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磁混凝沉淀技术在电路板废水处理中的应用研究

2022-11-30郭云霄

印制电路信息 2022年11期
关键词:磁粉混凝电路板

郭云霄

(广东新大禹环境科技股份有限公司,广东 广州 510663)

印制电路板废水是指印制电路板制作过程(包含照相制版、印刷、蚀刻、电镀及化学电镀等)中产生的废水[1]。由于生产工艺复杂,用水量大,使用的原材料种类繁多,产污环节多,导致其产生的废水化学成分复杂,是较难处理的工业废水之一[2]。随着社会环保意识的不断增强,政府对污染物排放企业的监管力度增加,同时污水排放量逐年增长,企业和工业园区废水集中处理厂普遍面临着废水排放标准逐步提升,而新增建设用地紧张,稳定达标难等问题。因此,如何提高电路板废水处理效率的难题亟待解决。

磁混凝沉淀技术是在常规混凝沉淀技术的基础上投加磁粉,使细小的磁粉颗粒作为沉淀析出晶核,使得水中胶体颗粒与磁粉颗粒更容易碰撞脱稳而形成絮体,可显著提高悬浮物的去除效率[3]。基于此,我们将磁混凝沉淀技术应用于电路板废水处理中,为电路板废水改造提供技术支撑。

1 工程概况与现状分析

1.1 项目概况

该污水处理厂建于2013年,位于广东省某经济开发区,主要为该工业园区电路板生产企业提供废水集中处理服务,总体规划为30 000吨/日,首期建设为12 000吨/日,目前在运营的为首期项目。处理工艺为“物化+生化+MBR(膜生物反应器)膜”,排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级B标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)第二时段一级标准中较严者。

本应用研究在原有的物化阶段基础上增加磁混凝沉淀工艺,进一步提高固体悬浮物(SS)去除率和水力表面负荷,提升污水处理效率,保证污染物稳定达标排放。

1.2 现状分析

该项目现共有8股废水,分别为一般清洗水、含镍氢废水、络合废水、酸废液、有机废液、有机废水、其他废水和生活污水,设计规模如表1所示。其中一般清洗废水设计规模为6 300吨/日,占总设计规模的一半以上,该股废水的处理效率直接影响整个污水处理厂的运行效率。由于厂区内无可利用新征用地,无法通过新建沉淀池提高污水处理效率。因此,采用磁混凝沉淀技术对其进行改造,对该技术在电路板废水处理领域的应用进行可行性研究,其进水水质如表2所示。

表1 进水种类及规模表

表2 一般清洗废水进水水质表

2 运行效果分析

2.1 工艺流程

原一般清洗废水处理工艺如图1所示。现采用磁混凝沉淀技术替代原处理工艺流程中的混凝池、絮凝池和沉淀池,具体处理工艺如图2所示。磁混凝处理装置工艺流程如图3所示。

图1 原一般清洗废水处理工艺流程图

图2 现一般清洗废水处理工艺流程图

图3 磁混凝处理装置工艺流程图

2.2 运行效果

2.2.1 水力表面负荷

磁混凝处理装置沉淀池有效表面积为1.56 m2,分别控制进水流量为20 m3/h、30 m3/h、40 m3/h,表面负荷可达到12 m3/(m2·h)以上,运行效果平稳,出水清澈,无肉眼可见悬浮物(如表3所示)。

表3 表面负荷表

2.2.2 进出水悬浮物浓度变化及去除率

连续30天对一般清洗废水物化处理沉淀过程进行了试运行,运行效果如图4所示,运行效果稳定,SS平均去除率可达到97.72%,当进水SS低于1300 mg/L时,出水SS可保持低于40 mg/L。

图4 SS变化及其去除率图

2.3 运行成本

2.3.1 药剂成本

连续30天的试运行调试过程中,对处理过程中添加的药剂成本进行分析可得,磁粉和PAM(聚丙烯酰胺)的吨水处理成本随着处理量的增加而降低,当进水流量为30 m3/h,即水力表面负荷为19.23 m3/(m2·h)时,分别为0.044元和0.066元(如表4所示)。

表4 药剂成本表

2.3.2 能耗成本

磁混凝沉淀技术处理过程主要依靠磁混凝处理装置进行,仅涉及装置运行电耗。该装置主要由PAM加药装置搅拌器、反应池搅拌机、污泥泵、高速剪切机、磁粉分离器等组成,各组成部分具体功率如表5所示。由此可得,当进水流量为30 m3/h,即水力表面负荷为19.23 m3/(m2·h)时,吨水处理能耗为0.155元。

表5 能耗成本表

2.3.3 总成本

综上所得,当水力表面负荷为19.23 m3/(m2·h)时,磁混凝沉淀技术在物化处理沉淀过程中总运行成本如表6所示,吨水处理成本为0.265元。

表6 磁混凝沉淀设备运行成本表

3 结论

磁混凝沉淀技术应用于电路板废水处理中是可行的,处理效果稳定,抗冲击性强,可以在不增加沉淀池占地面积的条件下,提高污水处理效率,特别适用于对电路板废水除SS要求高,用地紧凑的污水处理厂。改造后,物化处理阶段SS平均去除率可达到97.72%,当进水SS低于1300 mg/L时,出水SS可保持低于40mg/L,极大地减轻了后续生化段污水处理压力。运行过程中,水力表面负荷可达到12 m3/(m2·h)以上,显著提高了污水处理效率,且当水力表面负荷为19.23 m2/(m3·h)时,物化处理沉淀过程运行成本仅为0.265元/m3,经济效益显著。

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