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布料调整在炉况失常处理上的运用实践

2020-07-03赵丽华

山东冶金 2020年3期
关键词:炉况炉缸压差

赵丽华

(山钢股份莱芜分公司生产管理部,山东 济南271104)

1 前言

近年来,随着原燃料质量的持续下降,莱钢型钢高炉原有料制和操作参数难以适应炉况变化,导致频繁出现炉墙结厚、压差高、透气性指数偏低甚至悬料等不良现象。在深入分析总结的基础上,莱钢型钢高炉采用以疏松边缘、适当抑制中心、减少矿焦角差等布料制度调整,最终较好地适应了当前的冶炼条件,炉况稳定性显著提高。

2 炉况失常现状

莱钢型钢1 880 m3高炉于2018年大修进入二代炉役后,生产稳定顺行。2019年第一季度后,随着环保限产、装备升级改造等影响,原燃料质量呈下降趋势,尤其是焦炭供应短缺,由自产焦80%+外购焦20%过渡到自产焦60%+外购焦40%,且外购焦质量远低于自产焦标准,导致炉况逐渐失常。2019年主要外购焦与自产焦质量指标统计见表1。

表1 主要外购焦品种与自产焦冷、热态典型性指标 %

长期以来,莱钢高炉的操作思路是低品位、大渣比,对高炉热量、操作者水平的要求较高,因此焦炭质量劣化对高炉炉况影响是全方面的。之前大矿批、中心发展型料制越发地难以适应,导致压差升高、透气差、边缘局部管道频出、炉墙结厚等。

3 料制调整方向分析

1)炉墙结厚分析。炉墙结厚的根本原因在于两股气流分布不合理,边缘气流弱,即煤气流带来的热量和还原气氛不足,导致边缘的软熔过程不稳定。其次,边缘不透气性也造成了气流通道受阻,典型的就是小管道气流频出,且无方向性。

2)中心气流分析。之前高炉采取的是中心加焦和发展中心的操作思路。在前期高炉失常处理中,一直通过增加附加焦来引导和增强中心气流,中心气流长期宽而散,没有达到预期效果:一是煤气通路没有打开,中心气流旺盛代表绝大多数煤气流和热量沿中心逃逸,边缘进一步向凉,加剧了炉墙结厚;二是长期附加焦炭,导致中心死焦堆积越来愈大,使炉缸有效工作容积进一步缩小,引起炉缸堆积[1];三是煤气利用率持续降低,高炉消耗居高不下。

3)高压差分析。在高压差的制约下,风量、煤量等调剂手段都无法实施,所以应首先解决高压差,关键还是在于料柱的透气性改善,从这个角度出发,发展边缘气流势在必行。另外长期的高压差使炉缸压力剧增,导致死料柱压实,极大延缓了焦炭置换速度,对恢复炉况非常不利。

4)上部调整与下部调整的关系。炉况失常必然会带来炉缸堆积。前期通过萤石、锰矿等进行洗炉作业,效果不明显。分析原因:一是洗炉料低熔点特性造成炉缸热量下降,洗后引发二次堆积;二是上部没有处理好,结厚和崩料频发,时刻为炉缸堆积提供了发展条件,因此不治理上部气流而单纯洗炉是本末倒置。

4 调整措施及效果

4.1 料制调整思路

基于以上分析,在布料调整方面确定以下几点方向:1)减轻各档焦炭负荷。2)边缘错档布料改为同档布料,发展环形边缘气流。3)适当抑制中心,取消中心附加焦,有附加焦时改为正常多环布料。4)用边缘气流冲刷炉墙结厚,最终通过形成完整的环状气流带,杜绝结厚发生。5)适当降低顶压,配合气流分布,降低下部压差。6)暂停洗炉。

4.2 料制调整过程

根据调整思路,分几次逐步进行。调整前平均矿焦角差由1.22°减到了-0.20°。边缘由单独矿改为单独焦,以适应发展边缘的要求。料制调整统计如表2所示。

表2 料制调整统计

4.3 出铁控制

1)缩短铁间隔,实施零间隔出铁。2)及时减风,控制压差。憋铁状态未消除前,高炉严禁加风。3)加强铁水温度控制,高温是保证炉渣流动性的前提和基础,要求堵头温度>1 510℃。

4.4 顶压控制

顶压风量比(顶压/风量)由原来的0.050 kPa/m3降到0.045~0.048 kPa/m3,根据风量压差的接受程度调整。

4.5 调整效果

1)经过一段时期的调整,高炉压差有效降低,透气性指数24~25,风量恢复至正常水平。2)煤气利用保持在48%左右,焦比由380 kg/t降到350 kg/t左右,燃料比520~525 kg/t,平均炉温[Si]0.45%。3)炉前结厚基本不再发生,边缘可见环形气流。4)炉缸堆积现象自然消除,出铁时间稳定达标。

5 结语

1)在处理炉况过程中,首先要对原因有清晰地判断,措施要有力到位。料制的调整以原燃料条件和炉况表现为基础,任何一个料制不是万能的,同时出现上下部问题时,应以上部气流为先。炉缸解决的条件是风量、风速、动能,有了这些条件,炉缸问题自然就会解决。

2)在追求经济指标阶段,因为有良好的原料条件支撑,高炉的操作偏向大矿比、高煤气利用、高顶压等强化冶炼操作。在原燃料质量劣化的时期,就要以保证稳定顺行为主,以减少炉况波动带来稳定效益,抵充部分经济指标带来的成本压力,否则一味追求高指标而不顾基础条件得不偿失。

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