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滩晒矿卤深度的探讨

2020-10-27王绪前

盐科学与化工 2020年10期
关键词:卤水结晶饱和度

王绪前

(连云港工投集团 日晒制盐有限公司,江苏 连云港 222227)

1 前言

连云港工投集团日晒制盐有限公司(以下简称“公司”)以淮阴地区地下矿卤为原料,采用上卡下撤分段结晶工艺滩晒工业盐,产品质量为优、一级。结合气象、卤水、生产设备、操作方法等,力求矿卤资源、塑苫结晶池利用率,及经济效益最大化,探讨结晶卤水深度对优级工业盐生产的影响,以利优化工艺,进一步提高优级工业盐产出率。

2 太阳辐射能使卤水蒸发浓缩析盐原理

太阳能以辐射光线的形式通过大气层,照射到盐田卤水表面,小部分被反射回空气,大部分折射进入水体,被吸收一部分;透过水体到达池底,又被池底吸收一部分;反射回水体,又被卤水吸收一部分。水体由于吸收了大量的太阳辐射能,温度升高,卤水饱和蒸气压随之升高,蒸发过程得以进行。

3 卤水深度对产量、质量影响

3.1 增加卤水深度的有利影响

(1)阳光入射、反射,通过卤水的光路长,吸收热量多;散热慢,卤水日平均液温高,昼夜温差小,热能和外界热交换少,利于蒸发;在相同风力的作用下,波浪大,相比之下蒸发面积大,卤水流动也快,有利于水分子逸出水面。卤水越深,则对太阳能吸收的效率越高,但随卤水深度增加,卤水蒸发量增大的幅度变小,原盐产量增大的幅度也减小。

(2)水体热容量大,卤温、过饱和度、蒸发速度变化幅度小,有效克服一些结晶过程中的结晶速度忽快忽慢、时而结晶时而停止结晶等不稳定不均衡现象;卤水体积大,悬在卤水的晶核与小晶体数目相对增多,悬浮时间也相对延长,从而扩大了与卤水的接触面,使晶体生长速度由于晶体表面积的增大而相应减慢;在相同风力情况下,卤深波浪大,上下层卤水交换进行得快,避免表面形成晶核,从而减少粉盐、片盐形成。在自然条件下,适当深卤结晶,控制卤水过饱和度,降低结晶速率,提高盐质。

3.2 增加卤水深度的不利影响

卤水深度增加,水体增大,太阳能吸收率得到提高,但相对的单位体积水体内获得的能量减小,整个水体所得到的温度增加值减少,卤水与大气之间的温度差减小,蒸发速率下降,或蒸发量低,结晶池卤水过深,浓缩太慢,在一定条件下,较长时间不能达到并超过一定的过饱和度时,晶体生长速度等于零,影响正常生产。

相同地质条件下,增加卤水深度,水力梯度增加,土壤渗透增加,结晶卤水因渗透造成的损失大。

过度增加卤水深度,要求卤库、塑苫池等设备设计标准高,或要求生产过程中设备完好率更高,将增加盐田建造、维修费用。结晶卤水过深,活碴等操作难,且风大浪高时易侧翻浮板,增加卤水跑、冒、滴、漏;损坏塑布;冲塌池埝,撞起浑水等。

生产中应寻求一定气象条件下最佳卤水深度,既充分吸收太阳辐射能,又能保持最高蒸发速率,更好降低渗透、降水等损失,以提高制卤、结晶效果。

4 滩晒优级工业盐海水卤深度

不同季节应掌握不同结晶卤水深度;不同质量的卤水,或产不同质量的盐应掌握不同结晶卤水深度;结晶卤水应保证塑苫池簿膜收放的深度(一般高于0.15 m)。

控制结晶卤水深度,提高生产年度优级工业盐产出率效果的比较,旺产高温季节明显优于淡季低温季节:冬季、春初气温较低,蒸发量比较小,结晶卤水浓缩慢,过饱和度小,利于氯化钠均衡成长,在做好盐池板、控制卤水质量、塑苫结晶等条件下,灌池深浅对盐产量、质量引起的差别很小;高温季节,气温高,蒸发量大,结晶卤水过饱和度大,结晶速度快,适当增加结晶卤水深度,控制卤水过饱和度,减少成核速度,显著提高盐质;旺季蒸发量数倍于淡季,产盐量数倍于淡季。

目前海盐生产实践证明,常温下0.3 m范围内,结晶卤水越深,越有利于优质、高产,江苏盐区根据当地气候等自然条件,结晶卤水终止钠镁比值不低于3的一级池,生产优级工业盐掌握的卤水深度(盐层上)是:灌池(加卤),低温季节0.2 m~0.3 m,高温季节0.3 m~0.4 m;结晶终止,低温季节高于0.15 m,高温季节高于0.2 m;年平均0.25 m,高温季节平均高于0.25 m。

5 滩晒优级工业盐矿卤深度

饱和原料矿卤灌池、结晶终止(老卤)的质量,与一级池饱和海水卤(未搀兑老卤)结晶初始、终止质量对比见表1。由表1可知,结晶卤水初始、终止及整过程质量综合对比,矿卤优于海水卤,而且矿卤结晶终止时氯化钠含量为290.24 g/L、镁离子含量为0.26 g/L,分别大于、小于海水卤相对应的结晶初始值264 g/L、12.46 g/L,故其它结晶条件同等,一般滩晒同质量优级工业盐要求的卤水深度,矿卤应低于海水卤。

表1 结晶卤水质量比较Tab.1 Comparison of quality of crytal brine

5.1 旺季卤水深度拟定

矿卤各月供给量相对均衡,而滩晒制盐是露天式季节性生产,各月需求量差距大,各月供需不平衡,受此因素的制约,蒸发量高的旺季结晶卤水深度,成为影响产量、质量的重要因素。

公司近2 a矿卤盐分月质量:一到五月份、十一月份、十二月份质量较高,平均氯化钠含量96.30%,其中优级工业盐占期间总产量70.11%(产出率),过去认为是期间气温低、结晶速率慢原因,但以五月份而论,蒸发量、产量是全年最高,同时质量也是较好的,其实另一原因是期间原料矿卤供给大于结晶需求,结晶卤水质量好、深度足;六月份到十月份质量相对差,平均氯化钠含量95.94%,其中优级工业盐产出率38.42%,既是期间气温高、结晶速率快原因,又是期间原料矿卤供给小于结晶需求,结晶卤水质量差、深度浅原因。

对公司近2 a六月份到十月份,产出平均氯化钠含量96.20%以上矿卤盐的生产单元进行生产调查,80%以上的生产单元期间结晶卤水深度为:灌池0.25 m~0.3 m;结晶终止0.15 m~0.2 m;各月单池平均0.17 m~0.22 m。借鉴海盐工艺实践经验,结合矿卤滩晒其它条件,拟定旺产高温季节滩晒优级工业盐矿卤深度是:灌池0.25 m~0.3 m;结晶终止高于0.15 m;平均高于0.20 m。当然,拟定的卤水深度也可应用于全年。

5.2 旺季卤水深度控制

调节生产年度矿卤供需平衡。是既能及时纳取淮阴地区正常供给的矿卤,又不过量窝存卤水,既能提高塑苫池利用率,又能确保结晶工艺条件不降低的主要途径。

设淮阴地区年最多供卤270万m3,各月供给量均等,公司年最多产盐64万t,根据公司原盐生产吨盐耗卤量、结晶单产等预测各月份矿卤需求的盈亏,调节全年矿卤的供需平衡,见表2。由表2知,盐田结存卤水量三月份达最大值170.22万m3,每100 m2塑苫池面积占高级卤水30.51 m3,十月份达最低值122.19万m3,每100 m2塑苫池面积占高级卤水21.90 m3,因从四月到十月份制盐需卤占全年的76.07%,矿卤供给量仅占全年的58.33%,综上,四到十月份矿卤供给量与制盐需求量存在17.74%(48.02万m3)的差距,而冬季、春初储卤,四月份到十月份以储补欠,实现全年卤水的供需平衡。

表2 矿卤结晶供需平衡预测Tab.2 Prediction of supply and demand balance of ore brine crystallization

利用结晶区因降水产生的低浓度卤水或纳取海水,在调节池、副厅基等蒸发制卤,利用管道水输收盐产生的粉盐化卤及争取淮阴地区增加供卤量,也是补充旺季供卤能力亏欠,满足结晶需求的重要措施。

严格执行分晒操作。遵循全年物料平衡原则,量卤灌池;实行二级分晒,第二段卤水质量较低,应较前段加深0.03 m~0.05 m,或更深些,控制卤温及结晶速度;结晶卤水浅且老,排老卤条件暂不具备,可通过“串”、“并”结晶池卤水方法,降低卤水浓度,或增加卤水深度,控制卤水过饱和度,延长换卤周期;一个换卤周期内,达终止浓度的结晶卤水一次排除,结晶过程应灌进的卤水一次灌进去,或一次加卤用卤量较大,也可采用中间描池1次,以增加结晶过程平均卤水深度、避免中间零散加卤造成结晶卤水浓度差加大。

完善盐田设备完好率。为满足卤水储备、结晶要求:盐田技改,增加储卤设备;定期清除土塘、深洼淤泥等,并加固配套的涵闸;塑苫池埝高、宽、坡按工艺标准修复,夯实拍打,坚实平直,用优质材料护坡,并设置防渗膜;塑苫池进卤、排卤、排淡口门加高筑实;塑苫池木质浮板两侧捆绑硬塑泡沫板,或配置防浮板下沉支架,增强浮板的漂浮力,及在风雨中平稳性;维修生产单元内调节池到各步结晶池加卤天沟,其固化或断面尺寸等,满足加卤对流量、高程的要求;及时维修好塑布及收放装置等。

6 结语

矿卤滩晒制盐包括晒制、管道输洗、堆存控淋工艺流程,产出的优级工业盐是“新、深、长、净、洗、堆”等工艺环节,严格控制,精细管理的综合结果,而结晶卤水深度在旺产高温季节对盐产量、质量影响明显,宜灌池0.25 m~0.3 m、结晶终止高于0.15 m、平均高于0.2 m。

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