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步履式拔桩机双套筒拔桩施工技术研究

2021-11-05谢伟光金建锋

建筑施工 2021年7期
关键词:清障步履套筒

谢伟光 金建锋

宁波市建设集团股份有限公司 浙江 宁波 315000

随着市政桥梁、地铁隧道等项目的不断开展,经常会遇到原建筑密集区、老桥桥桩等旧桩基的情况,若采用常规方法进行拔除,可能影响周边管线及建筑物,甚至影响周边企业及居民的正常工作和生活[1]。目前每年的拔桩数量正以50%以上的速度递增,针对深部地下障碍物,尤其是旧桩的清除技术,已成为岩土工程施工方面一项新兴的技术,清除地下障碍物的施工机械及施工工艺也随着行业发展而推陈出新[2]。为降低拔桩清障对周边环境的影响、合理利用公司现有的机械资源,结合地质勘察报告,对现有的机械进行改装以更好地用于拔桩清障施工,将施工对周边环境的影响降到最低。自20世纪80年代初起,沉管灌注桩已成为宁波市多层建筑基础工程主要的桩型,钢筋混凝土预制方桩也成为了高层建筑的桩基础[3]。

1 工程概况

宁波市轨道交通3号线二期土建工程TJ3216标段骆驼北站施工过程中,旧城区改造未将原工程桩拔除,原工程桩主要分布在主体车站及盾构施工区间(图1、图2)。经统计,影响主体车站地下连续墙施工的主要桩型为φ377 mm沉管灌注桩及400 mm×400 mm预制方桩。其中盾构施工区域桩型主要为沉管灌注桩,共220根,桩长13~15 m;地下连续墙施工范围内共有35根沉管灌注桩,3根桩长30 m的预制方桩。

图1 拔桩位置与盾构区间平面关系

图2 拔桩位置与地下连续墙平面关系

遗留桩基区域土层由上至下依次为:①1b碎石填土,①1c素填土,①1d淤泥质填土,①2层黏土,①3淤泥质黏土,①夹泥炭质土,②2淤泥质粉质黏土,③1a淤泥质粉质黏土,③1b粉砂夹淤泥质粉质黏土,④1淤泥质粉质黏土,④1a粉砂夹淤泥质粉质黏土。本工程拔桩范围内土层以淤泥质土层为主,但因桩位分布不同,土质变化差异较大。

2 技术原理及创新

2.1 技术原理

步履式拔桩机双套筒拔桩作业过程中,通过动力头产生的向下压力以及扭矩进而使得双钢套筒旋转,使其进入废桩桩底,利用刀头作为底托托住废桩,先将外套筒与内套筒的锁扣脱离,再将内套筒与废桩同时钻出,将外套筒留在土体内。废桩取出后将内套筒再次钻进土体中,与外套筒锁扣锁紧,边回填边将内外套筒钻出。

2.2 技术创新

2.2.1 机械改造

本工程利用步履式拔桩机(型号BZ-70)中的动力设备进行施工,该设备主要由2个110 kW电机通过变速箱传递到一根轴上,为套管360°回转以及刀头切割障碍物提供动力。BZ-70桩机在机械改造过程中需将长螺旋钻杆拆除,更换成钢套筒。拔桩清障主要利用动力设备产生的下压力及扭矩,驱动钢套筒转动将套筒钻入地下。套管由内外2个套筒组成,两者通过锁扣连接,直径分别为600、800 mm,钢套筒壁厚为15 mm,套筒高度最长不得超过39 m,同时根据需要钻进的深度确定。钢套筒主要有两方面功能:一是在淤泥质土层的钻进及拔除过程中支护孔壁,防止坍塌;二是在管口布置刀头和注浆水头,便于钢套筒的快速钻进。

2.2.2 整体拔除

旧桩特别是方桩及沉管灌注桩,因当时施工工艺限制以及自身配筋率较低,存在断裂及破碎等质量问题。如采用传统的单套筒拔桩施工,在拔除过程中桩身易发生断裂破损,不能将废桩一次性拔除。采用双套筒,即将内套筒与旧桩作为一个整体进行拔除,可保证桩身的完整性,便于一次性完成拔桩清障工作,同时外套筒作为护壁,防止土方坍塌,采用该工艺大大提高了拔桩清障质量、工作效率,也确保了施工安全。

2.2.3 设计钢套筒回填装置

拔桩过程中一次性回填砂会导致套筒拔除困难,通过设计钢套筒回填装置,即设计1节长1.5 m与外套筒等直径、同材质的钢套筒,在其侧壁开孔作为灌料口,通过法兰与钢套筒连接。该装置与拔桩机可实现拔桩过程中的边回填边拔桩,提高施工效率(图3、图4)。

图3 装填料斗

图4 屋架下弦杆端部加固大样

图4 改装钢套筒容器

3 施工工艺流程及操作要点

本工程拔除400 mm×400 mm方桩及φ377 mm沉管灌注桩均选用双套筒,外钢套管直径为800 mm,内钢套管直径为600 mm,钢套筒长度分别为35、16 m。

3.1 钢套筒钻进施工

本次施工采用一次性钻入双钢套,外侧套筒通过锁扣与内侧套筒进行连接,保证钻入时能将双钢套筒与老桩同心边旋转边压入。如切到桩体,则适当移动钢套筒位置,直到能完全套住老桩为止。由于钢套筒是360°全回转钻进的,故可通过观测操作系统相关仪表的读数来确定负荷是否过载,确保刀头的负荷在最合适的范围内安全运转。钻机在钻进过程中根据地质和障碍物情况,可任意调节套筒的回转扭矩、回转速度、压入力,以进行安全高效施工。

3.2 遗留桩拔除及钢套筒钻出

在施工过程中,钢套筒钻进15 m后,同钻进方向相反方向转动套筒,通过步履式拔桩机上操作系统相关仪表的读数确定负荷是否过载,进而判断是否达到桩底。若步履式桩架上的相关仪表盘突然间出现一个增长,且持续时间较长,表明碰到障碍物,需继续往下钻进。当钢套筒达到桩底后,利用与钻进方向相反转动的动力打开套筒内的托盘,从而达到兜住废桩的目的。通过步履式拔桩机的动力头将外套筒从锁扣处脱出,将外套筒保留在土体内。提升内套筒连同废桩一起至地面标高,当内套筒完全离开地面后,继续采用与钻进方向相同的动力打开内套筒托盘,慢慢放出废桩并截断,然后通过桩机再次拔除外套筒,最后进行桩洞回填。废桩吊出后,采用掏渣器清除套筒内的渣土,检查无误后继续下一步工序的施工。

3.3 桩孔回填施工

为防止后续施工出现坍孔,拔桩后的桩孔须填充加固,桩孔填充直接影响到周边土体后期的沉降和后续盾构顶进施工。桩全部清除后,在钢套筒内采用不低于标号M5水泥粉煤灰砂浆回填,砂浆28 d强度为5 MPa。边回填边拔除钢套筒,盾构管片上、下2 m范围内采用黄砂进行回填,其管片上2 m至地面标高位置采用M5水泥粉煤灰砂浆进行回填,在桩拔除后向套管内回填水泥土,边回填边夯实。为避免坍孔等情况的发生,先进行回填作业,回填标高与改装的钢套筒容器齐平,然后将套筒进行钻出。当钢套筒全部拔除、机械移位后,将孔洞填至与地面齐平。

4 施工效果

4.1 安全可靠,对土体扰动小

步履式拔桩机进行拔桩时,机械施工对土体扰动小;在进行清障拔桩及回填施工时对地下原状土不破坏或破坏小,对地下土体不产生扰动或产生很小的扰动。由于钢套管外套筒对孔壁的支撑,在钢套管周边的土体应力尚未释放时,就已经将障碍物清除并及时回填,同时外套筒在反方向转动时,使回填物更加密实,对周边的道路及管线基本无影响。

4.2 桩架可移动,施工速度快

BZ-70桩架利用下部4个步履进行前后左右的行走,且步履行走稳定性能良好,故非常适合桩基清障非常密集的区域施工。对本工程存在的预制小方桩、沉管灌注桩等,均能快速完成清障工作。在施工过程中,12 h清除废桩可达到4~5根,效率非常高。

4.3 施工风险小,环保,一机两用

利用该机械可拔除深度最深为39 m的桩,基本上能一次性完整拔除原桩基,若不能完全拔除,在套筒提升时将套筒中的合金刀头打开,达到切割废桩的目的,确保进入钢套管内的断桩或障碍物被抓出,确保清障彻底。该施工方法节能环保、优质高效,在拔桩过程中不会产生任何泥浆,施工设备噪声小,施工速度快并能保证施工质量。

BZ-70全液压步履式桩架还可以应用于车站后期施工的三轴地基加固施工,只需将套筒改为三轴施工的长螺旋钻杆,便可进行施工,节约成本。

4.4 不足之处

BZ-70步履式拔桩机本身自重大,对其站位时的地基承载力要求较高,故在拔桩施工前需进行地基承载力验算,地基承载力不满足要求时需进行换填作业,或者在步履式拔桩机下侧增设钢垫箱,确保步履式拔桩机在施工过程中的稳定性。

5 结语

步履式拔桩机双套筒拔桩工艺是一种适合在城市采用的环保、安全型工艺技术,通过在宁波市轨道交通3号线二期土建工程TJ3216标段骆驼北站的成功应用,解决了城区环境条件较为复杂的地下障碍物清障难题,不仅最大限度地提高了拔桩施工效率,也有效避免了因地层复杂而对邻近建筑物基础和地层的扰动和破坏,节省费用约5万元,为同类型工程的拔桩施工提供了参考。

[1] 史艾嘉,赵昔生.CD全回转钻机拔桩工法及其工程应用[J].山西建筑,2015,41(31):120-121.

[2] 杨石飞,顾国荣,王福林.深层清障技术纵论[J].地下空间与工程学报,2008(2):387-391.

[3] 沈昌鲁,孔清华,桂淞莉.宁波岩土工程技术新进展(二)[J].岩土工程技术,1997(2):6-11;36.

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