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软弱围岩隧道信息化施工

2011-04-19李恒杰

山西建筑 2011年1期
关键词:下台阶测线拱顶

李恒杰

0 引言

由于目前安全施工形势越来越严峻,监控量测的作用日益突出,在大断面软弱围岩隧道中尤为如此。现场监控量测的目的首先是掌握围岩的应力状态及围岩的稳定性,了解围岩的松弛范围,对围岩的稳定性作出综合性评价,其次是掌握围岩的支护状态,保证隧道和围岩的稳定,对出现的异常状态进行及时的预测预报,从而保证施工安全,再次是根据隧道开挖后围岩稳定性信息,进行综合分析,检验和修正施工前的预设计,对原设计进行优化,降低施工成本。

1 工程概况

新建太中银铁路兴旺峁隧道全长 11 070m,为特长双线铁路隧道,地质条件复杂,且质量要求高,具有长、大、难、高的特点,隧道开挖断面 126.8m2~135.44m2。

洞身通过基岩全断面为砂岩,局部夹有砂层,且产状平缓,节理层理发育,强风化基岩裂隙发育,岩体存在不均匀风化现象,由于降水入渗,容易在表层风化带内形成囊状富水带,局部水量较大,岩质软,开挖后易掉块及坍塌,掉块遇水即呈流砂状。

2 支护参数

兴旺峁隧道按照新奥法原理施工,初期支护以网喷混凝土 +锚杆 +工字钢架组成,采用复合式衬砌,开挖采用上、中、下三台阶法施工,台阶长度控制在 4m~6m。支护参数如下:

1)拱部 140°范围内采用 φ42壁厚 3.5mm超前注浆小导管,长度 L=3.5m,环向间距 3根/m,纵向 1环/2榀。

2)边墙采用 φ22砂浆锚杆,长度 L=3.5m,环纵间距 1.0m,呈梅花状布置。

3)工字钢架拱墙、仰拱全环布设,间距 1榀/0.6 m~0.8m,纵向连接筋环向间距 1.0m,采用 Φ22钢筋制作。

4)拱、墙布置 φ8钢筋网片,网格尺寸 20 cm×20 cm,拱、墙喷射 C25碳塑加强筋纤维混凝土,喷射混凝土厚度为 27 cm,仰拱喷射 C25素混凝土,厚度为 27 cm。

5)拱墙衬砌为C30钢筋混凝土,厚 50 cm,设计预留变形量为10 cm。

3 监控量测项目

根据设计文件规定及现场施工工艺,必测项目为“两线一点”,即每个断面拱顶埋设一个沉降量测桩点,中台阶及下台阶底板上约 1.5m处各布置一条水平收敛量测线。拱顶下沉及净空变化量测测点布置在同一断面上,每 5m布置一个量测断面,测线布置如图 1所示。

4 监控量测结果分析及断面优化

4.1 实验段量测结果统计

兴旺峁隧道正洞改DK 354+550~DK 354+400段作为实验段,统计分析本隧道围岩变形规律及变形控制基准。按照设计文件,初支内净空加高、加宽 10 cm作为预留变形量。根据正洞改DK354+550~DK 354+400段 150m范围内 30个量测断面实测数据,BC测线累计收敛变形值最大未超过 6.5 cm,DE测线累计收敛变形值最大未超过 6.0 cm,拱顶沉降累计值最大未超过8.0 cm(见图 2,以拱顶沉降最大的改 DK 354+470断面为例)。

由图 2可以看出,拱顶沉降由于隧道受力关系及施工方法影响变化值最大,实测位移 U=77.96mm,其次是拱腰 BC测线,实测位移 U=64.92mm,下台阶拱脚 DE测线由于暴露时间最短,受干扰较少,累计变化最小,实测位移 U=59.85mm。以上各时态曲线表明隧道位移变形趋向于零,表明隧道初期支护是趋向稳定的,观察初期支护表面无裂缝,基本光滑如初,综合判定目前隧道的初期支护参数是合理的。

4.2 变形原因分析

4.2.1 中下台阶开挖对拱顶沉降的影响

拱顶沉降累计变化较边墙收敛大,是断面优化的关健。改DK 353+550~DK 353+400段 30个量测断面拱顶沉降累计值统计见表 1。

表1 改 DK 353+550~DK 353+400段拱顶沉降累计值统计表

由图 2及表 1可知,大部分断面的拱顶沉降累计值小于 6 cm,只有个别断面(占总数的13.3%)累计值波动较大,且累计值较大断面初支后开始两天内变化速率较快(如改DK 353+470),究其原因为施作中台阶时上台阶支护处于短期悬空状态,施作下台阶时中、上台阶拱架亦处于短期悬空状态,由于拱架悬空而产生的收敛过大的情况,着力在以下几个方面进行改进:

1)中下台阶落底时,左、右侧错进 2榀 ~3榀拱架,且控制中下台阶开挖进尺,每循环进尺控制在 2榀以内。加快循环时间,尽量减小拱脚悬空时间。

2)由原来的每榀钢拱架拱脚设置 4根“L”形锁脚锚杆改为 2根“L”形锁脚锚杆与 2根锁脚锚管(孔径 42,壁厚 t=3.5mm小导管)相配套,长度均为 3.5m,锁脚锚杆全长锚固,锁脚锚杆与拱架及锁脚锚管焊接牢固。

3)根据隧道受力分布情况,上台阶两侧拱腰分别设置 2根“L”形砂浆锚杆,全长锚固,与钢拱架焊接牢固。

4)上、中、下台阶拱脚处挂设双连接筋,以增加初支的整体稳定性。

5)调整拱脚处爆破参数,减小爆破对上台阶拱脚处干扰。

4.2.2 仰拱施作的扰动

兴旺峁隧道仰拱施工采取滞后掌子面单独开挖,施工时虽然采用弱爆破,对已完成初期支护仍有较大影响。

因此我工区做了以下调整:

1)为减少仰拱开挖对初支的影响,开挖采用弱爆破,且爆破外圈眼距拱脚不得小于 80 cm,剩余部分由机械配合人工开挖,禁止拱脚悬空现象出现。

2)加强仰拱钢拱架与下台阶钢拱架的焊接质量控制。

3)加快仰拱施工速度,最前一组跳挖仰拱开挖距掌子面下台阶 30m左右,上台阶开挖后约 8 d时即进行仰拱施作,保证仰拱距下台阶小于 50m,使隧道初支更早封闭成环。

4.2.3 回归分析

经过以上施工工艺调整,对改 DK 354+400~DK354+250段30个断面量测数据进行回归分析,由本隧道实测散点图的分布形状来看,开始一段时间沉降增长速度较快,以后逐渐减速,直至基本稳定,沉降有一渐近值,因而选择指数函数进行回归分析,即:

以拱顶沉降最大的改 DK 354+310断面为例,采用列表法对仰拱施作完成后 30 d的量测数据分析,求得 a=56.587 5,b=4.473 0,曲线相关系数 R=0.992 7,故可推断围岩趋于稳定,且变形极限值为 56.587 5mm。

5 总结及断面优化

经过多次施工工艺的改进,拱顶沉降及边墙收敛都有不同程度的减少,取得很大成效,改 DK354+400~DK 354+250段拱顶沉降实测最大累计值U=48.88mm,中台阶BC测线收敛实测最大累计值 U=43.27 mm,下台阶 DE测线收敛实测最大累计值U=42.65mm。通过长期观测及数据的回归分析,在不改变目前支护参数条件下,开挖预留变形量由 10 cm优化为 6 cm。

监控量测不仅是保证隧道施工安全的必须手段,而且在指导施工方面有事半功倍的作用,比如改善初支参数,从而增加公司的效益。

[1] 铁建设[2005]160号,客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准[S].

[2] TB 10121-2007,铁路隧道监控量测技术规程[S].

[3] 李小刚.大断面软弱围岩隧道综合进洞施工技术[J].山西建筑,2009,35(8):334-335.

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