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锅炉机组干渣输送系统的优化应用

2021-06-05欧阳普杨栋先

机械管理开发 2021年4期
关键词:除渣灰渣钢带

欧阳普,杨栋先

(华电国际电力股份有限公司邹县发电厂,山东 济宁 273522)

引言

随着环保要求的提高,粉尘污染更是检查重点。邹县发电厂6号炉渣仓作为干式渣仓,扬尘问题突出,严重威胁着6号炉除渣系统的运行可靠性。提升6号炉渣仓卸渣系统的抑尘能力,保证6号炉除渣系统的环保、绿色运行可保障6号炉整体的可靠运行。石渣是水泥的主要生产材料,石渣过滤后需要一定的温度支持,当环境温度低于10℃时,会出现结冰现象,给作业人员的操作带来一定的安全隐患,本文主要介绍电厂过滤底渣输送系统的优化设计,对设计原理及应用效果进行分析。

1 邹县发电厂6号炉NGE-ZD6-GCZ50型干除渣机的应用概况

1.1 应用情况

6号炉干除渣机分一级布置,布置于渣斗下方,干除渣机全长50 m。干除渣机由壳体、钢带、托轮、托轴、驱动滚筒、从动滚筒、钢带张紧机构、驱动减速机、清扫链及其减速机以及电气系统等部分组成。干除渣机设清扫装置1套,用于回收自钢带两侧间隙洒落的细渣。热渣一边被缓慢冷却、一边被输送至炉外的一级碎渣机进行初级破碎,经中间渣仓进入二级碎渣机进行破碎。破碎后的渣分两路单独管道进入渣仓。整套干除渣系统由南京通用电气装备有限公司设计、生产、安装[1-2]。

1.2 干除渣机的工作原理

锅炉排出的热炉渣通过落渣斗、预破碎液压关断门,之后掉落到干除渣机钢带上,并随之缓慢移动;在干除渣机设置多个进风口,主要分布在机头、尾部、两侧壁位置,炉膛负压的抽吸作用吸入空气进一步对钢带滴落物进行燃烧,并吸收炉渣中的高温热焓,炉渣燃烧后冷却为中温灰渣(100~200℃),吸入的冷空气经过炉渣的热交换后温度升至300~400℃后进入锅炉重复使用,实现炉渣余热的回收利用。冷却后的炉渣,随着钢带运输至破碎机再次破碎,经过中间渣仓进入终端渣仓,实现除渣。

2 火电机组干除渣稳定性优化

干除渣机钢带跑偏是影响干除渣机稳定运行的致命隐患之一。挡渣板的作用是为保证关断门排下的灰渣落在不锈钢输送带上,而不至于落在输送带耳板外侧。挡渣板与耳板的间隙尺寸直接影响了钢带运行的稳定性,当钢带跑偏严重时,钢带耳板将与挡渣板发生卡涩,导致干除渣机无法运行。此时,我们可以通过整体更换挡渣板,适当增加挡渣板与耳板间隙,提高干除渣机的稳定性。干除渣机钢带间的人字形支撑在干除渣机长周期运行后会发生变形,部分细渣将在人字形支撑上部堆积,直至积渣堆积至干除渣机钢带进程高度,将进程钢带托起,导致钢带跑偏严重。在条件允许的情况下,可整体更换人字型支撑,否则可以通过加装吹扫装置的方式,进行定期吹扫。另外,我们可以利用防偏轮加装防偏装置,监测报警信号接入除渣PLC系统,在钢带发生跑偏时,除渣上位机发出报警信息,提醒人员及时发现跑偏位置并立即处理钢带跑偏问题,避免出现设备受损[3-4]。

干除渣碎渣机上部无积渣监测装置,不能随时监测碎渣机上部积渣情况。积渣高度到达干除渣机钢带位置时会将干除渣机打滑报警,造成系统运行间断。我们可以在干除渣机一级碎渣机上部增加一套积渣监测装置,随时监测碎渣机上部积渣情况。监测装置由一套射灯和摄像机组成,碎渣机进口料斗两侧开孔装视镜玻璃,一侧用射灯打光,另一侧摄像机检测明暗,摄像机画面全黑暗表示料斗堵塞。监测装置接入监控系统,便于提升6号炉干除渣渣仓抑尘能力。

3 干排渣输送系统的优化及应用效果

3.1 存在的问题

6号炉除渣系统于2009年进行干除渣改造,由原闭式湿除渣系统改为干除渣机、负压系统及渣仓组成的干除渣系统。6号炉渣仓卸渣装置为开放式,卸渣口距离灰渣运输车辆车斗底部垂直距离较大,灰渣下落过程产生及灰渣与车斗碰撞激起的扬尘过大,即使安装两台除尘设备仍无法抑制扬尘[5]。6号炉渣仓卸渣过程污染环境,同时还需要人工清理扬尘及落渣,造成极大浪费。同时,6号炉渣仓卸渣扬尘后无有效抑尘设施,一但扬尘将造成大面积粉尘污染。

3.2 优化方案

将6号炉渣仓卸渣装置更换为可伸缩式。卸渣过程中,卸渣口在料位计及升降装置的控制下,从灰渣运输车辆车斗底部开始卸渣,随车斗内渣位升高自动提升,有效地解决了卸渣过程中扬尘、落渣问题。将6号炉渣仓入口加装防尘帘,实现封闭式放渣,即使出现扬尘现象也能有效控制灰尘污染范围[6]。另外,在6号炉渣仓入口处加装雾炮,进一步抑制扬尘污染。优化前后的现场图和生产现场效果对比如图1所示。

3.3 项目前景及转化应用效益

近年来,环保部门对粉尘无组织排放检查力度增大。减少扬尘,提高企业形象是本次设备优化的主要目的。同时,降低扬尘污染风险,避免6号炉除渣系统因渣仓扬尘无法稳定运行,以保障除渣系统运行的稳定性。原6号炉A、B渣仓每天卸渣一次,每次卸渣后需两个人清理半天。优化后不再需要清理,每个渣仓每年节约人工约90人,共2个渣仓。人工费每个约200元。每年节约费用为90人/个×200元/人×2个=36 000元。6号炉渣仓卸渣装置的烟尘问题得到了有效解决,同时加装的抑尘措施进一步提升了6号炉渣仓的运行稳定性。

图1 优化前后的现场图

4 结语

干排渣输送系统在邹县发电厂应用以来,通过底渣可回收热量和空气冷却量等因素分析冷却对锅炉效率的影响。干渣输送系统被优化后,减少了扬尘污染,有效解决了卸渣装置中存在的烟尘问题,保证了渣仓的稳定运行。

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