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高密度聚乙烯装置轴流泵机械密封安全性和长周期运行探讨

2022-03-15崔钟续张旭亮王志辉刘传云应汶静

石油化工设备 2022年2期
关键词:冷却器气囊密封

崔钟续,张旭亮,王志辉,刘传云,应汶静

(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362103)

某40万t/a高密度聚乙烯(HDPE)装置采用Chevron-Phillips和MARTECH技术,双环管反应器可生产双峰/单峰产品,由2台轴流泵为反应器提供循环动力。轴流泵为HDPE装置的核心设备,其运行状况直接影响装置效益[1-2]。轴流泵型号24*28AFH9500,设计体积流量10 636 m3/h,扬程59.8 m,转速 1 820 r/min,电机功率 2 000 kW。 常见牌号反应器控制参数为,温度96~110℃、压力4.2~4.7 MPa、固相质量分数30%~47%。该轴流泵试车过程中出现机械密封温度高、高压气囊意外磨损的情况,文中对轴流泵机械密封产生的问题进行排查分析,指出了轴流泵长周期运行的注意事项。

1 HDPE装置轴流泵机械密封系统

该HDPE装置轴流泵机械密封正常操作压力4.5 MPa,介质为异丁烷和聚乙烯颗粒,一旦介质发生泄漏有较大安全隐患,所以密封安全性尤为重要[3-6]。现场采用的轴流泵机械密封安全性较高,其冲洗方案为PLAN32+PLAN53C+PLAN52+高压气囊,即PLAN32系统是采用5.0 MPa异丁烷冲洗至第一级摩擦副[7],异丁烷另外分支连接PLAN53C活塞缸底部,活塞缸上部使用食品级68#白油作为隔离液。利用PLAN53C上、下活塞面积差,最终使活塞上部压力高于活塞下部压力。使用PLAN53C的优点是能够及时根据密封腔压力自动调整隔离液压力。由于整套机械密封长度较长,因此在初级密封PLAN53C密封腔内部设置有1套支撑轴承,用于支撑泵轴及叶轮。轴流泵机械密封初级密封结构见图1。

图1 轴流泵机械密封初级密封结构示图

在PLAN52外侧设置有高压气囊,这是近几年的新增设计,是机械密封最后一道防护。在极端情况,即PLAN53C失效异丁烷大量泄漏且PLAN52同时失效情况下,可远程停泵,检测PLAN52放空压力和泵轴转速,若同时满足PLAN52放空压力高高和泵轴转速为0这2个条件,则触发高压气囊联锁条件,气动阀自动打开,8 MPa氮气充入气囊,气囊膨胀后360°完全贴紧泵轴,从而达到防止介质继续外漏的目的。轴流泵机械密封安全密封结构见图2。

图2 轴流泵机械密封安全密封结构示图

2 轴流泵试车过程中存在问题

2.1 机械密封温度偏高

不同于常规离心泵,轴流泵的密封冲洗方案较为复杂。为避免前期安装问题导致机械密封无法满足运行要求,反应器倒空造成介质浪费,一般在更换机械密封或大修后先进行一次轴流泵空负荷试运。通过轴流泵试运5 min测试机械密封安装及运行情况,主要检查设备运转情况、机械密封泄漏情况、各级密封油运行温度等。现场共有2台轴流泵,A泵试运5 min后机械密封各级密封油温度见表1。

表1 轴流泵A泵试运5 min后机械密封各级密封油温度 ℃

由表1可见,试运5 min后,轴流泵A泵PLAN53C密封油温升达35℃,PLAN52冷却器后温度达85℃,机械密封整体运行温度偏高。试运B泵时同样出现了机械密封温度偏高问题,势必会影响机械密封的长周期运行。

之后进行的负荷试车中,2台轴流泵机械密封温度仍然较高。当介质温度为95℃时,PLAN53C密封出口温度最高达到了98℃,密封冷却器后温度为53℃,密封温升达到45℃。

2.2 高压气囊磨损

在轴流泵B泵负荷试机时发现电流波动,现场泵基础晃动。试运转1 min果断停泵,转子静止前在机械密封位置有橡胶味道,现场判断为高压气囊磨损所致。

2.3 机械密封泄漏

2台轴流泵启动之后,发现PLAN53C液位有所下降(大约 2 L/d)、PLAN52罐液位上涨 2.2%(0.66 L/d)、PLAN52 外漏 7 滴(约 0.28 L/d)。说明3个密封面均有不同程度的泄漏,即PLAN53C向介质侧泄漏、向PLAN52侧泄漏,同时PLAN52向外泄漏。

3 轴流泵机械密封存在问题排查[8-10]

3.1 机械密封温度偏高

3.1.1 循环水体积流量不足

对比PLAN52系统中冷却器,PLAN53C系统中的冷却器降温效果明显。现场打开PLAN52冷却器循环水回水导淋,增大冷却水流量,但PLAN52冷却器降温效果不明显。使用超声流量检测仪测得循环水体积流量为25 L/min,所以排除循环水体积流量不足问题。

3.1.2 密封油循环问题

使用超声流量检测仪测得密封油体积流量约20 L/min,而厂家计算数据指出密封油循环量超过16 L/min即可满足取热,所以排除泵效环故障和密封油循环问题。

3.1.3 机械密封发热量大

从图样上看,PLAN52动、静环轴径约180 mm,超出API 682—2014《离心泵和转子泵用轴封系统》[11]范围。计算密封腔流体热量需要考虑多个条件[12],厂家使用有限元软件 Web Calcs计算得出密封腔流体发热量为0.703 3 kW,机械密封温升基本稳定,可排除机械密封发热量大问题。

3.1.4 冷却器换热面积小

查看图样,冷却器换热面积为0.27 m2。在换热面积相同情况下,其他装置同型号轴流泵要么运行转速比这台泵低,要么轴径比这台泵小。为验证冷却器换热面积小引起机械密封温度偏高的推测,在冷却器外侧浇水,冷却器后温度下降至77℃,效果明显。之后更换了0.66 m2水冷器盘管,投用后冷却器后温度降至72℃,基本解决了机械密封温度偏高的问题。

3.2 高压气囊磨损

负荷试车前确认气囊高压氮气并未投用,整个高压氮气流程(图3)中有3道阀门,经过现场排查,3道阀门均存在轻微内漏的情况。在其他应用现场也发生过气囊磨损问题,所以一般厂家不建议投用此系统。

图3 高压氮气流程示图

研究分析高压氮气流程,认为流程设计没有问题,多个阀门内漏是小概率事件。正常情况下可以通过安全放空位置泄压,现场调试气动三通阀,在联锁未触发时保证密封接入位置与安全放空相连。但经现场确认,放空位置有盲板,阀门泄漏的气体无法正常排出,也就导致了高压气囊存在压力。之后拆除了此位置盲板,压力可以随时排出,确保不会出现气囊异常磨损的情况。

3.3 机械密封泄漏

该轴流泵的轴径为145.8 mm,密封腔压力为4.6 MPa,均超出 API 682—2014范围,所以其泄漏量不按API 682—2014的规定执行。生产厂家采用软件Web Calcs计算出机械密封理论泄漏量大于原设计泄漏量,原因是计算结果中没有考虑密封面在热量和压力情况下的变形。以PLAN53C外侧密封为例,采用有限元分析软件,模拟其在温度、压力等综合因素影响下正常运行时密封环的状态,结果示意见图4。经过1 a运行观察,该轴流泵没有出现泄漏量增加的情况,与软件模拟情况结果一致。

图4 运行工况下PLAN53C外侧密封有限元模拟结果

其他装置轴流泵上曾出现过密封油窜入介质的情况[7],密封油需要经常置换和化验,但过多的操作会增加运行风险。该轴流泵约15 d泄漏的密封油量可以把密封系统油置换1次,权衡考虑,少量稳定的密封油泄漏是可以接受的。

该轴流泵机械密封中既有摩擦副又有滚动轴承,因此设计中推荐采用清洁度更好的紫皇冠FDA910密封油,但其采购周期较长,而且价格较高。而该轴流泵每天都有一定的内漏量,反而不用考虑长时间使用密封油的清洁度问题。经过慎重考虑和综合研究分析,将密封油更换为某品牌68#食品级白油,2种密封油相容性试验合格。而68#食品级白油价格仅约为紫皇冠FDA910密封油价格的1/5。经过1 a的使用,轴流泵运行稳定。

4 轴流泵长周期运行探讨[13-14]

4.1 轴流泵安装注意事项

AFH9500型轴流泵出、入口法兰安装同心度要求不大于1.6 mm,法兰不平行偏差要求不大于1.6 mm。泵出、入口法兰尺寸较大,在焊接配对法兰时,多个法兰现场焊接后无法达到泵安装要求,导致出现反复焊接的情况,可采取以下措施保证轴流泵安装质量。

4.1.1 以泵轴水平为基准

正常对中以泵法兰为基准,但轴流泵基础较长,在焊接、运输及安装过程无法避免底座变形[15]。以泵轴水平为基准不但可以排除底座变形对对中数据的影响,而且可以消除泵法兰本身尺寸偏差的影响。

为防止底座变形,轴流泵现场安装就位后,在轴流泵底座下每隔1.5 m增加支撑点,避免钢结构变形。

4.1.2 焊接质量控制

环管反应器结构特殊,轴流泵入口段管线无支撑,这样加大了入口法兰的焊接难度,需考虑焊接收缩现象。具体焊接质量控制方法为,焊接前首先保证泵轴水平,完成电机—增速箱—泵的对中。根据厂家经验,建议使用2.5 mm垫代替正式垫安装泵入口配对法兰,螺栓安装,用正常力矩紧固。在泵联轴器位置增加3块百分表,观察焊接过程中水平、垂直及轴向数据变化。焊接过程要控制电流、层间温度,并且保证2人对向焊接。当任意方向偏差大于0.5 mm时,需及时调整焊接位置和速度,从而保证整体焊接质量。

4.1.3 弹簧调节

轴流泵不同于其他泵,泵体连接在环管反应器上,环管在升、降温过程中,长度会有很大变化,所以轴流泵基座上设有多个弹簧用于支撑泵体,同时弹簧还有减振的作用。

为保证弹簧能够均匀受力,建议在安装最后阶段把垫铁撤掉,使用弹簧支撑整个泵基础时,在泵基础上架设百分表,确保由垫铁转到弹簧期间基础位置稳定。当确认泵基础有小幅上升时,则开始紧固下一组弹簧,最终确认弹簧高度在图样要求规范之内即可。

4.2 轴流泵初次投用注意事项

4.2.1 密封初次投用

机械密封初次投用前,需检查并落实密封流程是否正确、各密封接口是否正确、密封定位销是否取掉、密封旋向是否正确、密封内部是否吹扫干净、是否为带压密封、无压密封排空是否畅通、带压密封冲油是否排气以及密封静态保压是否合格等事项。

4.2.2 首次试车

润滑油在管线中循环正常,联锁调试合格后即可准备试车。带PLAN32系统的一定先启动PLAN32冲洗,然后再向反应器充装介质,避免密封出现反压情况。

充装介质时需要多次在多个位置排气,如果未充分排气,泵运转后会产生周期性振动[16],可根据泵流量推算周期性振动时间。

5 结语

轴流泵能否长周期稳定运转将影响整个HDPE装置乃至全厂的物料平衡。对HDPE装置轴流泵试车过程中出现的机械密封问题进行了排查,经反复研究分析,最终在开工前消除了隐患,提高了机械密封使用安全性和寿命。影响轴流泵长周期稳定运行的因素不单是机械密封,轴流泵的安装、操作、联锁设置等同样重要。在试车初期,必须从安装开始逐一确认关键点,排除机械故障,消除机械密封的瓶颈问题,才能保证轴流泵长周期运行。

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