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选煤厂高压喷雾除尘系统研究

2021-06-05

机械管理开发 2021年4期
关键词:增压泵降尘选煤厂

李 欣

(汾西矿业集团洗煤厂,山西 介休 032000)

引言

选煤厂在原煤洗选时受到生产工艺影响会产生大量的粉尘,不仅恶化了选煤厂生产环境,而且给选煤厂作业人员带来了一定的健康威胁[1-3]。根据现场测试发现,带式输送机转载点、机尾处以及机尾落料管等位置是粉尘的主要产生点,附近粉尘质量浓度最高可达到100 mg/m3以上,远超国家相关标准要求[4-5]。现阶段选煤厂除尘方式主要有干式除尘、湿式除尘两种方式,其中湿式除尘具有投入小、除尘效率高、适应性强等优点,在粉尘治理中表现出显著优势。但是普通的湿式除尘对大颗粒粉尘降尘效果显著,但是对粒径在0.7μm以下的呼吸性粉尘治理效果不佳,分析原因主要是降尘用水水滴过大[6-7]。为此,文中提出将高压雾降尘系统应用到选煤厂粉尘防治中,从而达到提升选煤厂粉尘防治效果的目的。

1 高压喷雾系统结构

选煤厂采用的高压细喷雾系统结构见图1,喷雾系统首先对喷雾用水进行过滤、软化,通过增压泵加压后从喷嘴喷出。

图1 高压喷雾系统结构

1)喷雾水过滤及软化。喷雾系统喷出的水雾粒径在微米级,采用喷嘴精煤,若喷雾用水中含有较多的杂质不仅容易产生水渍而且容易堵塞喷嘴,从而影响喷雾效果。为此,在喷雾系统中选用5芯前置高精度过滤器对喷雾用水进行过滤。由于水中的钙、镁离子等容易引起喷雾系统零部件锈蚀,为此采用软水机清除喷雾用水中的活性金属离子。

2)蓄水箱。在喷雾系统中外接长、宽、高均为1.5 m的储水箱,用以存储处理好的软化水,从而为喷雾系统提供足够的水量。

3)电控箱。电控箱可依据蓄水箱内水位控制高精度过滤器、软水机运行,确保蓄水箱内软化水始终在合理范围内。由于选煤厂粉尘具有爆炸危险性,为此,选用的电控箱应进行隔爆处理。

4)增加泵。增压泵主要作用是为喷雾降尘系统提供高压水,根据现场喷雾用水压力、流量需要,并结合其他选煤厂采用的增压泵型号,决定采用型号3WZ-180增加泵对喷雾用水进行增加,具体采用的增压泵技术参数见表1。

表1 增压泵技术参数

2 高压喷雾系统关键技术参数

高压喷雾系统中喷雾压力、喷嘴孔径、流量等参数直接影响喷雾后粉尘处理效果,应合理选择喷雾参数,从而达到高效喷雾降尘目的。

2.1 喷嘴

具体喷嘴布置见图2,将喷嘴均匀地布置在弓形导料槽上,导料槽长、截面宽以及高度分别为10 m、1.0 m、1.6 m,喷雾布置间距为2.0 m。高压水经过雾化后有效喷雾覆盖半径达到1.3 m以上,从而布置的喷嘴间距可实现全覆盖降尘。

图2 喷嘴布置示意图

2.2 喷雾压力

喷雾压力是喷雾降尘效果的关键之一,若喷雾水压过低则无法有效捕捉呼吸性粉尘,甚至出现降尘水射流显现;喷雾压力过高虽然可达降尘需要,但是对喷雾系统中各承压结构要求较高。因此,合理地选择喷雾压力不仅可达到降尘需要,而且可减少不必要的资源浪费。喷雾系统水压通过调整增压泵输出水压实现,为此文中对不同喷雾压力下喷嘴雾化效果进行分析,具体0.5~4.0 MPa下喷雾用水形成的小于10μm的雾滴占比结果见图3。

图3 不同压力下小于10μm雾滴占比变化曲线

从图3看出,当喷雾水压在2 MPa以内时,小粒径水雾占比对水压变化较为敏感,随着水压增加小粒径水雾占比增加明显;但当喷雾水压超过2 MPa后,粒径小于10μm的小粒径水雾占比增加不明显。同时随着水压增加,增压泵在运行时产生的噪音量也显著加大,设备磨耗以及功率等也呈增加趋势。为此,文中将供水压力选择为2 MPa。

2.3 喷嘴口径

喷嘴口径是影响雾化效果的因素之一,口径越小,形成的雾滴粒径越小、雾化效果越高,但是当雾滴过小时则容易被风流影响。因此,应根据现场实际需要选择合理的喷嘴口径。现场测试时将供水压力设定为2 MPa、喷嘴流量设定为0.65 L/min,0.1~0.5 mm不同口径喷嘴形成的小于10μm的雾滴占变化曲线见图4。

图4 不同喷嘴口径下小于10μm雾滴占比变化曲线

从图4看出,随着喷嘴口径缩小,形成的雾滴中粒径在10μm以下的小颗粒水雾占比呈增加趋势,同时对喷雾用水流量、压力等有更高的要求。结合不同口径喷嘴现场除尘效果,最终选用0.3 mm喷嘴。

2.4 喷雾流量

喷雾流量会直接影响除尘效率,将喷雾压力设定为2 MPa、喷嘴口径设定为0.3 mm,对0.2~1.5 L/min时小粒径水雾占比情况进行分析,具体不同流量下小粒径雾滴占比情况见图5。

图5 不同供水流量下小于10μm雾滴占比变化曲线

从图5看出,当供水流量超过0.6 L/min时,供水流量对雾滴占比影响明显减小。主要是由于供水流量过大时对供水系统供水水质有较高要求。综合分析,将供水流量设定为0.6 L/min。

3 现场应用分析

在选煤厂机尾落料管等产尘点采用高压喷雾降尘系统进行降尘,系统喷嘴孔径为0.3 mm、喷嘴供水流量0.6 L/min、供水压力2 MPa。具体高压喷雾降尘系统应用前后产尘点附近粉尘质量浓度测定结果见表2。从表中看出,采用高压喷雾降尘系统后产尘点附近粉尘浓度显著降低,取得了显著的喷雾降尘效果。

表2 粉尘质量浓度测定结果 mg/m3

4 结论

为了提高选煤厂粉尘治理效果,提出采用高压喷雾降尘系统进行湿式除尘,并通过现场测试得到将喷雾压力设定为2 MPa,喷嘴口径设定为0.3 mm、流量为0.6 L/min时,可取得较好的喷雾降尘效果。现场应用后选煤厂各产尘点粉尘浓度均降低至国家相关标准以内,取得了显著的除尘效果。

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