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燃煤发电机组自控系统优化改造实践

2021-11-19齐温圣王晓旭杨进可

冶金动力 2021年5期
关键词:风量汽轮机变频器

齐温圣,王晓旭,杨进可

(日照钢铁有限公司,山东日照 276800

引言

某钢铁公司300 MW燃煤发电机组2台套,担负着全公司50%以上的用电负荷,以及市区冬季居民供暖民生工程,机组的安全稳定运行尤为重要,当机组发生甩负荷及跳机等异常事故时,将直接打乱公司的生产节奏,甚至造成大面积停产或严重影响居民供热。为提高机组运行稳定,热控人员从专业角度对自控系统进行提升优化,并逐步实施,为公司稳产提效和居民供热奠定了基础。

1 存在的问题

机组投产初期,热控设备故障频发,例如保护测点异常造成机组停机、汽轮机调节汽门调节异常造成甩负荷,重要辅机联锁异常造成甩负荷等。主要问题如图1所示。这些问题严重制约着机组运行的安全和稳定,甚至对公司整个生产造成较大影响。鉴于此,以联锁保护可靠性和自动投入稳定性为切入点,从设备选型、硬件升级、逻辑优化、干扰过滤等方面进行自动控制系统的优化改造。系统的优化改造涵盖风烟系统、DEH 控制系统、DCS 及ETS 系统等,以上所有的改造均围绕联锁保护的可靠性,自动控制的稳定性为中心展开,以降低设备故障率,提升自动化水平,减少现场人员的工作量、提升生产效益为出发点,最终实现联锁保护可靠,自动投入稳定,生产效益提升的目标。

图1 自动提升优化问题思维导图

2 自动化控制优化思路与实施方法

2.1 发电机组主保护优化

根据以往机组事故原因分析,发电机组主保护主要问题为误动,原联锁设计的原则是宁可误动,不可拒动,但这个原则与公司的生产节奏不匹配。因此,主机的保护优化为本着避免拒动,降低误动的原则,依靠生产现场、生产流程及热控控制原理,借鉴其他电厂同型号机组的经验,从热控专业的角度,对现有保护进行梳理优化。

2.1.1 主油箱油位保护优化

汽轮机主油箱油位保护采用3取2联锁,但3个信号均取自同一测量筒(图2a所示),如测量筒出现故障,3 个信号将同时动作,造成机组跳闸,可靠性较低,根据联锁保护测点设计原则,将3个测量信号分散到3个测量筒(图2b所示)。

图2 主油箱油位信号联锁改造

2.1.2 汽轮机排汽温度保护优化

汽轮机排汽温度保护全部为单点联锁,可靠性差,误动几率较高,根据联锁保护测点设计原则,采用多选逻辑。

原逻辑:任一高压缸排汽温度≥427 ℃或任一低压缸排汽温度≥110 ℃,保护动作跳闸。

现逻辑:四个低压缸排汽温度任意两个≥110 ℃或两个高压缸排汽温度同时≥427 ℃,保护动作跳闸。

2.1.3 汽轮机轴瓦温度保护优化

汽轮机轴瓦温度保护全部为单点联锁,可靠性差,误动几率较高,根据联锁保护测点设计原则,采用多选逻辑。

原逻辑:任一轴瓦温度≥110 ℃,保护动作跳闸。

现逻辑:相应轴瓦温度任意两个≥110 ℃,保护动作跳闸。

2.2 重要辅机联锁逻辑优化

2.2.1 一次风机变频器逻辑优化

一次风机为锅炉燃烧的重要设备,该设备故障会造成锅炉减负荷,严重时会造成锅炉跳闸。原一次风机变频器逻辑为变频器重故障报警时,变频器延时5s 跳闸,但DCS 控制逻辑为接收到重故障信号后立即将频率指令置零,即变频器重故障报警可能为误报警,在5s 内报警信号恢复,变频器不跳闸。这种情况下会造成变频器实际未跳闸,但风机指令已置零,造成机组甩负荷,甚至操作不当造成停炉,这种误报警情况出现过多次。针对误动,经过各专业评估论证,通过修改DCS 逻辑为重故障报警后延时6s将频率置零的方案,成功避过误动周期。

原逻辑:变频器重故障报警后频率指令直接置零。

现逻辑:变频器重故障报警后延时6S频率指令置零。

2.2.2 火检冷却风机逻辑优化

火检冷却风机为锅炉运行的重要设备,设计一用一备,当两台风机均跳闸(或运行信号消失)后,锅炉MFT 动作跳闸。备用火检冷却风机设计有风压联锁,当冷却风母管压力≤5kPa,联锁启动备用风机。该联锁是通过现场压力开关控制就地启动回路来实现的,而风机的运行信号无联锁启动关系,当风机运行信号消失,但实际风机正常运行的情况下,DCS仍会判断风机全停,MFT动作停炉。从实际运行看,这个问题是可以避免的。

原逻辑:备用火检冷却风机紧有母管风压联锁,压力≤5kPa,联锁启动备用风机,且是通过就地电气回路实现的。

现逻辑:如图3所示,①在DCS增加一路母管压力测点(压力变送器检测),并增加压力≤5kPa 联锁启动备用风机逻辑;②在DCS 增加主风机运行信号消失联锁启动备用风机逻辑。

图3 修改后逻辑

2.3 汽轮机主蒸汽调门控制冗余优化

汽轮机大小机主蒸汽调门控制是DEH 控制系统的核心,而大小机主蒸汽调门位移反馈装置LVDT 是指示阀门开度的测量元件,LVDT 的作用是将油动机活塞的位移信号转换成电信号反馈到DEH 系统。反馈信号与DEH 系统送来的阀门开度指令信号相比,通过偏差运算后,转换成电流信号,驱动伺服阀控制油动机和阀门开关。

300 MW 燃煤发电机组大小机主蒸汽调门LVDT 安装在汽轮机6.3 m 蒸汽管道夹层及小机车衣内,工作温度较高,甚至存在高温高压蒸汽跑漏现象,环境恶劣,现场振动、油动机频繁动作等极易导致LVDT 接线松动、感应铁芯与线圈不同心、线圈损坏、或者安装支架松脱等情况出现,这些问题均会导致LVDT 测量信号失常,进而导致DEH 控制系统稳定性降低、阀门失控,甚至可能导致机组停机、超速等事故。原设计为单路LVDT,在运行中发生过几次LVDT 铁芯脱落、铁芯断裂的事故,对生产运行造成较大影响。本次改造,重点以提升硬件可靠性为出发点,对汽轮机大小机主蒸汽调门控制系统进行冗余改造,增加相应硬件,并修改逻辑组态。具体实施如下。

(1)安装LVDT 反馈装置。在高中压调门油动机上,原反馈装置安装处,并行安装固定支架,并安装冗余LVDT。为避免LVDT 的激励频率互相干扰,新增加的LVDT 必须与原LVDT 型号相同。

(2)敷设电缆。新增冗余LVDT 敷设屏蔽信号电缆(10×1.5 mm2)2 000 m,走线过程注意远离高温部位。接线过程做好屏蔽接地。

(3)安装冗余伺服卡件。在DEH 机柜安装冗余伺服卡件及冗余通讯电缆,修改硬件配置及逻辑组态。

(4)系统调试。硬件安装工作全部完成,送电送油调试,每个调门进行开度特性试验,及相关冗余试验(包含伺服卡件冗余、LVDT 冗余、通讯电缆冗余等)。

2.4 锅炉二次风量测量装置选型优化

锅炉二次风量是锅炉燃烧控制的主要参数,参与的保护和自动:总风量低于 30% 触发锅炉MFT;二次风量参与送风自动调节。300 MW燃煤发电锅炉二次风量取压装置原设计为迪尔巴,极易堵塞,造成测量结果不稳定,导致锅炉燃烧自动无法投入,而且总风量因为二次风量突变而发生改变,MFT保护一直无法投入。

造成测量不准的主要原因是二次风中夹带较多灰粉,造成测量元件取压孔堵塞,这种堵塞发生在测风元件内部,只能用压缩空气定时吹扫的办法加以解决,且无法根治,无形中又增加了维护人员的工作量,几乎每周都要吹扫一次。

通过对其他电厂的调研并结合生产现场实际情况,最终确定了改造方案,即选用一种自防堵型风量测量装置(矩阵式多点),利用大修机会对锅炉二次风测量装置进行改造。该装置具备自清灰和防堵塞功能,无需增加反吹扫装置,便能够确保长期防堵,从而保证测量的准确性,大大提高了锅炉运行的安全性和稳定性。

该测量装置在垂直段内悬挂了清灰棒,棒在管内气流的冲击下作无规则摆动,起到自清灰作用。其次,设计时与垂直管段连接了一根斜管,斜管与垂直管内间有节流孔,引压管是从斜管中部引出,斜管起到二次沉灰作用,见图4。

图4 防堵型多点矩阵测量装置

2.5 发电机线圈温度信号干扰改造

发电机组线圈温度是监测发电机运行状况的关键指标,如果发电机线圈温度升高,当温度升到一定程度,会导致线圈的绝缘下降,降低发电机的使用寿命,甚至造成发电机烧毁的恶性事故。300 MW 燃煤发电机组发电机线圈设计时采用温度智能前端进行数据采集,通过RS485 通讯与DCS 控制系统进行数据传输,因温度传感器安装在发电机线圈内部,传输线路极易产生干扰电压(几负、几十负甚至上百负不等),造成智能前端故障无法正常工作,给运行人员的监视造成极大困扰。

为降低干扰电压对测量的影响,在信号传输过程中增加温度信号隔离栅,对干扰信号进行过滤,同时取消智能前端,信号隔离栅变送后的信号直接接入DCS卡件,如图5。

图5 增加信号隔离栅

3 结论

结合现场生产及设备实际情况,重点从热控专业角度,结合以往发生的事故,分别从保护、逻辑、硬件冗余、设备选型、干扰隔离等方面对现有自动化设备进行了相关优化。通过本次优化,极大提高了机组运行的安全性和稳定性,优化效果较明显。

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