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一种船舶除锈清洗超高压水机设计及优化

2022-09-13陈远刚陈海江

广东造船 2022年4期
关键词:基座变频水箱

陈远刚,刘 鹤,陈海江

(1.招商局重工(深圳)有限公司,深圳 518054;2.友联船厂(蛇口)有限公司,深圳 518054)

1 前言

传统的船舶打砂除锈是高污染作业,特别是在完全敞开的船坞内打砂,漫天沙尘飞扬,污染范围大,不仅对空气污染严重,对人体产生较大伤害,同时也对海洋产生严重污染。因此,修船厂需要全面升级除锈工艺,使用超高压水除锈替代打砂除锈,达到绿色、环保、无污染效果。

船舶除锈清洗超高压水机是先进的除锈设备,能极大的改善船坞内作业环境,不仅将空气污染降至最低,还能对超高压除锈水及其废渣进行回收处理及再利用,满足绿色环保要求,降低成本,提高经济效益。

本文以原有超高压水机为研究对象,简述其在实际应用过程当中遇到的问题,并针对这些问题进行设计优化,达到更加安全、可靠、实用、经济效果。

2 原超高压水机装置组成及原理

2.1 装置组成

超高压水机组成,主要包括:设备集装箱、公共基座、超高压泵、电机、控制机柜、空压机、增压泵、水箱及其他管路电气附件。设备集装箱采用钢质材料焊接而成,底部及顶部均布有角件,底部有叉车槽,方便远程运输及吊运。

水机内部基座安装有超高压泵、电机、弹性联轴器及其保护罩,还安装有空压机、增压泵及空气过滤器。所有的这些零部件及其连接附件使基座成为整体,基座下方连接有橡胶减震垫,减震垫上下方分别经过高强螺栓与基座及集装箱底板连接固定,达到减震效果。

原水机主要设备参数:超高压泵流量23 L/min、最大压力3 200 bar、工作压力3 000 bar;电机功率160 kW、转速1 500 r/min。

2.2 装置原理

超高压水机的原理是利用船厂现有的工业淡水管网,通过软管供水至超高压水机;淡水经过超高压水机粗滤器进行过滤,去掉多余的大颗粒杂质;经过滤后的水再进入水箱,水箱里的水到超高压泵需要分成几路。首先是主要进入超高压泵的水,要经过精滤器过滤,过滤合格的水经过水质传感器检测合格后进入超高压泵;水在进水超高压泵之前,须经过旁通阀及电磁阀启动,再经过空气压力传感器带动空压机启动,把多余的空气抽掉,保证进去的水不含杂质及空气;超高压水机电机启动,经过联轴器带动超高压泵转动,使泵腔里的水达到3 000 bar 工作压力值,经过高压软管输出到除锈执行机构。与超高压水软管连接的执行机构,在超高压水的驱动下高速运转、喷射,完成超高压水除锈清洗等工作;另外,水箱里的水经过另一条管路对超高压泵液压油进行冷却,保证超高压泵能更长久的工作。超高压水机原理图,见图1。

图1 超高压水机原理图

3 原超高压水机缺陷

超高压水机经过几年的除锈作业,发现其在实际应用中存在一些缺陷,具体如下:

(1)布置方面:布置杂乱,存在安全隐患,造成材料浪费、成本增加;解决方案:将功能分区,合理布置内部空间,方便操作及维修。

(2)结构方面:外型尺寸太大,底盘结构太小、太薄;解决方案:优化结构尺寸,增强底部结构,防止变形、腐蚀。

(3)应用方面:能耗过大,造成浪费;散热不及时,影响设备性能稳定,增加维修成本;不能有效防尘防水,影响内部设备使寿命;多余功能达不到效果,反而增加设备负担;解决方案:优化设备及材料,去除冗杂功能,增加监测功能,安全监测,远程协调。

4 原超高压水机优化

针对原超高压水机上述缺陷,经过不断的修改及优化,使超高压水机更加满足船厂使用要求,达到最大节能减排效果。图2 为优化后超高压水机布置图,从图2中可知,内部空间得到了很大的改善,布置合理,安全可靠。

图2 超高压水机优化布置图

4.1 布置优化

(1)控制机柜及变频器

原控制机柜是布置在设备基座上,基座上有超高压泵、连接水管,再加上水箱倒挂在半空,水、电不分开存在安全隐患;优化后,变频器及控制柜都布置在槽型舱壁上,远离水箱,并且都悬空高于水箱,电缆沿着舱壁布置,不仅布局合理,还安全可靠;控制机柜及变频器布置在集装箱舱壁,基座成撬在另一侧,中间位置留有操作人员通道,对水机操作更加安全可靠,维修更加方便。

(2)水箱

原水机有部分水箱布置在设备上方或是在远离基座布置,从布置管线及安全角度考虑都不是最优方案。为此将水箱布置在基座上,高度低于电气设备及其电缆,并且远离变频电机,避免悬空漏水风险,极大的保护了设备;同时,水箱与超高压泵相邻布置,缩短连接距离,减少管附件材料,空间布置更加合理,简洁美观,维修保养方便。

4.2 结构优化

(1)水机尺寸

为了方便集装箱车运输,参考标准集装箱尺寸,保证底部角件位置能落于集装箱车上锁紧,可进行安全远程运输,优化后高度也能够保证运输过程中不超过道路4.2 m 限高要求。

(2)水机底盘结构

由于水机箱体内部安装了成撬基座及变频器、控制柜等,超高压水机在使用过程中变频电机及超高压泵高速转动会产生振动;并且超高压水机在作业前会使用叉车叉到船坞坞边,作业结束后又要叉车转运回车间保养维修,频繁使用叉车转运对底盘结构强度影响较大,因此在水机组装过程中,对超高压水机底盘结构进行优化,使其强度能满足要求;同时,加大底盘结构也起到了耐腐蚀作用,延长水机底盘的使用寿命;加高底部的强框架横截面积,同时也将其板厚增厚约4 mm,经过计算分析,底部结构强度完全满足使用要求。

4.3 应用优化

(1)变频电机

将电机优化为变频电机,并增加变频器,主要作用是:

① 节能:当远端的除锈执行机构在除锈过程中,由于离开船壳或是空转移位等非接触船壳表面作业时,变频能够自动将电机转速降低,减少功耗;

② 实现软启动及快速制动:可在低速低电压启动,能更好的保护电机;

③ 控制系统简化:运行速度随时进行调节,可根据不同工况进行远程调控,安全可靠;

④ 减少机械磨损:在变频调速中,停止方式可以受控,并可根据需求选择,减少变频电机轴等的冲击磨损,使整个系统,寿命相应增加,提高系统稳定性;

⑤ 可调转矩极限:通过变频调速后,可设置相应的转矩极限来保护机械不受损坏,保证除锈过程的连续性和可靠性,可控制除锈精度。

(2)水箱材料

塑料水箱散热慢,对冷却后的回流水不能及时降温,导致水箱中的水温变高,再次进入超高压泵会影响泵头的精密零部件受损,比如密封橡胶等;长时间的高温也会导致泵头结垢,结垢后的泵头在高速运转过程中容易磨损,同时,长期高温也会影响泵头疲劳强度,缩短其使用寿命。因此将超高压水机的水箱改为不锈钢,水温散热快,性能及效果得到了很大的改善。

(3)百叶窗

百叶窗优化为可关闭式的,操作简单,可根据需求进行调控,作业时,打开百叶窗进行通风散热;非作业时,关闭百叶窗,防止超高压水机进灰,进而保护内部设备。

(4)加料装置

原设备为了净化工业淡水,在不锈钢水箱前端安装了加料装置,若进入水箱的水含盐量达到需求值,提高电导率;但加料后的水随温度变化容易结晶,在泵头位置随着使用时间越长结垢就会越多,柱塞结垢需要经常拆解维修,耗费人力物力,影响生产进度。经多次对水质的检测,得知水的含盐量满足超高压泵运转需求,不用额外补充。因此,去掉加料装置,不但改善了超高压泵的功能,还节省了成本且更简洁可靠。

(5)增加智能监控系统

利用设备智能监控系统,可在车间集控室实时监测所有水机的位置分布及状态,包括水机运行、待机、离线、报警、维保,也包括流量、压力、油压、油温、冷却液温度信息实时监测,可针对相关状态作出远程应急处理操作,同时也能统筹协调所有水机,方便统计水机使用情况,达到最优化使用。

4.4 优化效果

优化后的水机运行稳定,性能得到很大的提升;我司水机应用变频电机后,预计可节省电约142 万度电/年,节省维修工时约1 500 小时/年,取得了较大经济效益,并全面推进升级了超高压水除锈工艺。图3 为优化后的超高压水机图。

图3 优化后超高压水机

4 结论

本文通过对原超高压水机设计优化研究,彻底改变了传统高污染的船舶打砂除锈工艺。使用超高压水除锈新工艺。通过超高压泵产生超高压水射流,连接高压管传送到喷盘或喷枪等执行机构作业于船体表面除锈,消除了扬尘污染,极大的改善了作业环境,达到了绿色、环保效果。

同时,在超高压水机应用优化过程中,结合船厂实际作业情况,不断总结经验,改进工作原理及布置,使超高压水机性能完全满足船厂需求,并达到降本节能、安全效果。

积极推进发展超高压水除锈工艺,坚持节约资源和保护环境理念,践行绿色修船的行业战略和美丽中国的国家战略。

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