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柴油机气缸盖阀座圈加工工艺优化研究

2022-04-09龚军振李世永刘吉华

机电信息 2022年7期
关键词:正交试验缺陷

龚军振 李世永 刘吉华

摘 要:为探索气缸盖阀座圈加工的失效模式,提高气缸盖阀座圈可加工性,从而提升发动机性能,研究了阀座圈失效模式下缺陷的数量及大小,根据对缺陷的分析,改进阀座圈成型工艺,设计正交试验,研究气缸盖阀座圈加工的最优切削参数组合。气缸盖阀座圈加工后,其缺陷的产生影响发动机性能,阀座圈的材料及成型工艺对其加工性能有显著影响,切削参数不同,缺陷状态也就不同。在相同工况下,相同阀座圈状态,其切削参数为切削速度57 mm/min、进给速度29 mm/min时,阀座圈加工后最能满足发动机性能要求。

关键词:阀座圈;缺陷;切削参数;正交试验

中图分类号:TH142.2  文献标志码:A  文章编号:1671-0797(2022)07-0079-04

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.07.022

0    引言

近几年市场上对重型卡车的需求量越来越大,对配套重型卡车的柴油发动机质量要求也越来越高,柴油机机加工工艺作为保证柴油机整体质量的基础显得越来越重要,其中气缸盖阀座圈的加工是气缸盖加工的关键环节。阀座圈工作环境恶劣,工作温度一般高达300~700 ℃,对强度的要求很高[1-3]。针对阀座圈的应用环境,采用粉末冶金技术具有极强的优势,但粉末冶金的阀座圈对加工的要求较高,粉末颗粒大小不均匀,工艺性不强,加工后的阀座圈将出现不同程度的缺陷。本文通过对阀座圈加工后的缺陷及阀座圈性能要求进行分析研究,探索合适的加工工艺参数[4-6],以满足阀座圈的使用要求。

1    阀座圈缺陷分析

对阀座圈进行加工工艺研究,其材料物理性能如表1所示。

对于粉末冶金的阀座圈,在加工时常出现图1所示的加工缺陷,位置不确定,且不易察觉,如果此缺陷存在于密封线处,将对发动机性能有较大影响,且后期拆检同样不易察觉,从而浪费各项资源。

1.1    加工后阀座圈组织及电镜分析

将加工后的阀座圈取下,如图2所示。

对1#、2#阀座圈物理性能进行检测,结果如表2所示。

检查结果发现,阀座圈物理性能符合要求。

对1#、2#阀座圈进行金相组织检测,结果如图3所示。

从金相组织图中可以看出,此阀座圈组织为马氏体+碳化物+耐磨相+固体润滑剂,连通孔隙由铜填充,由此判断阀座圈金相组织没有问题。

对加工后的1#、2#阀座圈进行电镜分析,如图4、图5所示。

从SEM图片中可以看出,1#、2#阀座圈四周及内孔均为银白色,表面刀纹明显,刀具有钝化迹象,区域为合金粒子区。

结论:(1)故障件硬度、密度、金相均符合材料规范;(2)四周及内孔均为银白色,表面刀纹明显,刀具有钝化迹象,根据SEM分析结果推测,系加工表面硬质粒子切削剥离造成。

1.2    加工后阀座圈缺陷状态分析

根据1.1结论查看刀具状态,无磨损现象,更换新刀片后阀座圈仍然存在缺陷。设计梯度式切削试验[7],对加工后的阀座圈缺陷状态进行研究分析。

1.2.1    初始状态

试验件初始状态的小砂眼尺寸及数量如表3所示,试验件1加工前后的砂眼标记为A、B、C、D、E、F,试验件2加工前后的砂眼标记为a、b、c。

1.2.2    试验

重回机床,找正工件,重新加工试验件1,在初始状态的基础上变化加工深度;根据阀座圈跳动及目前加工状态,第一次切削0.01 mm,第二次切削0.02 mm,第三次切削0.02 mm,同一阀座圈进行梯度式切削,切削结果如图6所示。

对加工后的阀座圈进行分类分析,如表4所示。

切削后不同位置新增小砂眼均较小,在约0.03 mm以下,最大砂眼在0.05 mm左右,需要再次验证其他缸盖状态。

对另一带有小砂眼缸盖,在合格状态下(有两处小砂眼,如图7所示)于深度方向切削0.05 mm,切削后,两处原始小砂眼a、b均消失,新增一处小砂眼c,在灯光下可见,如图8所示。

试验分析如表5所示。

由此可知,切削阀座圈后,小砂眼出现的位置是不确定的,进行少量切削后均能消失;而原位置小砂眼消失后,在其他位置仍会出现新的小砂眼。

综合1.1及1.2,未解决缺陷问题,需对阀座圈制造工艺及阀座圈切削参数进行优化。

2    工艺参数试验优化

2.1    阀座圈滤网优化

根据阀座圈加工后缺陷分析结果,将阀座圈筛选颗粒的滤网由原来的80目变为50目,筛选出更精细的阀座圈颗粒,采用原始制造工艺不变。

2.2    阀座圈制造工艺优化

根据阀座圈加工后缺陷分析结果,对阀座圈切削参数进行优化,结合目前气缸盖加工状况及相关研究资料[8],切削速度、进给速度两因素与加工后阀座圈质量强相关且正交。相同工况下,进行切削速度及進给速度的二因素三水平正交试验,根据经验取值如表6所示,其序号组合表面粗糙度Ra满足要求(表面粗糙度Ra≤0.8 μm)。

采用Minitab进行二因素三水平正交试验安排,试验结果如表7所示。

根据试验结果,切削速度为57 mm/min、进给速度为29 mm/min时,气缸盖阀座圈无缺陷产生,且满足表面粗糙度Ra要求。

3    结论

(1)气缸盖阀座圈加工后其缺陷的产生影响发动机性能,需进行微观分析确认及试验验证。

(2)气缸盖阀座圈的材料及成型工艺对其加工性能有显著影响,切削参数不同,其缺陷状态也就不同。

(3)在相同工况下,相同阀座圈状态,其切削参数为切削速度57 mm/min、进给速度29 mm/min时,阀座圈加工后最能满足要求。

[参考文献]

[1] 李国平,陈文,孙俊生.汽车发动机粉末冶金排气阀座正交设计[J].材料导报,2008,22(S3):184-186.

[2] 韩凤麟.汽车发动机粉末冶金阀座圈合金进展(续):无铅汽油、LPG、CNG、柴油发动机用[J].粉末冶金技术,2002,20(2):100-108.

[3] 肖艳.车用发动机粉末冶金阀座圈[J].现代零部件,2008(2):87-88.

[4] 隋春临.汽车发动机气门阀座加工工艺的改进研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2016.

[5] 陈惠翔.倒置式镗削缸盖导管、阀座孔新工艺的开发与应用[J].内燃机,1991(2):27-29.

[6] 苏娜.缸盖座圈导管孔的加工工艺研究[J].机械研究与应用,2016,29(6):166-168.

[7] 龚军振,马泳涛,吴政协,等.Al6061铣削精加工表层残余应力分布试验研究[J].表面技术,2018,47(4):281-285.

[8] 李明,陈红军,张立平.EC8发动机缸盖阀座加工崩刃分析及解决[J].装备维修技术,2016(3):51-58.

收稿日期:2022-01-05

作者简介:龚军振(1989—),男,河南项城人,工程师,研究方向:内燃机工程技术。

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