(1.大唐国际运城发电有限责任公司,山西 运城 044602;2.山西电力科学研究院,山西 太原 030001)

某电站磨煤机磨辊发生断裂,针对断裂磨辊进行化学分析、力学性能分析、金相分析,结果表明磨煤机磨辊断裂是典型的疲劳断裂失效,主要由于热处理工艺控制不当使组织性能达不到要求,在运行工况中产生表面损伤,在长期交变载荷作用下导致断裂失效。

拉杆;断裂;失效;疲劳

0 引言

某电厂锅炉制粉系统的中速磨煤机磨辊多次发生断裂事故,严重影响了机组安全正常运行。该磨煤机的碾磨部分是由转动的磨环和可自转的3条磨辊组成,磨辊加载方式为液压变加载,均匀作用至各个磨辊上,磨煤机磨辊设计材质为42CrMo。

1 磨煤机磨辊断裂失效试验分析

为了查清磨煤机磨辊断裂原因,对断裂磨辊进行化学分析、力学性能分析、金相分析。

1.1 磨辊化学成分试验

对断裂磨辊进行化学试验分析结果见表1。

表1 磨辊化学成分

化学试验结果表明磨辊材质符合GB3077—1988 88中42CrMo规定。

1.2 磨辊力学性能试验

在样品上加工力学性能试样,试验结果见表2。

表2 磨辊室温拉伸试验结果

力学性能实验结果表明材料抗拉强度和屈服强度偏低,不满足技术要求。

1.3 断裂磨辊宏观断口分析

断裂磨辊宏观断口形貌特征见图1,没有宏观塑性变形,有约1//3的面积晶粒较粗大,有完整的疲劳源区、疲劳裂纹稳定扩展区和快速断裂区。断口存在两处明显的疲劳弧线,分别位于5区以上扩展区和7区附近扩展区。疲劳弧线类似贝壳状,也称海滩状条纹,是金属宏观疲劳断口的典型特征,也是鉴别疲劳断口的重要依据[1-2]。断口瞬断区表面局部呈现晶粒表象,颜色比较暗淡;另外,存在不同程度晶粒多面体特征,局部表现为脆性沿晶断裂,也就是说,在疲劳扩展到一定程度,发生脆性断裂的失效。由此可以判断该断裂属于疲劳脆性断裂。

由图1可以看出,根据疲劳条纹的扩展方向及断口宏观台阶的扩展,可以确定断口存在3处源疲劳源,每个疲劳源宏观断口都包括裂纹源与开裂区、裂纹扩展区和最终断裂区,在疲劳源a和疲劳源c的附近存在明显的疲劳弧线,疲劳源a沿垂直于贝壳花纹疲劳弧线的方向扩展;其中产生台阶的扩展疲劳源b不太明显,但明显的解理台阶可以初步推断存在疲劳源b,且在不同水平的解理台阶存在相连续的、从疲劳源a发展来的疲劳条纹;疲劳源b沿9区扩展,与疲劳源a扩展相互影响,交叉扩展,在有应力、碳化物聚集或大块夹杂的地方,产生局部解理台阶(宏观表象见9区)。这个现象可以说明疲劳源a和疲劳源b是交互扩展的。

随着3处疲劳源扩展的进行,磨辊局部的单位面积应力在逐渐增大,疲劳弧线之间的距离也在变大,疲劳裂纹扩展速度增大[3],随着解理裂纹的扩展,到局部平均应力超过屈服极限时,发生脆性沿晶间断裂。

图1 磨辊断口宏观形貌及分区

1.4 磨辊断口分区取样金相

在磨辊断口的不同区域取样,采用机械抛光,5%硝酸酒精溶液浸蚀,在金相显微镜下进行观察。

9 区疲劳源b外表处组织为铁素体加少量珠光体,见图2a;7区疲劳源外表处组织为板条马氏体,淬硬性明显,见图2b;5区组织为网状铁素体加珠光体,见图2c;瞬断区心部组织为针状上贝氏体+碳化物,见图2d。从图2a和2c对比可以看出,磨辊局部表面珠光体含量低,存在脱碳现象,5区和瞬断区心部组织的差异也表明组织在冷却过程中的不均匀;分析9区珠光体含量少,其原因主要是磨辊在淬火后回火过程中,温度偏高,局部脱碳所导致。瞬断区金相组织为上贝氏体+碳化物,组织较粗大,分析此处组织在初次淬火冷却过程中速度略慢,未能得到马氏体,同时,在回火温度略高的情况下析出部分碳化物,而上贝氏体组织强度高、韧性略差于回火索氏体;中心部位组织不一,形态不一,性能差异较大。从图3可以看出,组织内部同时存在微裂纹及分层组织,也表明组织的不均匀。

图2 磨辊断口不同区域金相

图3 磨辊断口内部裂纹及分层组织

金相分析表明磨辊表层组织局部存在脱碳,未得到有效的回火马氏体;中心部位及表层组织存在明显差异,这种差异会加速疲劳裂纹的扩展。

2 磨辊断裂失效综合分析

磨辊化学成分符合42CrMo规定,材料抗拉强度和屈服强度偏低,表层、中心部位金相组织不均匀,在多处疲劳源存在的情况下,受到复杂的交变载荷作用,直至发生疲劳脆性断裂。

断裂磨辊宏观断口有完整的疲劳源区、疲劳裂纹稳定扩展区和快速断裂区。断口存在两处明显的疲劳弧线,分别位于5区以上扩展区和7区附近扩展区。最终断裂表现为脆性沿晶断裂,也就是说,随着疲劳源扩展的进行,拉杆局部的单位面积应力在逐渐增大,疲劳弧线之间的距离也在变大,疲劳裂纹扩展速度增大,随着解理裂纹的扩展,到局部平均应力超过屈服极限时在疲劳扩展到一定程度,发生脆性断裂的失效。由此可以判断该断裂属于疲劳脆性断裂。

根据疲劳条纹的扩展方向及断口宏观台阶的扩展,可以确定断口存在3处源疲劳源,每个宏观断口都包括裂纹源与开裂区、裂纹扩展区和最终断裂区,疲劳裂纹稳定扩展区是由多源疲劳源交互扩展形成的,磨辊在组织不均匀及内应力的条件下承受外界的交变载荷作用,产生局部解理台阶(宏观表象见9区)。

42 CrMo的马氏体转变开始温度Ms点为310℃,加热上临界点Ac3为775℃[4],如果冷却速度不够,或冷却速度及区域不均匀,有可能在Ms点以上,加热下临界点Ac1温度以下得到部分珠光体+铁素体,或者贝氏体组织,就会产生组织的不均匀;中心部位及表层组织存在明显差异,磨辊表层组织局部存在脱碳,这些差异会加速疲劳裂纹的扩展。

3 结论

磨煤机磨辊的断裂是典型的疲劳断裂失效;热处理工艺控制不当使组织性能达不到要求,力学性能实验结果表明材料抗拉强度和屈服强度偏低,在运行工况中产生表面损伤,在长期复杂的交变载荷作用下导致断裂失效。

[1] 钟群鹏,赵子华.断口学[M].北京:高等教育出版社,2005:184-186.

[2] G.亨利,D.豪斯特曼.宏观断口学及显微断口学[M].曾祥华,译.北京:机械工业出版社,1979:58-90.

[3] 张海峰,王春芬,张永辉,等.轧辊断裂原因分析[J].热加工工艺,2008(2):114-116.

[4] 姜求志,王金瑞.火力发电厂金属材料手册[M].北京:中国电力出版社,2004:841-843.

Failure Analysis of Grinding Roller Rupture on Coal Pulverizer

WANG Jian-bin1,BIHu-cai2,GAO Yi-bin2
(1.Datang International Yuncheng Power Generation Co.,Ltd,Yuncheng,Shanxi 044602,China;2.Shanxi Electric Power Research Institute,Taiyuan,Shanxi 030001,China)

Rupture occurred on the grinding roller of coal pulverizer in a power plant.Chemical analysis,mechanics property analysis and metallographic analysis were done to figure out the reason of rupture,and the results show that itwas a typical fatigue failure.Unsuitable control of heat treatment led to substandardness of structure property so that rupture failure happened under longterm alternate load.

grinding roller;rupture;invalidation;fatigue

TK223.25

A

1671-0320(2012)04-0045-03

2012-03-19,

2012-06-12

王建斌(1974-),男,广西桂林人,1997年毕业于安徽工业大学热能动力专业,工程师,从事电站金属部件监督管理工作;

毕虎才(1978-),男,山西五寨人,2001年毕业于太原理工大学金相专业,工程师,从事电厂金属部件材料性能分析及理化探伤工作;

高义斌(1979-),男,山西襄垣人,2005年毕业于太原理工大学材料加工工程专业,工程师,从事电站金属部件检验分析工作。

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