APP下载

一起人为差错导致的励磁继电器烧毁故障分析

2022-07-03刘建波张增朝张鹏君谢向成翟锋广邵德志

航空维修与工程 2022年6期
关键词:故障分析

刘建波 张增朝 张鹏君 谢向成 翟锋广 邵德志

摘要:飞机故障的发生并不是孤立的,人为差错占据着很大的比例,本文通过对某型飞机一起励磁继电器烧毁故障的分析,通过现象看本质,从中吸取经验教训,不断提高维修人员的素养和能力。

关键词:人为差错;励磁继电器;烧毁;故障分析

Keywords:human error;excitation relays;burnt out;failure analysis

0 引言

一架某型飞机定检后首次双发起动未发现异常,左发起动时间为43s,右发起动时间为46s,发动机起动后一切工作正常;第2次地面双发起动过程中,左右发N2转速在22%~25%之间上升缓慢(与正常相比),双发起动时间约为53s(规定地面电源起动时间应不大于55s);发动机停车冷却后,第3次双发起动在进入第三级升压过程中,座舱内“左直断电”“右直断电”信号灯先后燃亮,双发起动失败。

1 故障检查

检查电源舱继电器盒(产品插头:C84、C83)发现27DZ、28DZ(JKB-S2C)左右直流发电机励磁继电器内有严重的烧焦气味发出,测量该继电器的④、⑤常闭触点之间电阻为无穷大(见图1),表明该触点之间被烧断,晃动该继电器内部有金属撞击声。对继电器进行分解检查,发现连接在⑤号触点上的转换触点支臂从触点端被熔断约三分之一,⑥号常开触点被烧熔约二分之一变成椭圆形,说明烧熔是发生在27DZ、28DZ继电器加电转换触点⑤与常开触点⑥闭合的情况下。

2 故障再现检查

双发起动系统原理如图2所示。检查烧熔涉及的工作电路,未找到故障发生原因;检查电源舱继电器盒线路,也未发现异常。为确认故障,更换了两件烧毁的27DZ、28DZ继电器,在27DZ继电器的⑤、⑥常开触点支路(C83的①号)外接引线串联一个电流表(置于50A档),在28DZ继电器的⑤、⑥常开触点支路(C84的13号)外接引线并联一个电压表(置于100V档),将电源舱继电器盒装机,重新进行试车检查,同时由专人记录电压表、电流表的指示情况。

第一次双发起动2s后电压表指示28V,7.1~43s电压表指示为56V左右;第一次双发起动2s后电流表指示20A,7.1~12.6s电流表指示约40A左右,12.6~43s电流表指示为26A左右;发动机起动成功后,电压表指示28V左右,电流表指示在6~9A之间。

发动机完全冷却后进行第二次起动,电压表、电流表指示重复上述现象,只是在持续时间上有所差异。

发动机完全冷却后第三次起动,电压表、电流表指示同上,但在7.1~12.6s之间时电流表指示由40A左右跳开为零,同时电压表指示56V持续约35s后跳变为28V。

3 故障定位与排除

根据故障再现情况分析得知,当发动机起动7.1s后起动电压由28V变为56V串联供电,55FQ转换接触器工作,此时,从中心汇流条来的正电经55FQ转换接触器的①和③触点、地面电源插销④到D3转换接触器工作线圈回负,使D3转换接触器工作,则两组地面电源一路经地面电源插销①号继续向中心汇流条供电,另一路经D3转换接触器的①、③触点到一组电源负、一组电源正、D1接触器闭合触点到供电插销②号,实现两组电源串联向起动发电机供電,串联升压56V正电加到43FQ1、43FQ3、44FQ1、34DZ4导线及55FQ的②号触点上,电压表测量的直流电压为前下舱汇流条上的电压(见图2),正常应为28V,实测电压表显示为56V,说明串联升压56V正电此时错误地加到了前下舱汇流条上。因此,只要找出错误加到前下舱汇流条上高压的原因,就找到了故障发生的根源。

用三用表检查43FQ1、43FQ3、44FQ1、34DZ4导线及55FQ的②号触点高压线路,发现44FQ1导线错接在55FQ转换接触器的①号触点,55FQ1导线错接在55FQ转换接触器的②号触点,即44FQ1导线与55FQ1导线发生相互错接。将错接的两根导线进行更正,进行地面电源三次双发起动试车检查,发动机起动系统工作良好,故障彻底排除。

4 故障分析

4.1 地面电源起动原理简述

如图2所示,在地面电源双发起动过程中,飞机采用了四级起动,即降压起动、28V起动、56V升压起动(7.1s后)、12.6s后减少磁通(并激线圈串联3Ω电阻)起动。当按下起动按钮2~42.7s时,左发从38FQ定时机构的16孔来电,经C84插头的8孔使27DZ继电器工作,使常开触点⑤、⑥吸合,右发从38FQ定时机构的1孔来电,经C84插头的11孔使28DZ继电器工作,使常开触点⑤、⑥吸合,激磁电流从前下舱汇流条经49FQ、50FQ熔断器分两路,一路经左4FQ插头的45孔、J17(1)、J17(2)的常闭触点从44孔输出,经C84插头的2孔、27DZ继电器的常开触点⑤、⑥到1DZ(QF-12D)左直流起动-发电机的B+并激线圈;另一路经右4FQ插头的45针、J18(1)、J18(2)的常闭触点从44针输出,经C84插头的7孔、28DZ继电器的常开触点⑤、⑥到2DZ(QF-12D)右直流起动-发电机的B+并激线圈,完成起动激磁工作。

4.2 原因分析

因为44FQ1导线与55FQ1导线相互错接,使44FQ1与55FQ2导线同接于55FQ接触器的①号触点上,当7.1s后56V正电经44FQ1、55FQ2导线加到前下舱汇流条上,使前下舱汇流条此时带56V正电。

升压后的激磁电流从前下舱汇流条经49FQ、50FQ熔断器分两路,一路经左4FQ插头的45孔、J17(1)、J17(2)的常闭触点从44孔输出,经C84插头的2孔、27DZ继电器常开触点⑤与⑥、C84插头的1孔、1DZ(QF-12D)左直流起动-发电机的B+并激线圈回负极;另一路经右4FQ插头的45针、J18(1)、J18(2)的常闭触点从44针输出,经C84插头的7孔、28DZ继电器的常开触点⑤与⑥、C84插头的13孔、2DZ(QF-12D)右直流起动-发电机的B+并激线圈回负,完成起动激磁工作。增加后约2倍的激磁电流造成27DZ继电器常开触点⑤与⑥、28DZ继电器常开触点⑤与⑥烧蚀,三次起动造成触点烧熔,使励磁支路电流指示为零,电压指示由56V变为28V。

发动机地面起动完毕后,后续对飞机正常工作将不受影响。这是因为在飞机发动机地面起动结束后,55FQ接触器断电触点转换,使55FQ接触器的①、②触点处于常闭连通状态,连接于①、②触点的44FQ1和55FQ1导线相互连通,因此飞机后续工作不受影响。

4.3 第3次双发起动烧毁继电器常开触点的原因

当44FQ1、55FQ1导线在定期检修时相互错接后,第1次、第2次地面电源双发起动时,27DZ、28DZ继电器处于性能良好状态,故此,可以承受地面两次起动大电流过载的短时冲击,但其性能受大电流过载影响,继电器触点出现烧蚀接触电阻增大现象,造成触点压降增大。当第3次双发起动时,27DZ、28DZ继电器的触点受接触电阻增大影响,一方面触点压降增大产生高温,另一方面触点压降增大导致起动并激线圈电流下降,使发动机起动时间延长。两者的共同影响导致27DZ、28DZ继电器常开触点⑤、⑥被持续大电流烧熔。

由于44FQ1、55FQ1导线相互错接,导致7.1s时前下舱汇流条加入直流高压使激磁电流增加约一倍,使并激线圈中的实际电流值增加到35~40A(正常值应为20A),对27DZ、28DZ继电器的工作触点造成严重烧蚀。实际上,并激线圈电路中35~40A电流的持续时间为12.6s-7.1s=5.5s,在12.6~42.7s期间激磁电路中串入了一个3Ω降压电阻,激磁电流显示为26A,起动期间电流比正常起动励磁电流增加约一倍,因此造成继电器触点烧毁。

4.4 继电器故障再现试验

取一件性能良好的JKB-S2C继电器(额定电流10A,允许触点流经两倍的额定电流2min),进行破坏性试验得知:对觸点施加20A负载电流2min,继电器工作正常;第一次对触点施加40A负载电流5~6s,之后持续施加26A负载电流30s,继电器触点产生轻微冒烟现象;冷却至常温,第二次对触点施加40A负载电流5~6s,之后持续施加26A负载电流30s,触点冒烟并产生变形;冷却至常温,第三次对触点施加40A负载电流5~6s,转为持续施加26A负载电流30s,触点严重冒烟后转换支臂被烧断、触点被烧熔。

4.5 惯性保险丝未烧毁原因

由于导线错接导致前下舱汇流条7.1s后加入了56V高压,在并激线圈支路产生超大电流,电流经49FQ、50FQ左右起动发电机激磁电路惯性保险丝约有35~40A的电流,持续时间约为5.5±0.55s,当12.6s第四级起动时在并激线圈支路中串入了一个3Ω的降压电阻,之后30s电路中电流下降至约26A左右,根据惯性保险丝具有承受短时大电流的特点可知,49FQ、50FQ(GB-20)惯性保险丝不会被短时大电流烧毁。

4.6 密封继电器未烧毁原因

在双发起动时,与27DZ、28DZ继电器常开触点⑤、⑥处于同一支路中的QDX-15A起动箱(4FQ)内的J17(1)、J17(2)、J18(1)、J18(2)密封继电器(JKM-S2M)的四对常闭触点未被烧毁。这是因为27DZ、28DZ为JKB-S2C型非密封继电器,J17(1)、J17(2)、J18(1)、J18(2)为JKM-S2M型密封继电器,两种继电器的技术性能基本相同,额定电压均为27V,额定电流均为10A,触点压降≤90mV,允许触点流经两倍额定电流2min,但还存在两个不同。

区别1:JKB-S2C型继电器为非密封继电器,内部为空气;JKM-S2M型为密封继电器,壳体内充有99.99%的惰性气体氮气。在相同大电流负载条体下,处于空气中的触点会与空气中的可燃气体发生作用,产生烧蚀、氧化、高温直至烧毁;反之,密封条件下的触点在纯氮气保护下不会产生烧蚀、氧化及触点压降异常增大。

区别2:J17(1)、J17(2)与J18(1)、J18(2)密封继电器的四个触点分别与一个3Ω的限流电阻并联,限流电阻在大电流流过时起到了分流作用,故此,在相同负载电流条件下流经J17(1)、J17(2)、J18(1)、J18(2)密封继电器4个触点的电流远小于流经27DZ、28DZ常开触点的电流。

5 改进措施

5.1 导线标识

为避免上述人为差错的发生,达到在外部感观上的区别,对前设备舱右侧接触器盒的连接导线55FQ1进行标识,将55FQ1导线的标识套绑线由“黑色”改为“红色”。

5.2 排故后检查

此类故障排除后,应检查49FQ、50FQ(GB-20)惯性保险丝的电气性能,电阻值约为3.5~4.0mΩ。在额定电压28VDC条件下,20A额定电流时测量其电压降应不大于85mV;不符合上述要求时应更换为新品。同时,检查55FQ2导线是否存在高温烧蚀现象,发现异常应及时更换。

5.3 人为差错故障判断

由于44FQ1和55FQ1导线相互错接故障只影响飞机的起动过程,且前两次不会烧毁27DZ、28DZ继电器,故此危害较大。且44FQ1和55FQ1导线相互错接故障在起动过程中不易被发现,只能根据27DZ、28DZ继电器触点被烧熔来间接判断,因此必须核查43FQ1、43FQ3、44FQ1、34DZ4等升压导线的具体错接部位。

猜你喜欢

故障分析
离合器摩擦片常见故障分析与更换
柴油机喷油器常见故障分析
柴油机排气异常故障分析
柴油机配气机构常见故障分析与预防措施
S2315综合治疗台控制面板设置方法及常见故障分析
变频器控制回路抗干扰措施及调试故障处理
关于火电厂汽轮机故障分析方法与检修的探讨
发射台中央控制系统典型故障分析及维护
某型飞机静止变频器干扰电台通话故障分析及改进措施
超短波定向机电源系统故障分析