APP下载

35kV干式空心电抗器故障模拟及防范措施

2022-02-11国网冀北超高压分公司陈习文冯小轩朱恩泽王相锋董鹏飞

电力设备管理 2022年23期
关键词:匝间投切电抗器

国网冀北超高压分公司 陈习文 冯小轩 张 潇 郭 傲 朱恩泽 王相锋 董鹏飞

国网管网集团北方管道有限责任公司 郑 果

在电力系统中干式空心电抗器应用非常广泛,其主要结构包括带有匝间绝缘的绕组、绝缘外包封、引拨棒撑起的通风槽等。根据以往运行经验,干式空心电抗器时常发生局部电弧放电、绝缘材料劣化、散热不良及引拨棒松动变位等缺陷,进而可能导致电抗器绕组持续升温甚至烧毁。

通过模拟35kV干式空心电抗器运行工况并进行监测,得到电抗器温升变化、电流变化及外观变化等数据,分析各种工况导致故障的概率和对应的严重程度,针对性地制定相应防范措施,达到降低设备故障率、提高电网运行可靠性、减少财产损失目的。

1 模拟金属异物、过电压的影响

在电抗器顶部不同位置分别进行放置焊条、铁丝环、插到通风道内的粗铁丝、铝丝、不锈钢螺栓、热镀锌螺栓等金属异物,并与不放置金属异物的区域进行温升对比试验。试验得到在干抗电磁场环境中,热镀锌螺栓及放入通风道的粗铁丝发热明显,热镀锌螺栓温度为172.9℃、放入通风道的粗铁丝为95℃,对比上端面对照组温度58.3℃,上述两类金属异物发热明显。电抗器使用绝缘材料主要为环氧玻璃纤维,其耐热等级为F级,即允许最高工作温度为155℃;国家标准GB/T 20112-2006规定干式空心电抗器绕组的运行温升限值为60K,热镀锌螺栓导致的发热超过绝缘材料允许值,长期高温运行会导致绝缘材料力学性能下降、进而影响其绝缘性能。

首先收集一批变电站内干式空心电抗器的运行数据进行分析,主要统计投切次数(认为每投切一次,电抗器承受一次过电压)及包括直流电阻、电抗值在内的试验数据,以求找到两者间的相关性。从运行数据分析,电抗器投切次数最多达9615,但其与投切次数594次的电抗器在直流电阻、电抗、绝缘电阻与电抗器等方面没有明显偏差;从电抗器运行年限角度也未找到明显规律。因此从运行经验角度可得出,电抗器投切次数(10000次以内)及运行年限(20年以内)与其本身运行状态没有明显相关性。

过电压模拟试验过程中,在不同电压作用下,随着过电压累积次数的增加绝缘电阻均单调下降,且随着电压越高初期绝缘电阻下降越快,在过电压作用后期绝缘电阻下降趋势均开始变缓,但绝缘电阻值均在规程要求的10G以上。在不同的电压等级下,局部放电起始电压都随着过电压累积作用次数(达10000次以上)的增加而下降,且电压幅值越高局部放电起始电压下降越明显。经分析,出现以上试验结果,是因在电压作用下匝间绝缘的薄弱位置出现局部放电、气隙周围固体绝缘材料的逐渐劣化。随着累积次数的增大,放电就会由气隙缺陷的边缘向固体绝缘材料内部延伸,导致气隙尺寸逐渐发展扩大和放电通道逐渐增长。因此,随着过电压累积次数的增加,绝缘缺陷的不断发展导致匝间绝缘在更低的电压下发生局部放电。

2 模拟电抗器本身缺陷的影响

2.1 模拟通风槽堵塞对电抗器的影响

选取一台长期在室外存放的退运电抗器进行试验,该电抗器通风槽内有大量絮状杂物。对该电抗器进行常规试验及匝间耐压试验,试验结果合格。对电抗器施加工作电压,用红外测温从正面、上面、下面多角度测量电抗器温升,发现上部内层温度较高,判断电抗器因毛絮长期阻塞风道会影响风道散热、导致局部过热,长期如此运行将会加快绝缘老化,最终可能引起绝缘故障。另外,一旦发生绝缘故障有可能引燃层间絮状杂物,造成电抗器上下贯通短路,引发更大的故障。

2.2 模拟绝缘撑条掉落对电抗器的影响

因电抗器在实际投运过程中会有一定程度的震动,长期震动可能导致绝缘撑条位移,影响电抗器散热。现对一台老旧电抗器进行加压模拟投运,将其绝缘撑条人工移位或部分拆除,观察试验结果。结果表明,如过多的引拔棒松动变位就易引起电抗器运行异响,松动的引拔棒运行过程中易抖动与包封摩擦,破坏包封的外表皮,从而增加线圈断线的风险。通过对变位的引拔棒进行复位并固定,电抗器在运行中发出的震动不会引起引拔棒抖动发出异响,也防止了引拔棒不断抖动磨破包封,消除了安全隐患。

2.3 模拟绝缘破损对电抗器的影响

对一台有外绝缘破损缺陷的电抗器进行试验,随着加压时间的推移和电压的不断升高,缺陷位置的绝缘破损发展迅速,设备外观有明显的碳化现象。结束后通过对电抗器的解剖观察与分析,发现电抗器的故障位置在第5包封层,解体后的第5包封层上部绕组有明显的导线熔断现象。判断认为电抗器出厂环节存在的局部外绝缘表面薄弱点,会随着时间的推移局部薄弱点逐渐显现,从而引发局部污湿放电,进而损伤包封及导线绝缘,引发电抗器匝间短路故障。

2.4 模拟制造缺陷对电抗器的影响

对一台有包纱工艺问题的电抗器进行试验,以模拟存在绝缘破损制造缺陷的电抗器投运后将产生什么问题。对电抗器进行加压并反复投切后,发现电抗器局部温升明显且包封绝缘出现过热痕迹。中止试验后对其进行了解体检查。在解体过程中发现电抗器外表面局部有纱头、纱棱的情况。纱头是浸胶玻璃纱缠绕过程中长度不够出现的接头,毛纱是坩埚纱3团合成一股后进行包封缠绕,在合股过程中若3团张力不均时有可能出现毛纱情况,毛纱的存在有可能导致防闪涂料及绝缘层的破损,以至于长期运行的电抗器包封绝缘受潮、破损甚至绝缘击穿。

3 结语

金属异物入侵会导致干式电抗器局部发热明显,危害干抗正常运行,在运维过程中应对金属异物着重关注并及时清理。在设计阶段应采取防鸟措施,预防鸟类带入金属丝,且防护措施的安装应采用绝缘螺栓。

根据现行电抗器状态数据统计可知,运行年限、投切次数(20年以内、10000次以下)不直接影响电抗器绝缘及电气参数。但从仿真模拟过电压作用下(加压次数超过10000次),绝缘电阻和局部放电的起始电压会有明显下降,其中绝缘电阻值还在规程要求范围内,说明电抗器主绝缘还未破坏,但匝间绝缘有劣化迹象。建议在电抗器投运初期(以10000次为限),如没有明显异常可执行常规试验项目,如绝缘电阻、直阻、电抗值试验等,而在电抗器投切次数超过10000次后,开展以上常规试验项目外,应进行试验电压更高的匝间绝缘试验以考核电抗器匝间绝缘,判断电抗器运行状态。

为保证电抗器长期可靠的运行,应结合使用环境对设备进行定期检查和维护保养,定期检查电抗器绕组层间通风槽是否通畅,并结合停电清理风道和电抗器顶部的异物;对电抗器松动变位的引拔棒进行复位并固定,将有松动或移位的引拔棒轻敲,使偏移引拔棒复位。对难以复位的引拔棒,可截断外露较长的部分。将以上处理过的引拔棒用浸胶玻璃丝带绑扎固定防止再次松动变位。

对运行超过5年的产品应重新喷涂防污闪涂料,以确保防污闪涂料对电抗器的防护效果。例行检修时进行外绝缘性能检查,若电抗器表面有缺陷、损伤、涂层起皮、涂层脱落、放电等现象,应及时联合厂家开展现场处理维护,并综合考虑设备状态评价、设备使用年限和经济成本决定是否更新老旧设备;在电抗器的可研初设及厂内验收阶段,应结合生产实际加强对产品结构设计和施工工艺的要求和把控。在包封过程中应及时清除纱头(毛纱)、纱瘤,在线圈固化后精整环节也要对通风道间散乱的玻璃纱进行清理。

猜你喜欢

匝间投切电抗器
双定子风力发电机绕组匝间短路状态下的故障运行研究
高压电机定子线圈匝间胶化工艺研究
电容器组串联电抗器烧毁的原因分析与处理方法探讨
抽水蓄能发电电动机转子匝间短路的重复脉冲法诊断研究
基于重复脉冲响应的发电机转子绕组匝间短路检测技术的研究与应用
一种新型的拓扑识别设备
基于接触器控制的电容电抗器组投切方案
参数识别原理在磁控型并联电抗器保护中的应用
投切过电压累积作用下干式空心电抗器匝间绝缘局部放电特性
云广直流阀冷系统主泵异常投切策略优化研究