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PX 装置重芳烃塔底空冷器管束冲洗及运行维护

2021-05-14边福胜中国石油四川石化有限责任公司四川彭州611930

化工管理 2021年8期
关键词:冷器管束芳烃

边福胜(中国石油四川石化有限责任公司,四川 彭州 611930)

0 引言

中国石油四川石化有限责任公司(简称四川石化)75 万t/aPX 装置重芳烃塔底物料采用空冷器降温。在运行过程中,该空冷器管束逐渐发生弯曲变形。经分析,管束变形的原因是长期运行中,工艺介质中的胶质物在空冷管束内逐渐积聚堵塞,使物料在管束内发生偏流,工艺介质集中从未堵塞的换热管流动,最终导致部分换热管热膨胀量超过设计值而发生了弯曲变形。经调研,行业内流程设计大体一致的其他装置也出现过类似情况。

四川石化公司生产三部针对该项问题,制定并施行空冷器整体更换、空冷器管束冲洗、日常系统维护等措施,并逐渐摸索、总结出有效的工作经验,为预防和减少重芳烃塔空冷器管束弯曲变形、延长PX 装置安全稳定运行做出了积极贡献,值得在行业内交流和推广[1]。

1 重芳烃塔底系统工艺情况

1.1 工艺流程

重整装置重整油分馏塔底的C8 及以上组分的重整生成油经白土脱除烯烃后进入二甲苯塔,二甲苯塔底少量邻二甲苯、C9 及以上重组分进入邻二甲苯塔,邻二甲苯塔脱除邻二甲苯后,将塔底C9 及以上种族分送入重芳烃塔,C9 及部分C10芳烃从重芳烃塔顶采出送往歧化和汽油调和罐区,塔底的C10及以上重芳烃经空冷器EA-8006 冷却后送至柴油罐区。另有吸附分离单元解吸剂再生塔底物料进入EA8006,主要成分是解吸剂老化后生成的重芳烃。

原始开工以来,重芳烃塔底物料超过设计流量,导致重芳烃塔底外送物料经常超过设计温度(50 ℃),塔底外送流量受限。因此针对该段流程进行改造,包括更换塔底泵的叶轮和配套电机,更换塔底流量孔板FE81901,增加FT81902 旁路,以及新增水冷器E-8012,以上措施实施后,缓解了重芳烃外送温度和流量瓶颈的问题。

流程简图如图1 所示。

图1 重芳烃塔底系统工艺流程示意图

1.2 设备简介

重芳烃塔底产品空冷器EA-8006 由无锡鼎邦换热设备有限公司制造,规格型号为GP9-2-4-84-1.6S-23.4/DR-Iva。操作温度269 ℃/50 ℃,操作压力0.73 MPa,工艺介质C9+芳烃,传热面积1 966 m2/84 m2,管束规格φ25×2.5×9 000 mm,材质10#钢,管箱材质Q345R。

2 问题描述及原因分析

2.1 问题描述

2018 年,EA-8006 运行期间管束发生弯曲变形,且变形呈逐渐加剧趋势。2018 年12 月,由于空冷管束变形严重(如图2 所示),紧急采购一台新的空冷管束进行了更换(无锡鼎邦制造)。

图2 2018年12月更换前的管束变形情况

2.2 原因分析

对拆除的旧空冷器管束进行研究。割开已被换下,且变形较严重的换热管,发现换热管基本已被黑色的胶状物堵死。从现场测得的温度显示,热端入口温度为200 ℃左右的管束均变形,而热端入口温度低的没有变形,空冷管束温度不均证明物料进入空冷管束后流量发生偏流,而偏流的主要原因就是部分换热管已经发生堵塞,工艺介质集中从未堵塞的换热管流动,最终导致部分换热管热™膨胀量超过设计值而发生了弯曲变形。经了解行业内其他装置,流程设计上大体一致,乌石化、广西石化也出现类似情况:流量上超出设计,在检修中拆开空冷堵头后,也发现管束堵塞甚至是堵死的情况。

对重整油塔底物料进行胶质分析,结果如下:

表1 重整油塔底物料胶质分析

如表1 所示,可以看出,重整产物中的胶质含量不稳定,且部分时间段超过了原料胶质含量不大于20 mg/100 mL的指标。

2.3 小结

较高含量的胶质进入PX 装置后,一部分会被白土精制剂吸附下来,堵塞精制剂孔道,降低精制剂使用寿命;另一部分没有被白土精制剂拦截的胶质,会随着物料继续流向下游。由于重芳烃塔处于重整装置、PX 装置二甲苯单元的流程末尾,其塔底组分是芳烃联合装置中最重的,并含有较多上游装置冲下的胶质;且重芳烃塔底物料流量较小,物料流经空冷管束时流速很低,胶质容易在空冷管束内沉积,并最终堵塞空冷管束。

3 应对措施

由于胶状物在重芳烃塔底的出现、在塔底空冷器中的沉积难以避免,更换空冷器管束箱后,装置运行一段时间后,依然会发生同样的问题。因此待空冷器管束被胶质堵死、发生弯曲变形后整体更换空冷器管束箱的应对方法成本过高,且存在一定的安全风险。因此,经过专项研究和实践,生产三部采取以下几种措施解决该项问题。

3.1 管束冲洗

在重芳烃塔底泵后增设临时管线,将重芳烃塔底物料经装置退油空冷器EA-8003 冷却后送往装置重整油储罐,对空冷器EA-8006 进行隔离和工艺处置后,使用高压水冲洗EA-8006 的管束。2020 年7 月,冲洗EA-8006 入口第一排管束(30 根);2021 年1 月,冲洗管束第一、二排(60 根)。

由于及时采取高压水冲洗措施,有效清除沉积在空冷管束内的胶状物、疏通被堵塞的空冷管束,空冷器EA-8006 管束发生弯曲变形的现象明显减轻。因高压水冲洗效果较好,计划每个季度对空冷器EA-8006 进行一次高压水冲洗,以清除管束内沉积的胶质、减少管束完全变形、延长空冷器使用寿命、保障装置安全平稳运行[2]。

3.2 一体化联合巡检

为监控EA-8006 运行状态、及时发现并处置空冷器运行过程中可能出现的问题,生产三部对EA-8006 巡检模式进行优化,由生产三部牵头、各维修车间联合协作,开展“一体化”的联合巡检。巡检人员及巡检内容如表2 所示。

表2 EA-8006一体化联合巡检

通过“一体化”的联合巡检,能够有效加强对EA-8006 空冷器及管束运行情况的掌握,实现“巡检不留死角,隐患暴露无遗”,对空冷管束有可能出现的弯曲变形进行有效的跟踪,并减少了可能出现的各种风险和不安全因素。

4 结语

(1)空冷器EA-8006 管束弯曲变形的主要原因,是物料中携带的胶质,因较低的流速,在空冷管束内发生沉积,并最终堵塞空冷管束。

(2)采取高压水冲洗的措施,能够有效清除沉积在空冷管束内的胶状物、疏通被堵塞的空冷管束,减少管束完全变形、延长空冷器使用寿命、保障装置安全平稳运行。

(3)采用“一体化”联合巡检的模式,能够有效加强对EA-8006 空冷器及管束运行情况的掌握,对空冷管束有可能出现的弯曲变形进行有效的跟踪,并减少了可能出现的各种风险和不安全因素。

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