APP下载

#4机脱硫B氧化风机故障跳闸分析报告

2022-11-28广东电力发展股份有限公司沙角A电厂邓奇鹰

电力设备管理 2022年20期
关键词:预器风机轴承

广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 邓奇鹰

1 故障简要

2021年10月29日,#4机组调峰带188MW(装机容量320MW)正常运行,02:09,#4机组6kV B段保护动作光字牌报警,DCS上6kV IV B段线电压显示:A、B、C相对地6kV、5kV、1.28kV,DCS上电气辅助报警盘6kV IV B段接地报警。运行人员立即到6kV IV B段配电室检查,发现多个开关柜PT断线报警,但未发现有零序接地报警的保护,因脱硫B氧化风机是在脱硫6kV母线上且配电室离机组集控室距离近。本厂建于20世纪九十年代初,脱硫装置是后响应国家环保政策要求在2007年新增的,机组没有多余空间要安装脱硫系统设备,整个脱硫装置安装在靠烟囱烟道旁边,离集控室有几百米距离,由技术力量相对薄弱的脱硫集班人员巡检管理,所以并没有及时发现脱硫B氧化风机接地故障,失去了及时发现事故和消除事故发生在初始阶段的机会。

02:16:44,#4机D制粉、C给煤机跳闸,B空预器主电机跳闸联动副电机运行,B凝结水泵跳闸联动A凝结水泵运行(注:以上各电机均安装了变频器),立即投油助燃,启动C给水泵备用,机组负荷被逼降至160MW,此时脱硫值班人员报告脱硫B氧化风机接线盒处有疑似爆炸情况,将脱硫B氧化风机开关拉至隔离位置合上地刀联系电气检修处理。02:33,启动D、C制粉系统,机组负荷维持188MW。图1为脱硫6kV系统图。

2 现场脱硫B氧化风机电机检查情况

B氧化风机电机解体后检查发现,非驱动端轴承烧坏,造成转子扫膛,定子绕组烧毁、短路,定子绕组引线、过桥线共两处烧断。同时,定子铁芯和转子表面均有不同程度受损。电机驱动端轴承完好,如图2至图5所示。

3 事故发生前后详细情况

2021年9月15日,#4脱硫B氧化风机电机有异响,更换电机后试运正常。2021年10月29日02:09左右,#4脱硫B氧化风机电机“零序过流”报警。同一时间,#4脱硫B氧化风机电机前后轴承温度上升,直到跳闸前,前轴承温度达到了130℃,后轴承温度达到了71℃。7min后,DCS时间02:16:44,#4脱硫6kV配电室#4脱硫B氧化风机电机开关过流速断保护动作,如图6所示。

根据#4机DCS记录,2021年10月29日02:09,#4脱硫B氧化风机电机C相接地,拉低了#4机6kV B段电压,A、B、C相对地6kV、5kV、1.28kV。触发6kV B段保护装置的PT断线报警。

DCS时间02:16:44,#4脱硫B氧化风机电机从C相接地发展为相间短路。根据#4机录波器记录,此瞬间#4机6kV BⅣB段母线A、B、C相对地电压被拉低至648V、2160V、756V,造成B凝结水泵变频器跳闸,A凝结水泵联锁启动成功,如图7所示。

#4机380VB段Uab、Ubc、Uca相电压被拉低至224.568V、304V、155.8V。

造成#4机C、D给煤机变频器跳闸,B空预器主电机变频器跳闸,B空预器副电机联锁启动成功。DCS时间3:16:00,运行人员停B空预器副电机,随即启动B空预器主电机,但DCS无法操作。10s后,3:16:10,B空预器停运造成B引风机跳闸。B空预器主电机无法在DCS操作合闸的原因是DCS在空预器副电机停运后,有5s的禁操保护,不允许合闸主电机[1-2],如图8所示。

4 事故原因分析

一是直接原因,B氧化风机电机绕组相间短路引起爆炸。二是间接原因,运行中电机轴承出现问题造成电机扫膛电机接地,进一步恶化致使电机相间短路,电机过流速断保护动作跳闸。

4.1 轴承质量不合格的原因分析

电机轴承生产厂家是SKF,经确认,该轴承来源是国内正规厂商生产。因检验工具的缺乏,质检员办理入货手续时无法验证每一个轴承都是质量合格产品,故不排除产品质量不合格的可能性。

4.2 电机装配工艺的原因分析

一是润滑脂不合格。电机轴承用润滑脂品牌是美孚优力达N3,已在电厂高压电机轴承上使用多年,每次购买数量都是两桶,现在只剩下小半桶,质量不合格可能性不大。

二是轴承与轴颈配合问题。此次烧损的电机为2021年2月从#4脱硫A氧化风机换下来的,当时对该电机进行了解体检查,发现转子非驱动端轴颈80(0.0~-0.15)mm,与轴承配合松,送外喷涂修复处理,经修配人员测量,转子非驱动端轴颈80(+0.01)mm,验收合格,另外如果轴承与轴颈配合有问题,电机一带上负荷时就会跑内套并很快烧毁,显然轴承与轴颈配合有问题可能性不大。

三是轴承加油量过多或过少。经过多年的电机运行经验及原理判断,电机轴承主要靠油膜润滑,在电机运行一段时间后,打开油封盖可以看到,虽然吸附在轴承支持架、滚珠(柱)表面上的油脂量较少,但不影响电机正常运行。

四是电机总装质量分析。维修班组成员已有多年检修、大修同类型高压电机经验,电机总装一般情况下没有问题,但也不能绝对排除,从修后电机的试运情况(启动前电机绝缘138ΩM/146ΩM.吸收比1.05,空载电流为6.3A,负载电流为23A,振动0.9丝;前轴承温度42.1℃,后轴承温度61.3℃;声音正常)来看,各项参数满足规范要求[3](也证明电机安装工艺合格)。

4.3 机械设备状态不佳或转子同心度对电机安全运行有影响

表1 本厂运行中出现故障次数较多轴承特性比较表格

近年来,本厂二期380V空压机电机因轴承故障,电机绕组烧毁缺陷较多,多次寻找原因确认是空压机方面问题(运行多年、机件磨损、中心不正等)会造成电机不正常运行,引起电机轴承故障。同样,#4脱硫氧化风机电机轴承故障,也不排除风机方面原因引起的可能性。

4.4 电机轴承温度保护设置待改进

经过与热控技术人员沟通,发现脱硫高压电机在运设备中,#5脱硫氧化风机电机、浆液循环泵电机、#4脱硫浆液循环泵电机轴承两侧都有温度过高保护,而#4脱硫A、B氧化风机电机只有一侧轴承有温度过高保护跳闸逻辑功能。

5 防范措施

一是使用正规厂家生产的轴承,并加强轴承等物资采购管理和入库质量验收管理,严格控制轴承质量,并对电机或其他设备运转轴承运行情况进行跟踪,建立全厂轴承运行台账,记录轴承故障设备名称、故障原因、轴承损坏情况、轴承型号、生产厂家等内容。

二是制定电机更换检修项目质量控制卡,除消除电机轴承缺陷,务必寻找出缺陷产生的原因(机件磨损、中心不正等),并加以消除,加强电机检修质量控制。

三是制订出维修设备投运后跟踪措施(时间为1个月),重点跟踪电机设备振动及温度等运行情况,发现异常,立即停运防止隐患扩大。

四是根据历史运行经验,每隔18个月定期更换电机的轴承。

五是增加#4脱硫A、B氧化风机电机两端轴承温度高保护跳闸逻辑功能,定值设置为85℃报警,95℃跳闸,及时发现及时消除轴承缺陷,防止事故发生[4]。

六是对现有的高压电机进行梳理,有自动切换功能的电机且故障跳闸对机组运行没有直接危害的电机,将零序过流保护由发信改投跳闸,防止电机因接地引发相间短路故障。

七是加强运行值班人员电气运行专业技术培训,特别是脱硫值班人员或其他岗位人员,培训内容:高压电机运行维护,运行中巡检项目,高压电机保护设置,各电气保护的保护范围、动作条件、保护动作结果,运行中保护动作后如何应对处理,如何对故障高压电机进行故障判断检查。

综 上,从事故设备的质量、维修装配、保护配置、机械运行、电气运行等方面情况进行归纳分析,寻找出事故的原因,并提出解决方案。消除设备运行的隐患,避免和减少事故发生,减少事故造成的损失,保证电力的安全运行是电力工作者的责任,总结和归纳本次事故处理过程和方法是否合理科学,或许可为同类故障处理提供借鉴。另外,在设备质量控制、检修装配、运行维护、事故处理等方面的经验,在同行业界进行沟通交流,对电力系统消除和减少故障发生,同时保证电力系统安全稳定运行有着积极的意义。

猜你喜欢

预器风机轴承
异步立式感应电机轴承系统设计
无轴承电机的结构设计
泵用电机水润滑轴承选择与应用
高炉风机用电动机制造技术研究
空预器差压升高在线处理方法
600MW空预器堵塞原因分析及处理
汽轮机轴封风机疏水管线改造
1000MW燃煤锅炉空预器堵塞问题分析
燃煤电厂空预器堵塞加剧原因及防治分析
某热电厂风机电机节能技术改造