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管带机存在的机械问题及对策

2020-08-14王志国宁克卫

山西电力 2020年3期
关键词:重锤托辊六边形

苏 铎, 王志国, 宁克卫

(华能左权煤电有限责任公司,山西 晋中 032600)

0 引言

管状带式输送机(以下简称管带机) 的输送路径可以采用空间曲线布置,输送倾角大,在复杂地形条件下单机运输距离长,克服了普通带式输送机固有的缺陷与使用范围的局限性。采用封闭结构不仅可减少物料在运输途中的损失和对环境的污染,也能适应北方地区冬季电厂燃煤运输的防冻要求,同时具有建设成本低、安装维护方便、运行可靠等优点。我国于20 世纪90 年代从日本普利司通TPE 公司引进了管带机设计制造技术,目前已在国内一些电厂中应用并且效果很好[1]。

1 管带机工作原理及主要技术参数

管带机在加载点后至卸料点前的中部输送段形成圆管状,在尾部,受料段后胶带由平形向槽形、深槽形逐渐过渡,最后将物料包裹起来卷成圆管状[2-3]。在形成段,胶带被六边形布置的辊子强行裹成圆管,输送物料被封闭在圆管内随胶带稳定运行。当到达头部时胶带逐步过渡,由圆管形状变深槽形、槽形,最后在头部滚筒处卸料。胶带的回程段也基本上与承载段相同,也是形成圆管状返回[4-5]。

华能左权煤电有限责任公司管带机直线距离1.5 km,管带机机长2.1 km,管带机输送过程中未设置转运站,路径复杂,需要翻山越岭、转弯爬坡。管带机使用聚脂棉帆布(EP) 胶带,管带机沿线有两处120 m 曲率半径转弯,两处18°爬坡及下坡,胶带型号:φ400 EP1500/5 1600×(5P+1C) ×6.5×3.0 JIS-FR。胶带型号解释:φ400 代表管径400 mm,EP1500 代表织物层抗拉强度,带宽为1 600 mm,织物层由5 层织物层和1 层加强层构成,面胶厚度6.5 mm,底胶3 mm,胶带具有阻燃特性。

2 管带机的常见问题与解决方案

2.1 管带机的跑偏

管带机除机头机尾安装在室内外,其他位置均露天布置,极易在季节、温度、天气变化时发生跑偏。

2.1.1 管带机跑偏原因

第一,温度变化导致胶带硬度变化,胶带与托辊摩擦力变化。第二,雨雪霜雾等附着在胶带上,胶带与托辊摩擦力变化。第三,大风天气,风力直接产生偏向力作用在管带机重锤、管带机沿线胶带等露天布置区域。第四,冬季气温低,下雪后雪覆盖到输送带非工作面,通过输送机运转,非工作面积雪结冰转而冻结在各部位滚筒、托辊上,部分位置冰冻厚度达到10 cm,使滚筒、托辊对胶带作用力不均匀。第五,落料点不正引起的跑偏。第六,胶带老化橡胶硬度增加,胶带与托辊摩擦力变化。第七,空载运行中,管带机上层胶带重心靠上,自身不平衡。第八,重锤积煤使重锤质量增加,导致管带在转弯、爬坡段,胶带与托辊接触力发生变化。第九,胶带胀管后,胶带与托辊摩擦力变化,发生跑偏,且胀管后胶带易发生反包,加剧胶带跑偏。

2.1.2 管带机跑偏解决方案

a) 根据季节变化,及时进行前瞻性托辊调整,包括六边形PSK 托辊、普通槽型托辊、可变槽角托辊、回程托辊调整。

b) 冬季对管带机室内部分进一步密封,如加装重型门帘、加装加热装置,保证管带机室内部分温度,减少室内滚筒、托辊结冰厚度。对主要滚筒加装清扫器、刮煤器,保证滚筒表面清洁。向滚筒积冰部位定期撒工业用盐,融化积冰。

c) 在重锤胶带两侧增加垂直于胶带边缘的立辊,限制胶带跑偏。传统方案一般为调整滚筒轴承座,调整跑偏,此方法需不断调整,工作量大,且皮带始终对滚筒产生拉力,调整过程安全风险较高。

d) 定期检查落煤筒导流板,出现磨损及时补焊,保证落料点在胶带中央。

e) 制定管带机重载启动、停止及均匀上煤措施,保证输送机任何时刻胶带重心靠下。

f) 增加头部管带机压辊组数,并增设U 形压辊组,让皮带边缘在U 形压辊组内部活动,通过压辊限制展开段胶带跑偏,并防止胶带撕边发生。托辊改型之前解决方案为连续调整5~8 组PSK 六边形托辊,工作量极大,调整过度后还需回调。改造增加U 形压辊组后,可一次性解决压辊处跑偏撕边问题。

g) 燃料运行专业及时清理重锤积煤,保证重锤质量恒定。

h) 管带机尾部受料点出口设置限料器,防止胀管,限料器安装既要有足够的强度,保证其能够将多余物料推出胶带,又要保证限料器长时间稳定运行,防止因疲劳损坏导致高度降低从而使输送机出力降低甚至损伤胶带。

i) 针对管带机尾部大的倾角及转弯角,在倾角发生前相对平直段对托辊进行前馈调节,管带机转弯爬坡段进行反馈调节,针对转弯段外侧托辊受力弱的情况,通过外侧增加托辊(如图1 所示) 增加摩擦力,改善输送带受力不均情况。

图1 管带机转弯段增加托辊示意图

j) 管带机输送距离长,只有了解整个管带机沿线跑偏情况,才能对症治理。在管带机设置跑偏监测系统,即每隔50 m 设置一套管带接口检测探头(探头安装如图2 所示),一旦探头与输送带距离发生变化时就能发出信号,实现系统远程对管带机跑偏监控。

图2 跑偏监测探头安装示意图

2.1.3 管带机跑偏处理结果

通过上述跑偏解决方案,跑偏频率由2013 年全年发生跑偏转管25 天下降为2017 年的8 天,卡方检验统计数据见表1。

表1 管带机改造后年度跑偏情况比较

卡方检验计算得出P 值<0.05,具有统计学意义,说明管带机通过上述改造,跑偏问题得到有效解决。

2.2 六边形PSK 托辊夹伤皮带

2.2.1 六边形PSK 托辊夹伤皮带的原因

六边形PSK 托辊部分支架发生变形,托辊位移,托辊间距增大,皮带搭接耳部极易进入位移托辊间,导致划伤、撕裂,如图3 所示。

图3 托辊位移示意图

2.2.2 六边形PSK 托辊夹伤皮带的解决方案

原六边形托辊为单侧布置,现更换为对侧布置(如图4 所示),同时增大辊长,消除托辊间存在间隙的可能。

图4 托辊在支架两侧布置

2.2.3 六边形PSK 托辊夹伤皮带处理结果

华能左权煤电有限责任公司初次对六边形PSK 托辊改造后未增加原托辊长度,发生皮带搭接口会在托辊接口处向一个方向卡死,顺着搭接方向跑偏后无法恢复,所以改造时必须增加辊长,不可使用原托辊。改造后管带机未发生一起PSK托辊夹伤胶带事件,效果显著。

3 结束语

华能左权煤电有限责任公司管带机是2.1 km的单路设备,对设备可靠性要求极高,文章通过研究管带机自身结构、运行特征,结合北方地区气象及公司生产特点,剖析了管带机在运行过程中出现跑偏和托辊夹伤输送带的主要因素,提出了针对不同因素的创新改进方案,方案实施后持续观察运行情况,并对产生的新问题继续改进,通过不断创新改进,管带机运行稳定,为今后管带机的运行、维护、选型、改造等提供了重要依据。

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