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分磨磨制掺烧晋城煤在超临界“W”型火焰锅炉上的实践

2020-11-09郑成杰封艳宏

中国设备工程 2020年20期
关键词:无烟煤晋城煤种

郑成杰,封艳宏

(神华国能宁夏鸳鸯湖煤电有限公司,宁夏 银川 751400)

目前,直吹式制粉系统电站锅炉的混煤掺烧方式有传统的“炉前掺混,炉内混烧”,这种掺混方式对煤质特性差异相近的燃料比较适用,还有“分磨磨制,炉内掺混”的新型掺混方式,此种掺混方式则是综合考虑了掺煤煤种的相关煤质参数,如燃烧特性和可磨性等差异较大的情况,通过分别控制合理的煤粉细度,同时,兼顾了易燃煤种的着火性能和难燃烬煤种的燃尽性。晋城无烟煤属于有名的“三难”煤种:难磨碎、难着火、难燃烬,但是,热值高,价格相对便宜,如何取其长避其短,提高入炉煤的平均发热量及机组的带负荷能力,同时,创造一定的经济效益,通过“分磨磨制,炉内掺混”及其它辅助手段,可较好地解决此问题。

1 设备概况

某电厂3号炉为北京B&W公司生产的B&WB-1900/25.4-M型超临界参数变压直流炉。采用双进双出正压直吹制粉系统,“W”火焰燃烧方式,配置24只浓缩型EI-XCL低NOx双调风旋流燃烧器,对称布置在锅炉的前后拱上,与之配套的是6台上海重型机器厂生产的BBD4366型双进双出钢球磨煤机锅炉,主要设计参数见表1。设计燃用本地无烟煤,设计煤质见表2。

表1 锅炉主要设计参数

表2 主要设计煤质特性

2 掺烧晋城无烟煤经济性及安全性分析

3号炉2010年6月通过“炉前掺混,炉内混烧”的掺混方式,在本地无烟煤中掺烧了12%~15%的晋城煤。锅炉飞灰可燃物平均达到了11%,锅炉效率仅为89.2%。甚至高负荷时负压波动大,燃烧不稳,一周内出现几次负压波动至+1500Pa的情况。由于本地煤及晋城煤在可磨性上相差较大,可磨性差异较大的两种煤混合时,其可磨性不具有“加和性”,而是趋于难磨煤种,这两种混煤在磨煤机内一起磨制时,可磨系数低的煤“欠磨”,而可磨系数高的煤“过磨”,煤粉均匀性差,难燃尽的晋城煤煤粉颗粒偏粗,造成飞灰可燃物偏高。随着负荷的增加,磨煤机出力增大,一次风速增加,煤粉细度更加得不到保证,本地无烟煤的着火也相应推迟,对晋城煤的燃烧支持也相应下降。煤粉着火的整体推迟,势必会造成脱火,加之掺混并不一定完全均匀,难免局部会出现灭火,炉膛负压波动较大,也在情理之中。

3 分磨掺烧试验

燃用无烟煤的关键是控制煤粉细度,为保证晋城煤煤粉的细度及均匀性,“分磨磨制,炉内掺混”的掺烧方式是解决问题的有效手段。3号炉采用的是6台BBD4366型双进双出钢球磨煤机,裕量大,将晋城煤单独磨制,煤粉细度不难控制,这是该厂燃烧晋城煤的优势。根据经验公式无烟煤的最佳煤粉细度R90=Vdaf/2,因此,晋城煤的细度控制在4%以下比较合理。通过试验找出煤粉细度在4%左右时磨煤机的出力,合理控制磨煤机的钢球装载量,调整分离器折向挡板,找出最佳的掺混工况。

3.1 选取合适的磨煤机单独上晋城煤

根据炉内火嘴的布置,选取F磨单独上晋城煤,F磨的四个火嘴布置相对靠中间,都有相邻火嘴的火焰支持,周围温度相对较高,有利于晋城煤的着火及燃尽。6月30日晚班F磨单独上晋城煤,7月1日下午,取飞灰化验的含碳量为8.5%,晋城煤的掺混比例为15%左右,跟炉前掺混时的比例相当,分磨掺烧伊始飞灰下降,经济性提高。

3.2 提高磨煤机的钢球装载量

燃用本地无烟煤时,磨煤机电流为165~167A,单台磨煤机出力为60t/h左右,煤粉细度能控制在3%以下,将F磨换成晋城煤后,未做任何调整,磨煤机的出力只能维持在40t/h左右,且细度有6%~8%,更加体现了晋城煤难磨的特性。试验期间通过提高磨煤机的钢球装载量,磨煤机电流由168A升至173A,增加了磨煤机的碾磨出力。

3.3 分离器折向挡板的调整

F磨煤机增加钢球后,将分离器折向挡板由原来的3.5格关小至4.2格(共6格)。在调整的过程中,F磨出力由40t/h降至36t/h,细度控制在了4%以下。

3.4 确定合适的磨煤机的出力

通过逐步增加磨煤机的出力,测试不同出力下的煤粉细度及一次风管的风速,找出合适的磨煤机出力。磨煤机出力从32t/h开始增加,一次风管平均风速25m/s,细度R90为1.8%;当磨煤机出力增加到36t/h时,一次风管平均风速增至30m/s,细度R90为3.5%,增加至40t/h时,一次风管平均风速增至33m/s,细度为4.5%。一次风速偏高会影响煤粉着火的稳定性,因此,建议磨煤机出力控制在36t/h左右,以提高锅炉的经济性及稳定性。

3.5 晋城煤不同出力下的锅炉效率

机组500MW工况下,晋城煤在32t/h、36t/h、40t/h三个出力下(掺烧比例为12%~15%)进行了锅炉效率测试,试验结果见表3。

4 结论及展望

(1)掺烧12%~15%的晋城煤,“分磨磨制,炉内掺混”较“炉前掺混,炉内混烧”的掺混方式消除了高负荷时负压波动大的现象,同时,锅炉效率提高了约2%,飞灰可燃物降低了5%~6%,掺烧晋城煤优先选用该掺混方式。

表3 500MW工况晋城煤不同出力下的锅炉效率

(2)燃用该晋城煤煤种时,建议出力控制在36t/h,煤粉细度控制在3.5%,以保证锅炉效率达到设计值。

(3)“分磨磨制,炉内掺混”的掺混方式不能完全消除由于燃用晋城无烟煤带来的锅炉飞灰含碳量的增加、经济性的下降,因此,为保证锅炉经济燃烧,要控制晋城煤的掺烧比例。另外,晋城煤粒度小,很少有大块,磨煤机可选用耐磨小球,即节约了厂用电,又可以保证煤粉细度。

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