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甲烷氯化物有机废水处理技术及应用

2010-09-22杨作宁夏旭东周寅

中国氯碱 2010年10期
关键词:斜板四氯化碳氯化物

杨作宁,夏旭东,周寅

(江苏理文化工有限公司,江苏常熟215536)

甲烷氯化物有机废水处理技术及应用

杨作宁,夏旭东,周寅

(江苏理文化工有限公司,江苏常熟215536)

介绍了甲烷氯化物生产过程中采用过氧化氢催化氧化-絮凝法处理含氯仿、四氯化碳废水的技术。

甲烷氯化物废水;过氧化氢催化氧化-絮凝法处理技术;应用

1 氯仿、四氯化碳废气、废水的污染控制

甲烷氯化物生产过程中产生一定量的有机废水,其产生量约占总产量的8%~10%,废水中氯仿、四氯化碳质量分数为1 000×10-6~3 000×10-6。

氯仿、四氯化碳等有机氯化物对环境有较严重的影响,主要体现在以下几方面。

(1)有机氯化物基本无法被微生物分解,且对微生物具有极大的毒性,可导致微生物处理单元效率明显下降。

(2)因化学性质较稳定,在自然环境中能够长期稳定地存在,对生态环境造成长期危害。

(3)四氯化碳是破坏臭氧层的污染物之一,并长期存在于臭氧层,破坏系数(ODP)较高。

(4)氯仿和四氯化碳同属于致癌效果最为显著的有机氯化物之列。

联合国环境署《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》规定,各签约国要在2010年1月1日前停止生产和使用CFCs制冷剂;美国EPA规定氯仿、四氯化碳是优先环境污染物;俄罗斯和一些西方国

家禁止含此类污染物的废水直接排放或送入微生物处理系统;中国也制定了严格的环境质量标准与排放标准。1993年1月,国务院批准出台了《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》,禁止出口四氯化碳并限制生产。《污水综合排放标准(GB8978-1996)》第二类污染物最高允许排放浓度一级排放标准中规定,氯仿应小于0.3×10-6、四氯化碳应小于0.03×10-6。

2 处理技术的开发过程

江苏理文化工有限公司现有3套4万t/a甲醇法甲烷氯化物装置,于2008年和2009年分期建成投产,单套装置产废水约10 t/d。原有工艺设计采用汽提法分离废水中的三氯甲烷、四氯化碳等有机物,但因废水中有机氯含量低、能耗大、沸点接近等原因,汽提效果并不理想。国内甲烷氯化物行业均存在废水处理困难的技术“瓶颈”,有必要对该类废水的处理技术进行研究。

已发展起来的高级废水处理技术包括臭氧氧化法、活性碳吸附法、薄膜分离法、湿式氧化法及过氧化氢催化氧化-絮凝法等,其中过氧化氢催化氧化-絮凝法(H2O2/Fe2+)是一种最有效、简单且经济的方法,其他方法则因初设成本或操作成本太高而较难被接受。

该公司以过氧化氢催化氧化-絮凝法处理产生·OH(hydroxyl radical)的原理为基础,开发甲烷氯化物废水处理技术。2009年7月小试成功;2009年8-10月中试成功;2009年11月至今,大试成功并转入正常工业化废水处理。

为缩短大试的准备时间,决定利用已有的12万t/a双氧水废水处理装置,并对该装置进行适当改造,使其满足有机氯废水处理的要求。

通过调整药剂配方比例,找到了最经济、有效分解氯仿、四氯化碳的配比方案,达到了预期目的。

3 处理机理

H2O2在Fe2+的催化作用下分解产生高活性自由基·OH,其氧化电位为2.8 V,是除氟元素外最强的无机氧化剂,它通过电子转移等途径将有机氯化物氧化分解成小分子。同时,Fe2+被氧化成Fe3+,生成Fe(OH)3沉淀物。

4 处理流程及主要设备

4.1 流程简介

将有机氯废水打入废水储罐,经泵打入反应釜,在反应釜中加入一定量的88%废硫酸,调节废水的pH值至3.0~4.0(最佳反应条件),然后在搅拌条件下加入一定量固态硫酸亚铁搅拌1 h后,加入一定量的氧化残液(双氧水装置产生的含有双氧水的废水,也可直接用27.5%双氧水),再经两三个小时搅拌,反应过程中产生的游离基·OH不断分解废水中有机氯分子,最终被分解成无害的小分子。同时,亚铁被氧化成三价铁,加入10%NaOH,调节废水pH值为6~9,形成絮凝物Fe(OH)3。最后用泵匀速打入斜板沉降器中分离沉降Fe(OH)3,清液从斜板沉降器顶部溢出,送无机废水调节池进行混合、曝气处理。

4.2 设备简介

(1)废水储槽,其作用是均匀混合甲烷氯化物装置产出的废水,稳定进反应釜有机氯化物的浓度,提高反应的稳定性。

(2)反应釜为关键的反应设备,经搅拌器不断搅拌,提高氧化-催化反应速度,同时放出反应热。

(3)斜板沉淀池是根据沉淀的浅层理论,在其中设置斜板,废水进入斜板时,使废水在斜板中流动湿周增大,降低雷诺系数。控制流量和流速,使废水处于层流状态,有利于废水中的颗粒沉降,提高废水固液分离的速度。

(4)在调节曝气池中通过空气搅拌,吹脱废水中残留的双氧水和低沸物,同时达到与无机废水混合搅拌的目的。

(5)板式框压滤机的作用是对污泥进行压榨脱水。

5 废水处理前后对比分析

截取2009年11-12月反应釜60组实际取样分析数据(每日分析1次),统计数据见表1。

表1 废水处理前后的分析数据

“未检出”指废水中有机氯含量低于分析精度。

氯仿检测60次,有53次未检出,7次不合格中最高值为246×10-6,经检查,原因为处理前废水中氯仿偏高,经重新处理后合格。四氯化碳检测60次,100%合格。

处理后的废水可以达到《污水综合排放标准(GB8978-1996)》第二类污染物最高允许排放浓度一级排放标准的规定。

6 运行情况及出现的问题

经多次改进,自2009年11月工业化稳定运行至今,处理甲烷氯化物有机废水932釜,累计处理合格废水5 592 t,彻底解决了有机氯废水处理困难的问题。

但在实际运行中也出现了如下问题。

(1)初期对处理后的废水进行COD分析,发现COD值仍然较高,最高达到2 000×10-6,经反复试验、研究,发现是废水中残留的双氧水影响了分析结果,COD数值是用消耗的高锰酸钾的量来表示的,残留的双氧水会消耗高锰酸钾。后经适当降低双氧水投用量和增加曝气工艺,解决了COD值“假高”的问题。

经6个月连续工业化运行,处理后废水的平均COD值为353×10-6,正常稳定值为300×10-6~400×10-6。

(2)随着三期甲烷氯化物项目的扩建,原有的废水处理装置能力将不足,计划2010年增建1套30 t/a的过氧化氢催化氧化-絮凝法废水处理装置,同时提高装置自动化程度,减少员工的劳动强度。

(3)氢氧化铁污泥若处理不当会造成环境的二次污染,通过增加压滤机压干污泥,再交由固废中心进行处理。

7 主要技术经济效益分析

利用原有12万t/a双氧水废水处理装置的富余能力,经适当改造,达到30 t/d有机氯废水能力,大大降低了初期投入成本。

该废水装置主要处理剂为双氧水、硫酸亚铁、氢氧化钠、硫酸及微量絮凝剂,其中双氧水使用双氧水装置的氧化残液,硫酸使用甲烷氯化物副产的88%稀酸,均为“以废治废”,氢氧化钠为自产,只有硫酸亚铁和微量絮凝剂为外购,所以废水处理费用大为降低,经6个月的运行核算,有机氯废水日处理费用为6~10元,与膜法、汽提法相比有较明显的经济优势和技术优势。

工业化运行结果表明,过氧化氢催化氧化-絮凝法技术处理甲烷氯化物废水是可行、有效的,为有机氯行业的废水处理开辟了一条新的技术路线。

Organic waste water treatment technology of methane chloride

YANG Zuo-ning,XIA Xu-dong,ZHOU Yin
(Jiangsu Liwen Chemical Industry Co.,Ltd.,Changshu 215536,China)

The hydrogen peroxide catalytic oxidation and flocculation treatment technology of wastewater with chloroform,carbon tetrachloride in a methane chloride production process were introduced.

methane chloride waste water;hydrogen peroxide catalytic oxidation and flocculation technology;application

TQ085

B

1009-1785(2010)09-0042-02

2010-05-11

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