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退火炉氮气管路串联改造

2022-03-10

设备管理与维修 2022年1期
关键词:蝶阀炉子氮气

颜 君

(上海华峰铝业股份有限公司,上海 201500)

0 引言

氮气保护式铝卷退火炉是生产过程中的关键设备,氮气作为保护气加热,使炉内达到少氧环境,可防止铝卷的氧化、脱碳,能够得到性能和表面质量更好的产品。现今市场竞争压力日益增大,减少氮气使用量够降低生产成本,提高市场竞争力。

1 退火炉设备概况

公司现有4 台氮气保护40 t 铝卷退火炉,由陕西安中机械有限责任公司于2008 年设计制造。

1.1 主要技术参数

炉子型式,喷流式电加热氮气保护退火炉;装炉量,40 t;铝卷最大规格,Ф2000 mm×1450 mm,4 卷;炉子最高使用温度,600 ℃;金属退火温度,170~500 ℃;加热方式,电加热该炉设有一套完整的氮气供应及压力调节系统,包括氮气压力检测、气动调节阀、压力调节阀以及流量计等,根据工艺需要可在退火各阶段能完成对氮气不同供应量的自动控制。氮气进口压力约0.5 MPa,充氮洗炉时段预计量大流量700 Nm3/h,氮气吹扫时间≤60 min,氮气吹扫后炉内氧含量≤0.2%,加热升温时段氮气消耗量≤150 Nm3/h,保温时段氮气消耗量≤40 Nm3/h,氮气的纯度是99.99%。

氧含量分析系统主要由氧分析仪构成,能对炉膛的氧含量进行在线分析,分析结果可远传到控制柜的触摸屏上,从而可调节氮气供应系统。

1.2 生产工艺流程

(1)将待退火的铝卷吊放到料架上,用天车吊放在炉外的装出料车上。

(2)松开压紧炉门的气缸,打开炉门并锁紧安全销。

(3)开动装出料机构对准中心,启动液压缸,将料盘升起,再启动小车。将装好炉料的料车送入炉内,小车到位后,将料盘和料架落到炉底两侧的支撑柱上,装出料小车退到炉外,开到合适位置。

(4)脱开安全销,降下炉门,然后压紧炉门使之有良好密封。

(5)氮气供气管路上的气动碟阀全部打开,氮气以最大量从炉底和炉顶吹入炉内开始对炉膛进行吹洗,当炉内氧含量达到0.2%时(大概用时40 min),通向炉底管路的气动球阀关闭,只保留通过量为70 m3/h 的气动球阀打开,同时加热器送电,炉子开始加热升温;炉膛温度大概升到250 ℃时循环风机转为高速运行。

(6)在炉子升温过程中,分3 个阶段进行:差温加热阶段,比例控制阶段,保温阶段。在升温的“差温加热阶段”,一开始炉气温度与炉料温度之差较大,炉子的热工过程由炉气温度进行控制。随着炉料温度的升高,两者之差变小,当料温达到一定值时,信号显示炉子转入比例控制阶段。在此期间,炉温与料温将按一定比例变化(料温升、炉温降)炉子的热工过程转为由料温进行控制,当料温、炉温均达到给定值时系统转入保温阶段,以减少炉料本身表面和心部的温差。在上述各阶段,PLC 系统可随时显示各种参数,整个操作过程既可按PLC 程序自动进行,也可转换为手动控制,保温终了时发出声光信号,准备出炉或降温。

(7)切断加热器,开启旁路冷却器,进行炉内降温冷却。如要求控制降温,可用变频器调节旁冷风机和吹洗风机的风量和风压。必要时,加热器还应投入工作。

(8)冷却降温工序完成后,停止循环风机,松开压紧气缸,打开炉门并插入安全销。开动复合料车,把料拉出炉外。把料车上退完火的料用天车吊走,重新装料。这就是第一炉次退火的全部过程。

2 氮气管路串联改造方案

以现有4 台氮气保护铝卷退火炉为改造对象,按顺序分别命名为1#退火炉、2#退火炉、3#退火炉、4#退火炉,退火炉管路如图1 所示。将1#退火炉排烟管到与2#退火炉吹洗管路连接,连接管通径DN150,PN1.6 MPa,连接管中间安装有金属硬密封气动蝶阀,采用同样的方法依次将2#与3#退火炉连接、3#与4#退火炉连接。由于现场空间限制,未将4#退火炉排烟管道与1#退火炉吹洗管道连接,没有形成闭环回路,同行公司现场条件允许的情况下可以尝试闭环连接。

图1 退火炉管路

3 改造后的生产工艺流程

3.1 将1#、2#退火炉或2#、3#退火炉或3#、4#退火炉两两成对使用

例如安排1#、2#同时生产时,3#、4#退火炉继续沿用之前的操作流程不受干扰。若1#、2#退火炉成对安排生产,首先将1#退火炉吹洗管路、排烟管路以及2#退火炉吹洗管路3 个气动蝶阀关闭;打开1#、2#退火炉串联管路以及2#退火炉排烟管路2 个气动蝶阀;1#退火炉氮气供气管路上大流量气动碟阀打开,氮气以700 m3/h 的流量从炉底和炉顶吹入炉内开始对1#退火炉炉膛进行吹洗,大流量氮气(如图1 退火炉管路图中虚线所示)首先充满1#退火炉,然后含氮空气(此时氮气含量约95%)从串联管路进入2#退火炉,最后废气从2#退火炉排烟管道排出。

当1#退火炉内氧含量达到0.2%(大概用时40 min)时,加热器送电,1#退火炉开始加热升温,同时关闭串联管路气动蝶阀,打开1#退火炉排烟管道气动蝶阀进入正常生产工艺流程。此时2#退火炉氧含量约1%,需要打开2#退火炉氮气管路气动蝶阀,用大流量氮气对2#退火炉进行吹洗约5 min,炉内氧含量达到0.2%,加热器送电,2#炉开始加热升温进入正常生产工艺流程。

3.2 退火炉升温前炉内吹洗所需的氮气用量

(1)1#、2#退火炉分别单独使用氮气吹洗所需氮气总量:

(2)1#、2#退火炉使用串联管路进行氮气吹洗所需氮气总量:

(3)利用两台退火炉串联管路进行大流量吹洗可节约氮气用量约:

(4)串联管路大流量充氮总用时比单独分别充氮时间多5 min(单独充氮可同时进行)。

4 结语

通过改造和生产跟踪测试,使用1 台退火炉的大流量氮气同时吹洗2 台退火炉确实能够起到节约氮气的作用,且不会明显增加生产时间(相较于总退火时间13 h)。但是,1 台退火炉的氮气是否能够同时吹洗3 台或3 台以上的退火炉,经吹洗3 台退火炉的测试,效果并不理想,有以下原因:①3 台退火炉所进的物料必须有相似的退火工艺;②排产难度增大,必须等待3 台同时进料生产,时间成本上升;③受限于退火炉炉体的密封性和气源压力,氮气吹洗时间较长,整体用量节约并不明显。

综上所诉,以现有设备概况,采用1 台退火炉的大流量氮气同时吹洗2 台退火炉的方案是最经济的。相关同行若有类似节能需求可参考借鉴。

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