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提高压力容器制造切割质量的探讨

2023-10-27孔祥伟

设备管理与维修 2023年18期
关键词:合格率氧气合格

孔祥伟

(大庆石油化工机械厂有限公司,黑龙江大庆 163000)

0 引言

机械厂年产压力容器产品约14 000 t,生产压力容器产品的第一道工序是钢板下料。机械厂很早就引进了数控切割机。该技术的引进可以保证产品的切削和焊接品质,提高原料的利用效率,减少单位产品的生产费用。在当前的切削工艺中,由于在切削过程中还存在一些问题,造成产品质量差、效率低、缺陷多。

1 切割过程中存在的主要问题

(1)切割物料的通过性差。根据统计,在经过对金属板材进行加工之后,产品通过率仅有68%。而业内钢板数控切削的通过率平均值是86%,切削质量与行业平均水平存在较大差距。

(2)工期延迟。由于最近数控切削加工中的瑕疵不断增加,需要花费很多的人力、物力进行清运,有时甚至需要重新处理来确保产品可以顺利出厂,对企业的正常运转造成一定的影响。

(3)生产成本急剧增加。因为清洗切割材料需要耗费大量的人力、物力,有很多金属板多次切割不当,造成浪费,形成废料,增加企业的生产制造成本。

据统计,共切割钢板18 926 m,合格产品12 656 m,合格率67%,不合格产品6270 m,不合格率33%。从统计数据中发现,在压力容器主要部位切割时,大部分缺陷为切割断面上的夹渣(图1)。切削截面纵向不符合要求、切削截面光滑度不符合要求、倒角不符合要求等各种类型缺陷的发生可能性见表1。

表1 各种缺陷类型统计

图1 剖面悬渣

由表1 可知,在所有缺陷中切割断面挂渣缺陷出现最多,占所有缺陷材料中的75.6%。本文对切割断面挂渣不足继续进行调查(表2)。

表2 挂渣缺陷调查

2 具体实施

评价制造流程是否能够符合顾客的基本和真实需要。在发生质量问题时,能及时进行纠正,通过改进设备改善生产经营业绩等,为工厂创造效益。为克服切削加工中存在的不足,使设备工作稳定,缩短加工时间,本文给出了如下工艺改进方案。

实践表明,若能有效消除切削截面上的残渣,就能有效改善成品质量。目前的产品合格率仅为67%,不合格产品中75.6%是由切削部分的残余物引起的,其中79.6%需要重新施工。所以在切削时,若能将切削液的品质提高到33%×75.6%×79.6%=19.9%,那么一次切削的合格率就会达到67%+19.9%=86.9%。在确定改进目标之后,要对切割剖面上的残渣进行全面的评估,以解决不能直接去除的问题。要达到改进目的,就必须解决这些问题,并对各个方面的影响进行分析,包括人员、设备、材料和工艺(图2)。

图2 影响挂渣质量的因素

2.1 问题分析

通过对施工工地剖面上的浮渣进行细致地观测与分析,统计各项影响因素(表3)。

表3 影响因素统计

从表3 可以得出,切割一次合格率低的主要原因是切割时氧含量低、割嘴与工件上部距离不固定、行进速度过快、割嘴移动速度快等,需要改进的方面有:①划分各个部门的工作责任,制定适当的奖励和惩罚制度;②强化雇员的上岗前训练;③改善现有生产技术。

2.2 改进工艺

(1)对各个部门的工作责任进行明确界定,并制定了相应的奖励和惩罚制度。若切削下料有问题,将会对机械厂的经济效益产生影响。因此,需要提升设备切削的一次合格率,形成一套完善的奖惩制度,确保正常生产。

(2)在工程实施之前,做好具体工作的技术指导。因此,需要加强对员工的培训,组织所有的数控切削操作人员进行岗位前培训,并进行严格的审核;坚持“不合格,不能入职”的思想。完善现有生产技术,建立严密的生产流程管理制度。

(3)完善现有生产技术,建立严密的生产过程。在进行划痕时,先画一条切割线,如果使用半自动化的小车,也要画一条铁轨。具体的刻字方式如下:用钢卷尺等丈量钢板的长和宽,然后与下料排版的大小对比,判断材料的精度,确认后再进行刻划。用长条直线作为参考,直线和圆规测量,用石笔画出圆点(一条直线原则)。通常用窄的V 形标识,其顶端沿一条线画出。绷线(粉线)可以拉出较长的线条,在上面画出一条直线,然后用直角尺、钢卷尺等对圆筒进行测量。剪完后,在下料线的一边做好切割机的导轨,通常两条直线的间距为150 mm 或200 mm,并根据需要适当的调节预留一定的余量(表4)。

表4 零件切割余量 mm

为切割口设置测量工具,保证切割口与工件间距为(20±0.5)mm,偏差小于0.5 mm。为切割口制作标度尺工装,将其安装在切割口上,调整其高度以达到规范的要求(图3)。

图3 测距工装结构

3 火焰切割控制措施

火焰切割时,重点需要提高氧气的纯度。所以在投入生产前一定要检查氧气的纯度,保证氧气纯度大于99.6%,以满足数据切断的品质需求。安装减压阀、氧压力计。目前使用的氧气是瓶装气,在制造时由专门装置输送至切断机。在专用管道上与切割机相连,使氧气能更好地传送到切割机上。将氧气压力计装入输氧管线,将氧压设定为0.6 MPa,确保了在运输中氧气供应的稳定性,不会对加工切削加工的品质产生干扰。下料后,用铲子铲去切口的熔渣,用砂轮将切口打磨至平整光滑。

3.1 管节

在大口径箱内,短圆管节在下料过程中,由于采用了火焰切削工艺,导致孔口部位发生变形。由于切削温度过高,在切削过程中会产生热胀冷缩的弧度。另外,在筒节辊圆后,不能在相同的平面上产生错误,造成焊缝不能顺畅地进行。以上各种问题均可采用对称切削或机械切削等方式来解决。

3.2 板坯受控

板坯通常用于高压储罐的密封件和尺寸较大的法兰盘。在特定使用过程中,由于受到膨胀效应的影响,采用火焰法进行切断,会导致钢板表面出现不均匀现象;也会造成毛坯的处理时间缩短。在压力容器制造中,要解决此类问题,必须采取整形的方法。在此工艺中,可以适当地增大拱余,使得板坯表面平整程度符合规定的要求,并改善了产品品质。

3.3 控制阀

在使用火焰对成形的封头进行切割时,会产生缩水和变形,使其孔径缩小。所以对阀片型封头孔口的处理应采用机加工的方法,或对装配时的孔径进行恰当的扩大,以防止其发生变形。而对整个成形工艺的封头,在进行成形模时,应充分地考虑到火割后的收缩情况。为了使数控切割机的合格率稳定、持续改进,应编制考核办法、培训计划,并将具体工作纳入管理评估中。技术部门负责不定期地审查工作场所在材料准备过程中的使用情况,如果出现问题应及时采取补救措施,减少质量事故,从而保证数控切割的质量稳定。针对不合格产品,不但要处理问题,还要查找出问题所在,探索研究避免问题重复出现的改进方法。

3.4 不合格品的处置方法

(1)再利用:不合格品可以不经过任何处理直接使用。如果是可以再用的,检查员会把“扣留”的标识拆下来,并作好纪录做好记录,送往下一道工序。

(2)返工:不合格品经过处理产品可以恢复到合格状态。如需返工,必须提供返工程序;如需返修,应提供返修工艺。返修修理好后,将再次对产品进行检验,符合要求后,检验员会揭下“返工”标签,进入下一道工序。

(3)报废:当不合格产品被认定需要报废时,检验员应卸下“扣留”标志,换上“报废”标签,指导工人将已处理的材料从生产区转移出去。

质量检验部门在对不合格产品进行处置后,应当由质量检验部门的技术人员进行调查,并制定纠正和预防措施,由技术主管审查后予以执行。对不合格物料的处置,质量控制部门将继续跟踪,直到改进为止。对不符合标准的产品进行处置,由班组长、车间主管和质量监督部门进行跟踪,直到改进为止。因加工大小问题而导致顾客退回的,由生产部和质检部门负责后续处理。

3.5 结果分析

一切质量控制都是以客户需求为主要关注点,以产品质量为重点的研究和质量控制的过程。其主要作用是根据客户的需求提供产品和服务。通过以上措施,在一定程度上解决了实际工作过程中横截面挂渣的问题,提高了切割质量(图4)。改进后的数控切割合格率提高到93.3%,超过行业平均水平,较预定改进目标提高8.3%。

图4 改进后的切割效果

4 结论

通过提高数控切割机一次合格率的技术改进,对所提出的改善方案及保证措施进行了详细分析。通过以上改进措施,切削截面挂渣问题得到了有效矫正,使切割合格率提高到93.2%,超过行业平均水平,比预定指标提高8.3%。结果表明,改进实施后企业车间的生产和管理水平得到很大提升,改进成效明显,减少了产品制作周期和原料成本,为企业创造更大效益。

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