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5300-1 综放工作面底板加固技术研究

2022-06-21

山东煤炭科技 2022年5期
关键词:水灰比石膏浆液

高 飞

(晋能控股煤业集团铁峰煤业有限公司,山西 右玉 037200)

1 概况

5300-1 工作面位于53 盘区中东部,南起53 盘区皮带巷,北面距F35 断层35 m,西邻已采5300工作面,东部为实煤体。工作面标高为1252~1304 m,煤层厚度9.05~12.73 m,平均11.5 m,煤层倾角0°~7°,平均2.5°,倾斜长150 m,走向长度1095 m,可采走向长度840 m,可采储量约189 万t。工作面推进至头349 m、尾333 m 时工作面受断层影响,52#~57#支架范围底板松软,导致支架下沉倾斜,工作面状态差,顶板支撑力小,造成局部煤壁片帮,甚至诱发漏冒顶。

2 底板加固方案优缺点分析

5300-1 工作面采取的治理软泥底板方案主要包括直接治理、注浆加固和挖底替换三种,其方案优缺点对比见表1。

表1 治理软泥底板方案优缺点对比

对比以上三种治理软泥底板方案,通过分析及结合工作面现场施工情况来看,挖底替换方案虽挖槽强度相对较大,但是加固料的凝固时间短,硬化明显,同时不影响综采工作面正常推进,最终选取挖底替换方案。

3 挖底替换施工工艺

(1)每循环施工段巷道长10 m、宽1 m,先将巷道底板开挖0.6 m 深,然后加入工字钢,铺上钢筋网并用铅丝捆扎牢固,之后充填加固材料。开挖施工采用风镐、洋镐作业,注浆采用风动注浆泵进行施工。

(2)现场施工条件准备。在巷道布设风管为风镐供风,风管采用DN25 高压胶管,输水管路采用一趟DN25 高压胶管。

(3)技术参数。① 加固充填料采用湿式喷入方式,水灰比0.6~0.8,凝固4 h 后预计抗压强度15~18 MPa。② 工字钢规格不限(废弃的钢梁、回收旧锚杆都可代替),搭接不得少于200 mm,铺设2 排,尽量平整;钢筋网采用钢筋Ф6 mm,网格规格100 mm×100 mm,覆盖全部底板。工钢及钢筋网必须采用14#铅丝捆扎牢固(如图1)。③加固施工示意图如图1。

图1 处理方案示意图(mm)

4 施工设备及底板充填加固材料

4.1 充填加固材料性能需求

充填加固材料[1-5]主要是为了在工作面回采软底区域时,能够保证不大面积破碎,有效支撑支架,防止支架歪斜、倾倒,能够支撑顶板,保证工作面正常回采。为了达到良好的应用效果,通过理论计算、数值模拟和现场调查等手段,确定了充填加固材料的性能要求。具体性能要求如下:

(1)凝结时间要求。在切槽充填施工过程中,为了保证良好的施工效果,初凝时间不能过早,经综合考虑为20 min,确保有足够的输送和施工时间。

(2)强度性能要求。为保证工作面高效推进,必须确保材料有较高的早期强度,这与施工期间的缓凝是矛盾的,也是材料配比的难点和关键点。综合考虑工程特点,要确定材料能在2 h 时内达到8.4 MPa 以上,即完成切槽、铺底后材料强度需快速增长,短时间内达到足够的支撑效果。

4.2 主料的选择与配比

充填加固主料为硫铝酸盐水泥熟料、石膏、生石灰。为了便于施工,保证浆液具有较好流动性的同时又具有速凝效果,将充填支柱材料设计为双液施工。外加剂确定:减水剂、增稠剂、缓凝剂、早强剂。注浆材料主料中,石膏和石灰的比例对材料的性能会产生较大的影响,因此,试验首先对不同比例的石灰、石膏进行性能分析。固定减水剂、增稠剂、缓凝剂、早强剂的掺量,变化石膏、熟石灰的比例以及水灰比,测试石膏、熟石灰的质量比例不同,水灰比为0.6、0.8、1.0 时,浆体硬化4 h 的抗压强度。测试结果见表2 和图2。

表2 不同石膏/熟石灰比时4 h 的抗压强度(单位:MPa)

图2 石膏/熟石灰对4 h 抗压强度的影响

从表2 和图2 可以看出,水灰比一定时,石膏/熟石灰低于7 时,抗压强度随石膏/熟石灰的增大而逐渐增大。抗压强度在石膏/熟石灰为7 时达到峰值,之后又开始降低,每种水灰比的抗压强度均在石膏/熟石灰为7 时达到最大值,因此,将石膏/熟石灰确定为7:1。

主料确定后,经过大量的配比试验和优化,最终确定复合添加剂的配比,见表3。

表3 充填支柱材料最终配比

4.3 水灰比对充填支柱的影响

分别采用0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0 的水灰比测试浆液流动度、浆液粘稠度,见表4、表5 和图3。

图3 水灰比测试浆液流动图

表4 不同水灰比浆液对流动性的影响

表5 充填支柱材料抗压强度对比 (单位:MPa)

从表4、表5 和图3 可以看出,随着水灰比的增大,流动度近似呈线性增大,表明随着水灰比在0.6 到0.8 时流出时间迅速降低,水灰比再增大时流出时间降低较慢。即水灰比越大,则流动度就越大,可注性就越好,但是水灰比越大,离析、泌水的可能性就越大,而且在其他掺量不变时,水灰比越大强度越低。因此,将水灰比确定为1.0~1.2。

5 应用效果

目前,5300-1 工作面已顺利通过软泥区域。通过实际的应用效果可以发现,注完加固料2 h 后,支架可以在上方行走,支架不发生下沉,同时能够调整工作面错茬,有效缩短通过该区域时间,在施工过程中没有发生事故,设备损坏率为5%,有效降低了设备的维修成本,实现了工作面安全、快速通过地质影响区,取得了显著的成果。

6 结语

为了治理综采工作面底板软岩,防止支架下沉,保证综放工作面正常推进,以增子坊煤矿5300-1 工作面为试验对象,进行挖底替换、采用加固料进行泥化底板处理的设计方案。经过实践证明,该工艺能够减小软泥的影响,实现工作面快速推进。

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