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岸桥交付现场常见故障处理与分析

2023-01-15

设备管理与维修 2022年6期
关键词:发运大车马达

方 吉

(上海振华重工(集团)股份有限公司,上海 200125)

0 引言

经济全球化蓬勃发展,港口在国际贸易及物流中作为主要载体,作用举足轻重。近年来大型运输船不断下水,国际海运贸易需求与日俱增,越来越多的航运公司和码头运营商参与到港口的新建和扩建工程中,新岸桥的交付量一直维持在高位。岸桥的交付涉及卸船、安装恢复、通电、调试、试车等阶段,所有的工作要在合同规定的期限内完成,才能避免高额的延期罚款,因此交付过程中如果出现设备的故障问题,如何快速高效地解决十分关键。

1 岸桥交付现场常见故障处理

1.1 起升电机异响

某项目起升电机安装接线,开始送电调试后陆续发生异响情况。电机是德国品牌,供应商委托上海的维修商到现场检查后,怀疑是润滑油不足,多次加油测试以后,异响问题仍未解决。用户要求暂停调试,直至异响问题彻底解决。期间通过马达轴承加油、优化马达参数、马达罩壳接地等方法检查马达异响和振动问题,所有方法都只是稍有改善但未解决问题。后续联系第三方振动检测公司,对电机进行振动检测分析,检测结果如下:

(1)对1#、2#马达所有测点的速度谱进行分析,主要振动频率为变频器输出频率90 Hz 的高次谐波及一倍振动频率为29.97 Hz。由于一倍频振幅微小,说明转子动平衡良好。

(2)对1#、2#马达所有测点的加速度谱、时间波形、轴承包络谱进行分析,主要振动频率为变频器输出的90 Hz 高次谐波,另外一组振动频率为111 Hz 的谐波,经计算此频率为SKF6226 轴承外圈故障。

(3)断电测试,1#马达断电后2000~5000 Hz 有明显的驼峰,加速度振幅由3.8g 下降到1.5g。2#马达断电后变频器输出高次谐波频率消失,在2000~5000 Hz 也有明显的驼峰,加速度振幅由0.9g 下降到0.1g。振动分析工程师推断,1#、2#马达的噪声来源于变频器输出频率90 Hz 的高次谐波与轴承故障频率的高次谐波产生共鸣,建议检查1#、2#马达是否有接地异常、漏电等现象;此轴承损坏的原因可能是电流经过,因振幅微小建议持续监控振动值即可。

根据检测结果,安排电机返厂,送到上海维修商车间进行检修,更换轴承后安装测试,异响问题得以解决。

1.2 高压电缆破皮

某项目卸船完成后安排1 号和2 号机放高压电缆,准备做电缆头,1 号机完成以后,人员准备放电缆时发现2 号机高压电缆与联系梁栏杆接触的地方已经磨损破皮:该处电缆只用了一层三防布包裹,三防布磨出现一个洞,该处栏杆油漆也被磨损。而1 号机该处电缆位置除了有三防布、用扎丝扎住,里面还多一层橡胶垫保护,1 号机的电缆未发现磨损。该破损位置距离端部约15 m,用户要求后续更换新电缆。现场判断怀疑是基地发运前绑扎2 号机高压电缆时,在与栏杆接触位置未使用橡皮垫保护,仅包裹了一层三防布,在海运过程中该处电缆小幅高频晃动,与栏杆反复摩擦导致电缆破皮损坏。后续通过和用户的协商,决定采用套管进行修补的方案,由电缆厂家提供专用的电缆套管及操作手册,对电缆完成修复保护。

1.3 高压电缆卷盘电机生锈卡死

某项目卸船期间在2 号机准备放高压电缆做头时,发现无法手动打开制动器释放电缆,电气主管和厂家工程师电话沟通多次,直到晚上21:00 仍未解决问题。1 号机则很顺利,手动打开制动器就放下了电缆。后续用户把卷盘电机拉到码头车间进行检修,发现电机转子已经生锈卡死,而且电机有拆过的痕迹。用户处理了生锈以后经过测试,临时装上2 号机暂时恢复调试。用户向厂家索要了一个新的卷盘电机作为备件。

1.4 大车电机电缆软管烫坏

某项目卸船期间,发现3 号机陆侧面海左边第二个大车电机线管严重烫伤、露出铁皮,里面电缆应没有损坏但需要后续调试时才能确定是否有问题。电机支座也有烫伤痕迹,在电机外部还留有灭火器干粉,应该是着火后被干粉灭火器扑灭的。查看其他几台机,发现1 号机同样位置的大车电机线管也有轻微烫坏。

经过质量事故分析,认为是船上人员割除陆侧下横梁海绑撑管时,掉下的高温铁渣落在线管上,烫坏线管,3 号机陆左第二个大车电机线管被烫到着火,然后被干粉灭火器扑灭,1 号机陆左第二个大车电机电缆被轻微烫坏。三防布只把整个电机包起来,但线管裸露在外。

后来打开电机,抽出电缆,更换软管。以后在船上进行割除海绑撑管作业时,船运公司需要注意用木板等遮盖大车部分,避免火星掉下,烫伤电机软管。

1.5 光纤问题

某项目光纤由基地电气调试部制作和测试,并经过第三方监造验收。抵达现场后,用户在测试和连接理货室光缆时发现有几芯不通,西门子测试RCMS(远程起重机管理系统)时同样发现光纤存在不通的情况。因此,用户请了光纤厂家对4 台机整机光纤做测试,结果发现较多光纤衰减值高甚至不通,并出具了测试报告。随即用户将光纤问题放进了整改中,现场又联系光纤厂家对光纤头进行清洁、擦拭,重新测试(这部分工作需要额外付费给光纤厂家)时发现大部分光纤衰减值有所下降,还是有几芯不通。其中1#机有两芯不通(从滑环到中继箱),用户要求这两芯要修复。现场联系可以做光缆头的厂家,进行熔接处理后该问题得到解决。

1.6 扫轨器开孔位置不对

某项目刚卸完船,在安装恢复阶段,现场安装大车扫轨器时发现,大车上预留的螺栓孔歪斜,扫轨器无法安装,3 台机共12个扫轨器,孔的位置不正确,螺栓孔现场没有办法重新开,钢板太厚,只能重新制作扫轨器支架。

1.7 海侧大车电机电缆烧毁

某项目卸船期间,船上人员割除海绑时火星溅落导致氧气乙炔皮带着火,火势瞬间增大导致1 号机海侧大车8 号电机电缆和三防布燃烧,看火人员拿灭火器扑灭不及导致电机电缆和电缆槽都被烧坏,损坏严重。此处的电缆多数是从电气房直接敷设下来的,从损坏情况来看,外皮破损的肯定需要截断、不能使用。如果余量足够,只需要电工重新接下线,否则可能会需要更换整根电缆,由此引起的时间延误和耗费人工将严重影响交机进度。

1.8 投光灯损坏

某项目进行恢复和调试工作时,大车下横梁和立柱处,以及机房周围的光灯三防布已经被解除,监理发现较多投光灯灯罩上存在烧焦的黑点,黑点集中在LED 投光灯发光光源中心,数量较多。现场经过初步调查,由于灼焦的点都是在发光光源中心点,从外观上判断像是被发光光源中心的热量灼伤的。由于现场投光灯还未开始送电,投光灯内部还不知道是否损坏,初步分析是基地油漆施工前,会将投光灯用三防布包扎,但是晚上仍然会送电开灯干活,导致投光灯热量散发不出去,时间长了会将灯罩灼焦。

1.9 吊具电缆坠缆

某项目3 号机由码头司机操作,做8 h 额载耐久试车,发生了海测吊具电缆(双起升桥吊)坠缆事故,当时起升高度39 m,码头司机在发现坠缆时也拍下了紧停,但已经来不及,吊具电缆仍然坠到底后又反转了3 圈,导致根部电缆被拉坏,结构和滑环箱也可能存在损伤,需要厂家检查并给出修复方案。

经过查看CMS 回放,9:36:21,小车开到前大梁位置,突然报小车打滑错误,随后小车停止,司机放掉了手柄,3 s 后吊具卷盘Ready 信号丢失,卷盘制动器报错,接着吊具电缆开始下坠,等码头司机反应过来拍紧停的时候,电缆已经拉坏。1 号机在之前调试中也发生过类似事故,导致电缆拉坏,卷盘结构变形,但当时是在动起升时卷盘与电缆的速度不同步导致的,而这次3 号机是在机构已经停掉的情况下,电缆突然下坠,有所不同。另外,7 号机和9 号机在之前的调试过程中也发生过坠缆,但是由于及时拍下紧停,未造成电缆损坏。吊具卷盘供应商7 月初来现场处理过坠缆的问题,仅仅更换了9 号机的编码器,但是坠缆问题并没有得到解决,很有可能所有的机器都存在隐患。后经供应商彻底检查,更改了驱动器程序,解决了该故障。

2 经验小结

(1)记录每一个缺损件的处理情况。如需公司发货,需知道到货时间等信息,并合理安排工作和计划,以免被缺损件影响进度和交机。

(2)发运前状态需要各部门一起控制好,尽量将能在基地完成,发运前必须完成,包括调试和试车工作。不能完成的,需要将所需材料和耗材准备好随船发运。另外基地耐久试车需要认真对待,及时发现问题和解决。

(3)多批次发运的,第一批发运时尽量将后面几批材料和耗材考虑进去,因为第一船设备到岸后往往现场工作量比后几批要大,一些在后几批设备上下发的修改单,第一批肯定也要完成,而且如果第一批材料和耗材不够时可以让后面设备带过来。

3 改进建议

(1)基地在物资装箱发运时清单制作一定要规范、清晰,避免设备到岸后物资查找困难,甚至存在物资与清单不符现象。

(2)涉及到交机时间紧,面临罚款风险的项目。建议多准备一些电气方面关键以及易损坏元器件,以防现场调试试车时出现损坏,否则容易造成项目交机延误。

(3)在发运前需检查装箱清单,避免现场安装部件漏发造成进度的延误。

(4)在发运前,对于需要预装的部件如高压导向架、防风拉杆、顶轨器等都需要进行预装,包括其中如支座和法兰垫板等,检查螺栓是否可以穿过。防风拉杆除预装外还需要逐一检查开档尺寸。

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