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电潜泵井憋压法计算动液面技术及其应用

2011-01-11杜林辉李安国陈福湾

石油钻采工艺 2011年3期
关键词:压法电泵液面

杜林辉 丁 磊 田 景 李安国 陈福湾

(中国石油化工股份有限公司西北油田分公司塔河采油二厂,新疆轮台 841604)

1 电潜泵井液面测试现状

1.1 动液面监测现状

塔河油田采油二厂现有76口电泵井,进行过动液面监测的井仅26口,未监测井达50口。在26口监测过动液面井中,监测后有动液面数据的井有7口,占监测井数的27%,未监测出动液面数据的井达19口,占监测井数的73%。总体上塔河油田采油二厂电泵井动液面监测覆盖率仅27%,监测有效率更低于10%。

导致电泵井动液面监测覆盖率及有效率低的原因主要有以下两个。

一是电泵井动液面监测存在过载停机及躺井风险,导致电泵井动液面监测覆盖率低。电泵井未监测动液面主要原因:(1)因油稠、产量高,电泵正常生产运行电流较高,停掺稀测动液面存在过载停机风险;(2)因注水、间开或长时间生产导致电泵井无绝缘或绝缘值过低,停掺稀测动液面存在较大的躺井风险。

二是大量电泵井动液面监测不出,导致监测有效率低。主要原因:(1)因油稠掺稀降黏生产,油套环空存在较长的泡沫段,对声波能量有较大吸收,导致液面监测不出;(2)套压为负压的井的油套环空介质声波传播能力较弱,造成液面测试不出[1]。

1.2 监测存在的问题

(1)电泵井动液面监测费用高。以塔河油田采油二厂现有76口电泵井、单井次液面监测400元、每月监测一次动液面计算,全年动液面监测费用达364800元。

(2)电泵井动液面监测风险大。动液面监测需停掺稀,电泵井停掺稀后存在电流升高、过载甚至躺井风险,需加大掺稀量,严重浪费稀油、影响产量,提高了采油成本。

(3)电泵井动液面监测覆盖率、有效率低。受塔河油田油稠掺稀生产特殊采油工艺限制,动液面监测覆盖率低,仅达27%,监测有效率低于10%。

电泵井动液面数据少,无法为电泵井的工况诊断、合理工作制度的调整及下步工艺措施提供有力依据,严重制约油田的开发生产。

2 电泵井憋压计算动液面方法及其应用

2.1 憋压计算动液面方法

理论公式表明,对于同一台泵,其排量、扬程、功率参数随转速变化而变化,排量与转速是一次方关系,扬程与转速是平方关系,功率与转速是三次方关系[2]。而转速由电泵井的生产频率决定,且与转速成正比关系,可得

电泵井的总动压头[3]

电泵井动液面计算式

由式(1)、(2)、(3)推导可得

P0可通过电泵井现场憋压方法求得,再忽略摩阻损失可得

由式(5)即可求得电泵井的动液面[4]。

2.2 憋压计算动液面与测试结果对比

一般地,实际生产中用监测动液面代表油井真实动液面,而用式(5)计算动液面未考虑油管液体密度、黏度、摩擦阻力损失及气体影响,因此,引入a、b两个系数,用监测动液面数据y=ax+b来校正计算动液面[5]。

对现场憋压法计算动液面与监测动液面数据拟合(图1),得出,y=1.0073x−28.2468,R2=0.9954;式中,a=1.0073,b=28.2468,其中a、b代表油管液体密度、黏度、摩擦阻力损失及气体对计算动液面的综合影响。

图1 计算动液面与监测动液面拟合关系

通过对41个计算动液面与16个监测动液面数据进行分析,发现:

(1)同一口井憋压时,随着频率的提升,计算动液面数据逐渐增大。分析认为,受频率增加、泵排量加大,油管中液体流速加快,摩阻损失加大导致[6]。

(2)计算动液面与监测动液面数据误差范围在±100 m内,68.3%分布在±50 m范围内,因此,生产中电泵井完全可以用憋压法计算动液面代替监测动液面,用于指导生产。

2.3 憋压法计算液面在生产中的应用

2.3.1 根据憋压法计算动液面、结合地质情况上调频率提液 通过憋压法计算动液面,对前期低压测试未能监测出动液面、有一定供液能力、且地质情况允许的井进行上调频率提液措施,累计实验5井次,日增油能力达29.8 t(表1)。

表1 憋压法计算动液面应用效果统计

2.3.2 计算动液面与监测动液面结合,诊断电泵井工况 现场生产中,通过憋压法计算出油井动液面,再结合低压测试监测动液面数据,参考油井生产频率、电压、电流等数据,对电泵井工况进行诊断,并对可能出现的问题进行提前预警,指导后期的生产及异常处理。

TH10334井为QYDB-120/3500电泵井,2008年11月19日入井,泵挂深度3503.06 m,连续生产528 d至2010年4月30日,因环境温度过高停机,清灰处理期间低压测试监测动液面数据1950 m,启泵后47 Hz生产最高憋压至4.5 MPa(按监测动液面数据理论,憋压可憋至11.0 MPa),计算动液面为2531 m,在结合该井高频(47 Hz)、低电流(23 A)运行特征,判断该井泵轴、叶轮可能磨损严重,存在断轴风险。2010年5月11日,该井欠载停机,现场启泵后上调频率电流下降,结合前期预警判断为轴断,直接上修检泵,省去了异常处理时间,节约了稀油用量。

3 结论

(1)生产中,电泵井完全可以用憋压法计算动液面代替监测动液面,操作简便,数据较可靠,用于指导生产。

(2)电泵井憋压法可以降低电泵井躺井风险、节约测试费用,同时提高动液面测试覆盖率、有效率(可达100%),能更好地指导油井后期开发生产。

(3)应用憋压法计算动液面数据,结合油井地质情况及生产参数,进行提液措施及工况诊断,可以取得较好的效果。

符号说明:

Ft为油管摩阻损失压头,m;H为电泵井实际生产频率下的扬程,即总动压头,m;HP为电泵井的泵挂深度,m;H'为电泵井的额定扬程,m;Hd为电泵井动液面,m;n为电泵井的实际生产频率,Hz;n'为电泵井的额定频率,Hz;P0为电泵井实际生产频率下的最大油压折算压头,m;P为泵吸入口压力(即沉没度)折算压头,m。

[1] 采油测试计量手册编写组.采油测试计量手册[M].北京:石油工业出版社,1984.

[2] 李颖川.采油工程[M].北京:石油工业出版社,2002.

[3] 张琪.采油工艺原理与设计[M].山东东营:石油大学出版社,2000.

[4] 邵永实,师世刚,刘军.潜油电泵技术服务手册[M].北京:石油工业出版社,2004.

[5] 国家发展和改革委员会. SY/T 6599—2004潜油电泵离心泵实验推荐做法[S].

[6] 鄢艳.变频驱动装置对电潜泵效率的影响[J].国外石油机械,1996,7(3):36-40.

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