APP下载

催化裂化催化剂助剂用焙烧炉燃烧系统技术改进探讨

2022-09-15雍春军吕保龙张国冠管升毛影

中国设备工程 2022年16期
关键词:燃烧器热能炉膛

雍春军,吕保龙,张国冠,管升,毛影

(中国石油兰州石化公司,甘肃 兰州 730060)

1 基本概况

二套微球装置焙烧炉采用的是目前催化剂行业常用的回转式焙烧炉,自1996年建成投入使用后,根据实际运行中存在的问题,经过了4次小规模的改造,能满足当时的生产需求。由于产品升级和产能提高,自2019年开始,焙烧炉出现了耐火材料脱落严重、火嘴频繁熄灭、炉筒破裂、炉膛老化等问题,导致焙烧炉热效率降低,能耗增加,检修频繁。焙烧炉燃烧器为早期CEMW-D-N型油气联合燃烧器,由燃气烧嘴、燃烧流道、调节风门等部件组成,点火方式为手动点火,手动点火不但增加劳动强度,而且增加安全风险。配风方式为自然通风,调风精准度不高,仅凭个人经验进行调节,火焰燃烧不均匀,造成炉筒烧损破裂。另外,燃烧系统没有配备瓦斯减压装置,不能燃烧低压瓦斯,也造成了瓦斯的浪费,炉膛耐火材料脱落严重,修复困难,热能损失严重,生产成本高。焙烧炉主要参数如下:内炉筒直径:φ1524mm;炉筒总长:~16612mm;原炉膛总长:14478mm;工作温度:750℃;工作压力:微负压;炉筒材质:Inconel625。

2 存在的问题

2.1 CEMW-D-N型油气联合燃烧器缺少自动点火系统

采用早期的CEMW-D-N型气联合燃烧器,由于设计或其制造工艺的不完善,无法实现高能自动点火功能,装置开工时需用火把进行点炉,手动点火需要明火作业,劳动强度大,工作效率低,安全风险高,同时缺少对应的火焰检测装置,也在一定程度上增加了安全风险,在目前安全压倒一切,一切服从安全的形势下,该问题就显得更加突出。

2.2 CEMW-D-N型油气联合燃烧器拆装困难、密封不良

燃烧器外轮廓结构尺寸φ600×450mm,材质为普通碳钢。每次停工检修需将11个燃烧器拆卸下来,清理火嘴及炉膛内积料。另外,该型号燃烧器笨重,拆卸不方便,加上使用年限较长,外轮廓部分螺栓锈蚀甚至断裂在螺栓孔内,无法取出,拆卸更加困难,增加了操作人员的劳动强度,降低了工作效率。此外其密封效果较差,筒体破损后部分助剂直接从燃烧器调节风门及外轮廓冒出,造成仪器仪表、设备管线卫生脏,现场粉尘大,清理困难,产品浪费严重,更不符合环保要求。

2.3 CEMW-D-N型油气联合燃烧器火嘴调节精准度不高

焙烧过程分为预热段、升温段与恒温段三部分。原炉膛三个燃烧分区的火嘴布置不一致,预热段和升温段均布置4个火嘴,火嘴中心距为1180mm,火嘴高度为450mm。恒温段布置3个火嘴,火嘴中心距为1200mm,火嘴高度为450mm。由于此火嘴的插深可以调整,所以在运行过程中为了保证更好的焙烧效果,通常采用手动操作来调整火嘴插深,操作精准度不高,火焰燃烧不均匀,仅凭个人经验进行调节,造成炉筒局部受热严重,炉筒不同程度的损坏,近年来,由于炉筒破裂导致的非计划停工频发。另外,在运行过程中火嘴一旦熄灭,需重新手动点火,此过程仍然需明火作业,安全风险高,工作效率低。

2.4 CEMW-D-N型油气联合燃烧器为自然式进风无法精准调节风量

助燃风量的大小直接影响火嘴的燃烧效率,其精准的控制既能保证燃烧更加充分又可降低风能消耗。原油气联合燃烧器采用圆周式自然通风和炉膛微负压供风,风量大小不可控,无法达到精确的空燃比,凭经验调节,随意性大,精准度不高,燃料不能充分燃烧,火焰较长、成形度差,从而影响催化剂助剂的焙烧效果及产品性能。

2.5 原焙烧炉炉膛排烟性能不强耐火材料脱落严重

焙烧炉炉膛的作用是,通过加热炉筒间接加热物料,其合理的结构和尺寸,使得热能更加有效的利用。原焙烧炉下炉膛,预热段、升温段和恒温段均开有300mm×300mm的方形安装孔,用来安装CEMW-D-N型油气联合燃烧器,孔径大,密封效果差,热能损失多。原下炉膛内壁(火嘴对侧)按照部分半圆加炉膛外圆切线设计,内壁涂有耐火材料,整体类似于直线型设计,烟气流动性不强,热能不能有效利用,甚至会造成气流漩涡,烟气不能及时排出,炉筒局部受热严重,炉筒损坏破裂。

上下炉膛内壁采用传统耐火材料,耐火材料质量重,易脱落,修复困难,设备基础负荷大。自1996年建成投用以来,至今也连续运行25年,耐火材料多次脱落,脱落后修复无法达到出厂前良好状态,修复困难,增加检修成本,同时耐火材料的脱落造成部分热能损失,热效率降低,能耗增加,焙烧效果不良,炉膛有效利用容积小,炉膛外表面温度高(70℃)左右,增加生产成本的同时也增加了安全风险。

3 燃烧系统改进措施

3.1 选用高压自动点火装置及控制系统

通过分厂、车间及研究院确定,采用新型的高压点火装置及自动控制系统,高压点火装置是由高压包、点火枪、高压电缆等三部分组成。控制系统包括:高压点火装置、火焰监测装置、燃气电磁阀、燃气压力、燃烧器急停保护等功能,对点火系统进行控制。

高压点火装置原理,利用电流在一定条件下接触引弧,在强磁场下获得稳定功率的空气等离子体,当电火花通过时,燃料由绝缘体变为导体,两极间电压增高,电场增强,燃料中的带电体被电场加速,带电粒子与分子发生非弹性碰撞,当碰撞到一定程度,分子被电离,变成带电粒子,带电粒子以指数增加,电流被放大几百万倍,最终产生一个大电流,形成高温区,从而点燃燃料。

控制系统采用PLC控制,可靠性高,抗干扰能力强,结构紧凑,体积小,重量轻,功耗低。现场配备3台PLC控制柜,主控制柜和分控制柜,主控制柜主要控制总点火条件和总紧急停止及预热段的点火控制,其余两台则控制焙烧段、恒温段的点火程序以及紧急停止,操作简便,工作效率高,现场清洁。三台控制柜紧急停止和DCS紧急停止同步进行,使得运行更加安全可靠。

3.2 选用紫外火焰检测装置

火焰检测装置主要包括火焰监测探头、火检处理器两部分组成。9个火嘴和3个长明灯都采用SUV紫外火检,探头安装在燃烧器头部,能始终保证在燃烧器火焰后面进行监测,火检处理器主要对探头反馈的信号进行处理,将信号处理后发出有火信号,安装在就地控制柜内部。选用SUV紫外检测器,其探头与火嘴控制器或火焰监测器配合使用,对燃气火嘴进行火焰检测。配备火焰检测装置,更加精准的对火焰燃烧情况进行检测,提高了燃烧效率,避免了由于其他火焰影响造成检测不精确,同时也降低了火嘴熄灭带来的安全风险。

3.3 选用两级减压及空燃比例调节装置

焙烧炉瓦斯是从炼油厂引至装置总瓦斯线,再到焙烧炉进行点火。原瓦斯没有经过减压,直接点燃,很大程度上造成了燃料的浪费。此次技术改造,增加两级减压装置。一级减压阀选用活塞式减压阀,二级减压阀选用薄膜式减压阀。一级减压是将主瓦斯从0.4MPa减压至60kPa,再经过二级减压后为4~12kPa,较原燃烧系统有了大幅度的下降,此压力满足点火要求,也能达到良好的焙烧效果。两级减压装置,稳定了燃气压力,避免了因燃气压力波动造成的燃烧效率低、燃烧不充分等问题,得到稳定了的空燃比,使燃气更加安全、经济、高效利用。二级减压阀后设置高压、低压压力变送器,主要用于监控燃气管路压力波动情况,有效的检测焙烧炉燃烧所用瓦斯的压力。

选用3个空燃比例调节阀,空燃比例调节阀用于实现恒定的空燃比,获得不同状态下火嘴燃烧所需的燃气压力。避免了燃气和风的浪费,能够根据燃气消耗量自动配比风量,使得燃烧更充分,效率更高,操作更精准。

3.4 选用新型燃烧器、长明灯并合理布局

焙烧炉燃烧器采用低氮燃烧器。型号为:RQQ-1,额定功率为230kW,排放量≤80mg/Nm³,燃烧器效率大于99%,火嘴便于安装拆卸,密封性能好,抗干扰能力强,不产生振动,无噪音,清洁安全。取消11个火嘴设置,保持三个燃烧区,每个分区均设置3个火嘴,其中心距为1370mm,高度为450mm,高度与原高度一致,使得三个分区的燃烧更加均匀,避免了炉筒局部温度过高导致的炉筒破裂事故的发生,降低了设备故障率,减少了非计划停工的次数。

3.5 增加助燃风系统

原风-8提供助燃风的同时提供炉膛微负压,一机两用,使得火嘴燃烧不充分,热效率低,燃料浪费,所以取消原风-8供风流程,保留供送炉膛微负压(约-0.1kPa)功能,单独增加一台助燃风机,型号为WG-37,其叶轮为机翼型叶片,工作效率高、运行平稳。使得风能更加充足。增加主助燃风压力开关。以检测助燃风压力是否满足点火条件,确保燃烧连续稳定。设助燃风压力满足报警器和助燃风机故障报警器等报警显示。保障了焙烧炉的安全平稳运行,更加安全可靠。设置助燃风阀(T-301、T-302、T-303),此助燃风阀有手动和自动两种控制方式,操作简单方便,降低了火嘴熄灭的频次,实现了精准的空燃比,预热段最佳空燃比为1:1.3,焙烧段最佳空燃比为1:1.1,恒温段最佳空燃比为1:1.2。设温度控制系统。根据炉膛内的实际温度,可以自动调节助燃风阀的开度,DCS和现场都能控制,燃烧更加充分,控制更加精准,减少了燃料和风的浪费。

3.6 对炉膛重新设计提高热能利用率

炉膛的形状及结构尺寸对焙烧效果至关重要,原焙烧炉炉膛在烟气流动和蓄能方面存在一定缺陷。由于原下炉膛内壁(火嘴对侧)是按照部分半圆加炉膛外圆切线设计,整体类似于直线,烟气流动性不强,热能效率不高,炉筒局部受热严重,炉膛破裂。现针对以上问题对炉膛结构重新设计。焙烧炉钢结构基础利旧,此次炉膛设计后的总重量不能超过原设计总重量,否则焙烧炉基础及装置楼面受到损坏。经过核算,扩大容积后炉体总重量没有超过原设计,所以此方案可行。

通过研究得出,改造后上下炉膛宽度均增加664mm,上炉膛高度增加10mm,下炉膛高度降低10mm,燃烧器对侧炉膛容积增大。

通过图1可知,新炉膛火嘴对侧内壁为曲线型设计,炉膛内壁弧度增大,曲线性好,烟气流动增强,热能更加合理利用,避免了局部过热造成的炉筒损坏事故的发生,降低了设备故障率和检修成本。

图1 改造前及改造后炉膛尺寸

新炉膛采用上下模块设计,便于拆装,炉膛采用Q235-B壳体,耐火材料采用高铝陶瓷纤维模块,炉膛三个加热区由耐火材料分隔开,每个分区单独设置烟气出口及防爆门,保障了每个区烟气不受其他区干扰,炉膛采用蜗壳型炉膛,便于气流的流动,减少了流动损失,提高了热能利用率,经测定炉膛表面温度从以前70℃左右降低至现在的室温,使得热能更加合理有效的利用,降低了生产成本和安全风险。

4 结语

(1)新燃烧系统自投用以来运行平稳,提高了燃烧效率,实现了清洁生产,达到了节能效果,改善了工作环境,降低了安全风险,满足了生产要求。(2)通过改进自动点火系统,提高了点火效率,降低了火嘴熄灭的频次,减少了由于火嘴熄灭带来的安全风险,降低了劳动强度,使得运行更加高效平稳。(3)通过合理布局燃烧器,避免了火嘴直接灼伤炉筒,降低了检修成本,保证了设备的长周期运行,提高了设备的利用率。(4)通过选用两级减压及空燃比例调节装置。获得了最佳空燃比,减少了燃料和助燃风的浪费,降低了生产成本,操作更加精准简便。(5)通过增加助燃风系统。降低了风能的浪费,提高了火嘴的燃烧效率,使得风能更加有效利用。(6)通过重新设计炉膛,选用新型保温材料,增加了炉膛的有效使用容积,减少了热量的损失,提高了热能利用率,降低了炉膛表面温度,降低了安全风险。

猜你喜欢

燃烧器热能炉膛
650MW超临界锅炉低氮燃烧器改造后的主要问题与优化调整
制氢转化炉炉膛温度场研究*
数值模拟研究燃烧器重要参数的影响
一种疏水箱热能回收再利用装置
热能来自何处
船用燃油辅锅炉炉膛爆燃分析
生物质燃烧机炉膛结构优化设计*
NTFB低氮燃烧器介绍
浅谈燃烧系统改造的效果
看,光电家居