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高温油泵润滑油站在线清洗净化分析与应用

2022-08-28钱彦彬游恩杰

设备管理与维修 2022年15期
关键词:残炭油站油泥

钱彦彬,游恩杰,樊 刚,王 曦

(1.中国石油化工股份有限公司荆门分公司,湖北荆门 448000;2.思肯环境科技(天津)有限公司,天津 300202)

0 引言

南方某石化炼油一部1#蒸馏装置高温油泵密封,采用辅助系统PLAN54 集中供油。目前渣油、蜡油和重油因机械密封泄漏,串入冲洗油回油管路携带至油站,进入润滑油系统,造成润滑油颗粒污染物增加、残炭增加,油站的隔离油(SH46#合成型长寿命极压润滑油)面临严重污染。从而导致高温油泵机械密封冷却效果不佳、密封结焦,密封泄漏故障频发。SH46#润滑油是合成油,如果进行多次置换,费用高,费油排放造成环保压力大。同时每次置换不能全部更换,导致集中供油系统始终存在残炭等污染问题。由于生产装置连续生产不能停机,不具备更换机械密封的条件。

1 指标检测

针对混油导致的设备生产故障,需要找到经济合适的最优解决方案。经过多次调研以及专家讨论,首先对润滑油污染现状进行检测分析。SH46#合成油样品送CMA 实验室检测,取样日期:2021 年4 月14 日,编号:2104047,出厂日期:2018 年12月6 日,检测数据见表1。

表1 高温油泵集中油站初次检测数据

根据集中油站实际情况,结合理化指标和污染指标,对检测数据进行了具体分析:

(1)从检测数据分析,黏度正常,酸值和铜片腐蚀基本合格。证明目前虽然介质重油和润滑油部分混合,但没有发生明显相溶和化学反应。油站系统暂时不会受到腐蚀,但需随时关注黏度和酸值的变化。

(2)残炭指标严重超标。残炭的是在特定条件下矿物油样品蒸发后剩下的残余物。指油品在规定的实验条件下受热蒸发、裂解和燃烧形成的焦黑色残留物。残炭是表明润滑油中胶状物质和其他污染物的间接指标。SH46#润滑油属于合成油,耐高温,一般残炭值很小。但目前残炭已高达0.67%,证明油系统由于高温重油的混入,不仅重油中的残炭高,而且提高了润滑油站的油温,加速了部分氧化和热分解。从清洁度指标上看,有大块颗粒的残炭存在油系统中,但受管路滤芯精度和材质限制,已不能有效拦截。

(3)清洁度严重超标,5~15 μm 颗粒数8 428 580 是合格数量64 000 的131 倍,15~25 μm 颗粒数1 665 233 是合格数量11 400 的146 倍,25~50 μm 的颗粒数38 853 是合格数202 519 倍。证明残炭和其它粉尘,颗粒物质含量多,需要及时净化过滤处理。

(4)水分处理:针对SH46#合成油混进重油的情况,分析水分主要是重油中含的水分高温蒸发带来的。需要采取合理的脱水技术进行处理。

2 形成原因与生产损失

渣油、蜡油和重油窜入隔离油站,早期污染严重。目前管路滤芯难以清除,已造成了严重的混油现象。隔离油受到污染,对油泵轴承等有磨损现象。

油泥、残炭沉积在轴承表面,加剧磨损、温度升高,都会导致泵站的非计划停机。石化关健机组的非计划停车会引起上下游炼油产品损失和排放,至少导致上百万元的生产损失。国家环保措施越来越严,对炼化装置的排放要求日益严格。

混油以及高温自身氧化和热分解,开始逐步产生亚微米级的油泥、胶质、残炭等难以用在线管路滤芯解决。油泥和残炭是润滑油缓慢氧化的降解产物,遇到高温会加速形成更多的残炭油泥。高温对隔离油产生了严重氧化作用。随着长周期的运行,一般润滑油的抗氧化剂逐步减少、降解,也加速了润滑油的氧化。油泥属于亚微米级软性颗粒物,一般的颗粒物检测设备无法检测,属于不稳定的高分子聚合有机物,机械过滤滤芯难以去除。

2.1 油泥残炭产生的原因

2.1.1 氧化和高温热分解

醛类和酮类等初级氧化产物,通过进一步的链式反应生成高分子聚合物。聚合物不断发展,超过油液承载能力,逐渐从油液中“脱离”,沉积在润滑油系统表面。形成油泥残炭的早期一般为软质的棕色胶状外观,但随着时间推移和热循环,颜色变黑,逐渐变硬,紧密粘着在金属表面。渣油、蜡油和重油混入导致润滑油高温,温度的冷热变化加速残炭油泥胶质物的形成。

2.1.2 添加剂的耗解

合成油的基础油本身与添加剂的相溶性不稳定,容易在高温热分解状态下大量添加剂析出悬浮沉积。

2.1.3 润滑油中含有空气

集中润滑系统进入空气是不可避免的,管路、法兰、油箱等部位进入空气是随时存在的,会在轴瓦的摩擦部位,管路的紊流区域,形成挤爆,也就是微燃烧效应。温度瞬时从1100 ℃上升到3000 ℃以上,形成局部燃烧,产生大量胶质物,进一步磨损油泵和机械密封摩擦副。

2.2 残炭的危害

润滑油运行中如果形成了油泥残炭,逐步沉积在润滑油系统的各个部位,如附着在油泵轴承、调速系统元件及沉积在过滤器、机械密封摩擦副等。①加剧了油泵轴承磨损;②引起电液转换器、错油门等控制部件阀芯卡涩下降,运行准确度下降。造成调速系统失控;③附着坚硬颗粒,造成设备磨损;④造成机械密封的动静环表面结焦,加剧磨损和泄漏的风险。

3 优化解决方案

针对此次润滑油站出现的污染情况,进行了专业调研,并对复杂的混油现状进行了取样分析。根据检测报告和结果,最终进行三级在线过滤净化设计,分别为预过滤、干树脂吸附、收集过滤净化系统。同时预过滤罐滤芯兼备吸水和过滤的能力。

同时泵前滤后设置了先进的取样装置。便于跟踪油净化的效果。考虑到油箱体积只有3 m3,以及油箱的压力波动。设置15 L/min 的设计流速,压力最大0.6 MPa 和低功率1.1 kW。

(1)油泵流量设计15 L/min,是根据油箱体积大小,油箱存储油的大小设计的泵流量。同时和树脂滤芯工作原理的吸附流量相匹配。

干性离子交换树脂滤芯的使用主要就是能吸附部分残炭、油泥以及溶解态的油泥。由于油站使用的是SH46#合成油,存在合成基础油和添加剂之间的饱和性不稳定问题。而树脂的吸附交换作用,对润滑油的添加剂损耗有一定影响。前期运行需要油液检测进行监控。

对于润滑油的溶解物和悬浮物的综合处理。可能导致溶解润滑油的添加剂被一起吸附。润滑油的添加剂,如抗氧化剂、清净分散剂、抗泡沫剂、极压添加剂等都是SH46#润滑油核心添加剂,直接影响润滑油的使用寿命和效果。但这些添加剂都是微小颗粒物溶解于润滑油中,有被离子交换树脂滤芯有吸附的风险,使用时需要做添加剂方面的针对性检测。对于机组润滑油运行状态正常后的净化,可以关掉干性离子交换树脂一段时间,不能长期在线投用。

通过以上监控措施,减少干性树脂对合成油添加剂的影响,尽最大可能延长润滑油的使用周期。

(2)设计的在线净化装置功率低,不会对油箱螺杆泵抽油进行扰动。整机采取不修钢加工制造,防止目前在用润滑油腐蚀。由于SH46#合成油混进重油带来水分升高,考虑到在线净化装置脱水的安全性,以及油箱存油只有1.5 m3的原因,不能使用大功率的真空脱水净油机对油泵的压力形成扰动。使用吸水滤芯吸水,可使水分逐步下降。

(3)由于大量的残炭以及混入的蜡油属于非极性物质,静电吸附和平衡电荷集聚技术虽然对亚微米级颗粒物有作用,但不易带上电荷,同时购置成本和维护费用也比较高不建议使用。

4 在线净化设备设计与实施

经过前期的调研和检测分析,决定采用在线清洗净化技术。经过充论证,根据油站油箱体积、压力等实际数据,需要保证生产装置稳定运行。使用在线净化装置进行在线残炭和油泥颗粒的处理。

4.1 净化流程设计介绍

先进行40 μm 金属滤网拦截,保证大颗粒不磨损齿轮泵。通过泵和电机,进入到预过滤罐,放置一个5 μm 滤芯过滤。从预过滤罐出来,进入中间再生干树脂罐,进行油泥残炭处理。最后收集罐是3 μm 滤芯进行末端收集过滤。根据使用情况和压力变化,可以配置精度更高的滤芯。泵前和收集罐后设计2 个取样阀,可以方便采集取样。泵前取样代表了油箱润滑油的状态,收集罐后取样代表了净油机过滤效果,以方便分析集中油站净化的效果。

4.2 特点优势

主要内容:①去除润滑油固体颗粒物等以保证润滑系统正常运行;②移动式设计可以在10 m 内的地方使用;③设计加装再生罐,可以除去残炭,油泥,胶质物;④外接透明钢丝软管能适应各种场合使用要求;⑤滤芯过滤器上设有压差发讯器,当滤芯的工作压力差过大时,压差发讯器会自动报警提示操作人员更换滤芯,并油泵停止工作,避免油泵电机超负荷运行;⑥底部装有坚固的车轮,可以移动使用;⑦过油的管路、滤罐等都采用不锈钢设计。

4.3 在线过滤净化步骤和效果

主要内容:①先根据润滑油站运行情况,进行预过滤和收集过滤。如果有报警,及时更换滤芯;②运行7 d 后,先取样监测,根据检测结果,再放置干树脂滤芯,进行除油泥除残炭处理;③后期每运行半个月,进行前后取样分析检测,邮寄到第三方CMA油液检测公司;④观察合成油添加剂的变化。

4.4 制定净化服务达到验收指标(表2)

表2 高温油泵集中油站验收指标

5 实施效果

经过现场的安装和使用,在线净化装置安全平稳,检测数据改善明显。

5.1 第三方CMA 实验室检测指标

对比4 月15 日(净化前)、7 月8 日(净化中)和7 月26 日(净化中)取样指标,酸值和残炭都得到了明显的下降,颗粒污染度等级从NAS12 级快速下降到NAS7 级(表3),高温油泵润滑油辅助油站的污染得到了明显的解决。

表3 高温油泵集中油站在线清洗净化实施效果

5.2 石化企业内部检测

7 月7 日与14 日两次进行企业内部检测,14 日滤后较7日滤前,酸值、残炭质量分数分别下降84.8%和45.5%,具体数据见表4。

表4 高温油泵集中油站石化内部检测实施效果

6 结束语

经过一个月连续在线净化清洗技术装置投运和检测,设计和研发的产品已经完全满足了现场的运行条件,也没有对SH46#润滑油添加剂有影响。保证了PLAN54 集中供油站安全平稳运行,达到了预期的效果。对石化炼油厂蒸馏装置的集中供油混油污染问题,提供了有价值的参考和借鉴。

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