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论如何提高梗丝加香出口水分CPK优质率

2021-04-19穆金丽

科学与信息化 2021年10期
关键词:闪蒸含水率波动

穆金丽

河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂 河南 驻马店 463000

烟丝水分是制丝生产过程中首要的工艺要求,烟丝水分的波动直接影响到烟丝质量的同质性和稳定性。随着梗丝在配方烟丝中掺配比例的增大,成品梗丝水分在制丝生产过程中起到关键作用。梗丝加香出口水分CPK是表征梗丝加工质量的重要指标,主要用于反映梗丝加工出口水分指标过程控制的稳定性。其CPK优质率的提升不仅有助于稳定梗丝加香后水分的稳定性,更有利于进一步稳定卷烟产品内在质量的稳定。

1 现状分析

由于公司提高梗丝加香出口物料含水率CPK优质的考核标准,致使梗丝加香出口物料含水率CPK优质率完成较低。新考核标准下连续统计三个月梗丝加香出口物料含水率CPK完成情况,其CPK优质率均值仅为37%(见下表1),最低完成仅为25%,与车间要求关键工序CPK优质率≥95%相差甚远,为此亟须解决此项问题[1]。

月度CPK优质率计算公式:

表1 梗丝加香出口物料含水率CPK优质率统计表

2 原因分析与改进

2.1 原因分析

经过现场调查与检测分析,我们认为造成梗丝加香出口水分CPK优质率较低的原因主要有以下两个方面:

(1)烟梗回润效果差,烟梗经过压梗机时被压烂,导致切后梗丝不均匀且造碎大,影响后续梗丝加工过程中水分稳定性。

(2)梗丝干燥出口水分波动大。现场调查发现梗丝干燥出口存在梗丝成团现象,且查询MES系统发现,梗丝干燥出口水分波动较大,标偏达0.224%。严重影响后续梗丝加香出口水分的稳定性。

(3)梗丝加香后经皮带机输送直接进入储梗丝柜,物料无缓冲,流量波动较大。水分仪安装距振槽出口较近,由于物料流量不稳直接影响水分数据采集的准确性。

2.2 改进措施

针对以上三个原因,分别采取以下措施进行改进:

(1)由于目前洗润梗设备主要有浸梗机和洗梗HT两台设备来完成原料梗水分的增加和目标值的控制,但受原梗来料水分及季节性等因素的影响,洗润梗不易润透。鉴于目前设备能力有限,我们采取在浸梗机后序的增温增湿机HT上,加装一套二次加水雾化控制系统,该套加水雾化装置有水路和蒸汽两部分组成:控制单元由加水流量计、带定位器的气动薄膜阀及减压阀等组成,蒸汽引射单元由截止阀、调压阀,气动薄膜阀等组成。利用蒸汽引射,既可增温,又可加水,最终达到提高烟梗回润效果的目的,保证后续梗丝加工质量的稳定。

(2)针对梗丝干燥出口水分波动较大,我们对干燥工序可能影响梗丝水分的设备进行了逐项排查,发现梗丝干燥旁的一个储水罐内的水已满,导致闪蒸内凝结水无法排出,反流到梗干燥设备内,造成了梗丝水分波动。为解决此项问题将储水罐换成类似U型管,利用连通器水面等高原理,水自动往外流,既不用反复人工排水,也不会出现冷凝水反渗。同时对闪蒸排潮疏水系统进行了改造,由原来的间断疏水改为连续疏水,避免积水影响梗丝水分稳定。

(3)由于加香后水分仪距离加香出口振槽较近,物料输送过程流量波动较大,不利于物料水分数据的准确采集,我们在工艺技术要求范围内,将水分仪后移,待物料稳定后采集数据,更加保证了数据采集的准确性。同时操作人员可根据水分仪采集的实时数据及时调控过程参数,提高过程控制能力。

3 实施效果

改进措施完成后,连续三个月跟踪调查梗丝加香后出口物料含水率CPK优质率完成情况,其均值达86.72%,最高达95.74%,满足了车间目标要求(见下表2)。说明以上措施的实施有效解决了梗丝加香出口物料含水率CPK优质率低的问题,有助于进一步提高产品内在质量的稳定性。

表2 改进后梗丝加香出口物料含水率CPK优质率统计表

4 结束语

梗丝加香出口水分直接影响产品内在质量的稳定,我们通过对梗丝加工工艺流程分析,找到了影响梗丝加香出口水分稳定的三个原因:烟梗回润效果差、干燥出口水分不稳定、加香后水分仪安装位置不准确,分别采取在洗梗后加装一套二次加水雾化控制系统、将储水罐换成U型管、改造闪蒸排水系统及将加香后水分仪后移等措施,有效保证了加香后物料水分的稳定性。以上措施完成后梗丝加香出口水分CPK优质率由25%提升至95.74%,说明梗丝加工过程能力显著提高,为进一步提升产品内在质量稳定性提供了有效保障。

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