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卧式烘干装置热风回收改造利用实践

2020-07-08张大宝龚志强唐光进

科学技术创新 2020年15期
关键词:脱脂热风调节阀

张大宝 龚志强 唐光进

(河钢集团衡水板业有限公司,河北 衡水053400)

目前,生产冷轧薄板的酸洗、脱脂等机组在对带钢清洗后,都设有使用蒸汽进行交换的热烘干装置对带钢烘干,防止带钢表面生锈。热烘干箱作为机组中一个重要的在线设备,当空气在鼓风机作用下经过热交换器加热后吹扫至带钢表面,使用后的热风会顺着烘干箱出入口的缝隙往外扩散直接排废,没有回收利用,导致大量热量的浪费。针对此情况,河钢衡板公司对一条卧式脱脂机组的热烘干装置上,在原设备的基础上改造了一套热风回收利用装置,蒸汽使用量减少了15.7KG/吨钢,年节约成本47.1 万元。此烘干装置的热风回收利用装置改造成功所取得的效果,立即在其他的三条机组得到推广使用。

1 卧式烘干装置工作原理

卧式烘干装置设备构成主要包括离心风机、手动风量调节阀、热交换器、热烘干箱体、热风分配器、上下风刀、电动蒸汽调节阀和温度检测计等。烘干装置的设备组成如图1 所示。

图1 改造前热烘干装置示意图

其工作原理是通过离心风机的鼓风作业,产生带压的大流量空气通过热交换器加热,热风通过分配器分配至均匀安装在烘干箱体内的8 组上风刀和下风刀,每个风刀有2.5mm 的开口缝隙供热风通过对带钢的上下表面进行吹扫烘干,所布置的风刀吹扫热风的方向逆着带钢的运行方向。热交换器的出口管道上安装有温度检测计,与PID 调节的电动蒸汽调节阀实现闭环控制。使用时,热交换器的出口管道热风温度设定为95℃,通过温度检测计的检测反馈给电动蒸汽调节阀进行调整,使热风温度达到稳定状态。

2 原卧式烘干装置存在的问题

2.1 因热烘干箱体的出入口,分别留有10cm 左右的缝隙供带钢穿过,热烘干箱内上下风刀吹扫后的热风,通过热烘干箱体的出入口两端的缝隙往外扩散。经测量,扩散出来的热风温度达到62℃左右,风压达到12KPa,热风没有回收,造成大量的能源浪费。

2.2 烘干带钢所需的风量大小无法检测,操作人员只能凭借经验通过调整手动风量调节阀来控制风量的大小,造成生产工艺、成本消耗的不稳定性。对手动风量调节阀调整在不同位置各使用一个星期,统计出风量变化与蒸汽消耗量情况如表1 所示。

表1 不同风量下蒸汽消耗情况

由表1 看出,风量的变化对蒸汽的消耗影响很大。经统计,正常生产情况下脱脂机组的综合蒸汽消耗量为162.5 Kg/ 吨钢。

3 热烘干装置改造方案

3.1 对热烘干箱体的改造

增加烘干箱体体积,加大对热风的容纳量。原热烘干箱是一个由2mm 厚的钢板焊接的4.7*1.8*0.75 的长方体箱体,和由4根1.5 米长的槽钢支柱组成,长方体箱体焊接在立柱的上半部分,这样组成的热烘干箱体的实际有效使用体积为4.7*1.8*0.75m3,下半部分立柱支撑内没有封闭而空置无法使用。根据此情况,可以对原烘干箱体进一步改造,使箱体的下半部分也利用起来,增加烘干箱体的使用体积。具体实施方案为:去除原烘干箱体的下箱板,利用4 根槽钢立柱作为支撑,在原烘干箱体的前、后、左、右、下五个方向重新焊接2mm 厚的钢板,使之成为一个新的烘干箱体,这样新烘干箱体的有效使用体积变为4.7*1.8*1.5 m3,体积变为原烘干箱体的2 倍。

3.2 增加风量检测计并更换手动风量调节阀

图2 改造后热风回收利用装置示意图

风量是烘干带钢的一个重要工艺参数,使用过程中控制好风量可提高风机的运行效率,也可保证风机的运行安全[1]。根据生产需求对风量进行控制,也能起到降本增效的效果。由于原烘干装置没有流量检测计,无法检测风量的大小,所以需要安装一套风量检测计[2],并更换能与风量检测计实现闭环控制的电动风量调节阀。在热交换器入口管道上,焊接安装一套风量检测计,并与PID 调节的电动风量调节阀进行闭环控制[3],在控制器上设定好风量值,通过风量检测计的检测反馈给电动风量调节阀进行调整,保证风量的稳定状态。

3.3 增加热风回收管道

热烘干箱体内的热风,需要引致离心风机的入口端,才能让热风循环使用。其改造方案为:使用2mm 后钢板焊接直径φ500mm 的圆形热风回收主管道,主管道的一端焊接至改造后的热烘干箱体下方的箱板上,主管道的另一端安装电动风量调节阀。在离心风机的入口端,安装一条φ350mm 的风机入口管道并与烘干箱体引出的热风回收主管道并接。在离心风机工作时,风机入口的大部分风量是通过热风回收管道从烘干箱内提供,其他的一小部分风量通过电动风量调节阀的调节来满足生产所需。热风回收改造后,烘干装置的设备组成如图2 所示。

4 使用效果

改造后的热烘干装置热风回收利用装置,在脱脂机组得到正常使用。经过一年的正常使用后统计脱脂机组的综合蒸汽消耗量为149.3Kg/吨钢,相比改造前节约蒸汽量15.7Kg/吨钢,按照脱脂机组的年产能12 万吨,蒸汽成本250 元/吨来计算,年节约成本47.1 万元。此烘干装置的热风回收利用装置改造成功,投资少,效益显著,衡板公司立即在其他的三条脱脂机组进行推广使用,为企业的降本增效又增进一个强有力的措施。

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