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综放工作面切眼深孔爆破处理顶板及回收顶煤技术

2011-12-02吕建为李国锋

中国煤炭 2011年11期
关键词:步距炮眼综放

吕建为 刘 健 盛 立 李国锋

(1.中国矿业大学矿业工程学院,江苏省徐州市,221008;2.兖矿集团有限公司生产技术部,山东省邹城市,273500;3.兖州煤业股份有限公司东滩煤矿,山东省邹城市,273512)

综放工作面切眼深孔爆破处理顶板及回收顶煤技术

吕建为1,2刘 健1,3盛 立1李国锋3

(1.中国矿业大学矿业工程学院,江苏省徐州市,221008;2.兖矿集团有限公司生产技术部,山东省邹城市,273500;3.兖州煤业股份有限公司东滩煤矿,山东省邹城市,273512)

介绍了东滩煤矿在14310综放工作面切眼实施深孔爆破处理顶板,提高煤炭资源回收率,实现切眼顶板安全垮落及提前放煤所采取的措施。

综放工作面 切眼 深孔爆破 强制放顶

为了使直接顶在工作面推出切眼后能够垮落,实现综放工作面出切眼锚网区后,能够回收顶煤以减少资源损失,东滩矿进行了爆破处理综放面切眼顶板以提高煤炭回采率的尝试。

1 试验工作面地质概况

东滩煤矿14310(东)工作面位于十四采区最北部,轨道巷走向长972.74m,运输巷走向长938.51m,工作面倾斜宽261.8m。工作面回采3#、3上、3下煤层,平均煤厚8.75m,内生裂隙发育,参差状断口,条带状结构,以暗煤为主,夹镜煤条带,煤层硬度中等。采用综放采煤工艺,割煤高度为3.7m,采放比为1∶1.378。

表1 14310(东)回采工作面煤层顶底板岩性特征

14310(东)回采工作面煤层顶底板岩性见表1。根据东滩矿综放面的矿压观测资料,相邻工作面同煤层矿压实测值直接顶初次跨落步距为13~18m,老顶初次垮落步距为40~55m,周期来压步距为10~20m。两巷支承压力超前影响范围预计为30~80m。

2 爆破参数确定

2.1 炸药爆炸形成裂隙圈半径的计算

根据爆破理论,炸药爆炸后,形成的裂隙圈的半径为:

其中P2为孔壁初始冲击压力峰值(MPa),

式中:ρ0——炸药密度,10kN/m3;

ν——泊松比,0.25;

D1——炸药爆速,水胶炸药为4150m/s;

σT——岩石的抗拉强度,4MPa;

a——应力波衰减指数,a=2-b=1.67;

n——压力增大倍数,取12;

rc——药卷半径,取13mm;

rb——钻孔半径,16mm。

将以上参数代入式(1)和式(2),得孔壁初始冲击压力峰值P2为7432.3MPa,裂隙圈半径Rp为753mm。

即炮眼直径为ø32mm,炸药药卷直径在ø26mm的情况下,炸药爆炸后形成的裂隙圈半径为753mm。

2.2 钻孔间距、深度的确定

由于爆破形成的裂隙圈半径为753mm,为了在直接顶沿工作面形成一条破碎裂隙带,需要钻孔爆破后形成的裂隙圈能连接起来,故钻孔间距应为2Rp,即1.51m。考虑实际工作面支架架间距为1.5m,因此取炮眼间距为1.5m。

本次预裂对象主要为顶煤,故钻孔深度必须超过最大顶煤厚度,从施工考虑选取钻孔角度为75°。经计算,钻孔深度为5.95m。为确保爆破效果,促使直接顶及时垮落,工作面炮眼深度确定为7m。如图1所示。

图1 工作面钻孔深度

2.3 装药、爆破方式

每孔装药长度为4.5m,采用乳化炸药,装药装在孔底;每孔炸药由4~6发延期时间不超过130ms的同段位毫秒延期电雷管引爆,孔内雷管均匀布置、并联起爆。未装药段用塑料炮塞、炮泥、水炮泥封严、封满。炮眼结构见图2。

图2 炮眼装药图

炮眼的封孔长度为2.5m。封孔采用黄泥封孔,封孔必须封严、捣实。联线方式为孔内并联,孔间串联。同时起爆孔数根据现场装药情况决定,但最多一次起爆不超过10个孔。爆破范围在工作面6#支架至170#支架之间。

3 爆破处理后顶煤回收情况

工作面推进3m后,就有顶煤冒落,推进5.7m时,全范围架后顶煤垮落,局部架后见顶板岩石,推进9.8m时,工作面直接顶全部垮落。

工作面初采损失为9.8m,动用储量29802t,回采率达到81.01%,比不进行爆破处理切眼顶板情况多回收煤炭约4800t。

4 爆破处理后顶板垮落情况及超前压力影响

(1)通过初采期间矿压观测,14310(东)综放面的直接顶垮落步距轨道巷侧5.7m,中部9.8m,运输巷侧7m,比未实施爆破的同煤层实测值显著减少。

(2)工作面老顶初次来压步距。轨道巷为49.5m,中部为36.75m,运输巷为23.5m,平均36.58m(包括开切眼 宽度8.5m),比未实施爆破的同煤层实测值稍有减少。

(3)周期来压平均步距为13~19m,和未实施爆破的同煤层实测值吻合。

(4)运输巷超前影响范围30m,剧烈影响区域20m;轨道巷超前影响范围70m,剧烈影响区域45m。剧烈影响区域小于未实施爆破的同煤层实测值,实施切眼深孔爆破,对缓解初采压力显现有一定作用。

5 结论

实际应用结果表明,深孔爆破处理综放面切眼顶板取得良好效果。

(1)可以减小直接顶的垮落步距。

(2)减少综放面初采损失,提高煤炭回采率,产生巨大经济效益。

(3)可以减小矿山压力在工作面初采期间的影响范围及影响程度,对初采工作面顶板及上下巷道超前支护具有积极作用。

(4)合理确定爆破参数,深孔爆破处理综放面切眼顶板是安全可行的。

[1] 刘文.大同“两硬”综放工作面顶煤注水一爆破联合弱化技术[J].中国煤炭,2011(6)

[2] 邢书仁,肖力,张锦鹏.煤层预裂爆破复合型宏观裂纹扩展的断裂理论分析[J].中国煤炭,2010(10)

Practices on long-hole blasting in roof treatment of open-off cut in full-mechanized caving face and top-coal recovery

Lv Jianwei1,2,Liu Jian1,3,Sheng Li1,Li Guofeng3
(1.School of Mining,China University of Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu 221008,China;2.Production and Technology Department of Yankuang Group,Zoucheng,Shandong 273500,China;3.Dongtan Coal Mine of Yanzhou Coal Mining Company Limited,Zoucheng,Shandong 273512,China)

In order to increase coal recovery rate,long-hole blasting technology was used in roof treatment in Dongtan coal mine 14310full-mechanized caving face open-off cut,Accumulated experience was researched and studied on how to realize roof caving safety and take effective measures before coal caving.

full-mechanized caving face,open-off cut,long-hole blasting,forced caving

TD823.97

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吕建为(1969-),男,高级工程师,山东科技大学工程硕士,现任兖矿集团生产技术部副主任工程师兼采煤科科长。1992年参加工作至今,一直从事矿井采煤生产技术管理工作,发表专业论文多篇。

(责任编辑 张毅玲)

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