APP下载

工矿企业洗浴废水热能回收系统的应用

2020-06-19

中国新技术新产品 2020年6期
关键词:源热泵热泵燃煤

杨 思

(开滦唐山矿业分公司,河北 唐山 063000)

随着社会对环保要求的逐渐提高,清洁能源逐步取代燃煤锅炉势在必行。传统型工矿企业职工洗浴用水热源一般为燃煤锅炉,在环保政策导向下,进行清洁能源的置换,是每个传统型工矿企业亟待解决的问题。在现有科技水平下,可代替燃煤锅炉的清洁能源有燃气锅炉、太阳能、电能、空气源热泵、水源热泵等。某矿业公司经过数据统计和调研分析,每天的洗浴用水量为180 t,小时最大量为30 t,设计热量每天按180 t 42℃热水计算,则总热量为6 720 kW/日,小时平均热量为280 kW/h。经过调研论证分析,职工浴室洗浴废水排水温度为32℃~35℃,洗浴废水中含有大量的热能,并且其质量稳定,水质、水温、水量都变化不大,受气候影响较小,是代替现有供热方式的理想热源[1]。采用洗浴废水热能回收系统,提取污水中的低品位热能,经污水源热泵转换,是供应洗浴热水非常理想的选择。

1 系统概况

采用污水源热泵余热回收技术制备洗浴热水,是通过水源热泵机组提取当天洗浴废水中的热量,对自来水进行加热。据现场调研资料,该职工浴室洗浴废水排水温度为32℃~35℃,日排水总量约在180 t,该方案采用热泵工艺系统提取废水中蕴含的低温热能,将自来水加热至42℃~46℃,供洗浴用水。系统设计每日用水量为180 t,其中淋浴每日用水量为160 t,浴池每日用水量为20 t。其工艺如下:澡堂洗浴后排出的废水流入一个有效容积为20 m3的废水收集池内。收集池内的废水通过水泵增压泵入砂滤缸过滤,后经换热器与自来水进行一次换热,换热后的污水储存到100 m3的污水池内。一次换热后的污水再经SDR-1280S/W热泵机组提取热量,然后排放至场区下水管网。自来水首先经过换热器一次换热,温升后经热泵机组加热至42℃~46℃,加热后的水分别储存于3个25 m3的保温水箱中。洗浴时,储存于3个25 m3水箱内的热水经增压泵泵入澡堂屋顶2个20 m3的保温水箱内,从而完成一个热泵工作循环。

2 工艺原理

污水源热泵机组是废水余热回收技术的核心,机组带有一套可逆式的制冷循环系统,包括使用侧的换热设备、压缩机、热源侧换热设备。制冷时,压缩机把低压制冷剂蒸汽压缩后,成为高压制冷剂气体进入冷凝器(换热器),在冷凝器中通过与水进行热交换,使制冷剂冷凝为高压液体,再经热力膨胀阀的节流膨胀后进入蒸发器,从而对负荷侧载热介质进行冷却,如图1所示。制热时,通过换向阀的切换,使制冷工况的冷凝器在这时变为蒸发器,而制冷工况时的蒸发器这时变为冷凝器。通过蒸发器吸收水的热量,在热泵循环过程中,从冷凝器向负荷侧热量载体放热[2]。

图1 工作原理(制冷)

3 增容改造

系统投入后,运行情况良好,日产水量为180 t,满足矿区职工澡堂洗浴需求,吨水耗电仅4~5度。后期由于人为原因,职工浴室用水需求增大,远超原设计用水量180 t/d,日均需用水量达到270 t/d,需要对现有系统进行扩容设计。同时,现有系统自动化程度低,无法实现远程控制,需对其进行提标设计,实现远程监控的目的。

3.1 新增热负荷计算

该次设计新增用水全部为淋浴用热水,总量为100 t。冷水温度按10℃,淋浴热水温度按42℃计算,则:

热负荷公式:Q= C×M×△T

C—水的比热,4.2 kJ/(㎏·℃)。

M—每班用水总量,㎏。

△T—水温差,℃。

新增淋浴用水每日热负荷为:

Q= C×M×△T=4.2×100×1000×(42-10)=13.44GJ

3.2 新增洗浴废水中蕴含的热量

洗浴废水排放温度按33℃计算,以取热后废水温度降至5℃作为计算依据。新增洗浴废水量按99 t/d计(计1%损耗)。

根据计算,职工洗浴废水每日可提供的热量为:

Q= C×M× △ T =4.2×99×1000×(33-5) =11.64GJ

3.3 热泵机房设备选型

3.3.1 换热器选型

换热器设计循环流量与污水排水最大小时流量相同,原设计循环流量为50 m3/h,换热器温升为20℃。选用2台换热器串连连接,单台制热量为750 kW,累计换热时间取5.6 h。原设计一次污水换热循环泵及换热器,满足扩容提标后的换热需求,该次设计维持原设计不变。

3.3.2 洗浴水加热机组选型

根据上节计算,每天新增洗浴热水需要的热量为13.44 GJ,洗浴水加热机组拟选用WL-2-1280S/W型水源热泵机组,COP值为4.8,输入功率为26.3 kW,输出功率为126.6 kW,则机组每日工作时长为:洗浴废水热源机组工作时长:(13.44×106-750×2×3600)÷3600÷126.6kW÷2=8.8h。原系统有热泵机组4台,该次扩容提标工程需新增热泵机组2台。由于机房空间有限,因此对设备进行集成,即新增加热机组选用一组WL-2-1280S/W型水源热泵机组。

3.4 自动控制系统

为了提高热泵机组控制系统的稳定性及可靠性,新增2台热泵机组电控箱的控制系统采用西门子PLC自动控制,并对现有的4台热泵机组电控系统进行升级改造,由现有的单片机控制系统升级为PLC控制系统。为了提高系统运行管理水平,降低运行成本,该工程仍采用集散控制系统,利用上位机监控系统集中对热泵机房分散系统进行监视、控制。

4 污水源热泵系统的优势

4.1 高效节能

项目投入运行后,实际运行能效比(COP值)为4.6。与空气源热泵系统比较,解决了我国北方地区冬季户外温度较低,设备易结霜和除霜频率高的技术问题。由于洗浴废水水温恒定,保证了热泵工作性能的稳定,能效比比传统的空气源热泵在北方地区的冬季高出50%左右。污水源热泵与用电锅炉相比,节约2/3以上的电能;污水源热泵与燃煤锅炉相比,节约1/2以上的能源;且污水源热泵的使用成本是燃气锅炉的1/3。

4.2 环保效益

该项目通过污热泵技术,提取洗浴废水中蕴藏的低温热能,为职工洗浴提供热源,属于可再生能源利用技术,真正实现了废热回收利用,符合循环经济及国家节能减排政策。与原燃煤锅炉房系统相比,没有燃烧过程,不需要设置烟尘处理系统,不产生任何废渣、废水等污染物,环境效益显著。

4.3 经济效益

4.3.1 原澡堂燃煤锅炉运行资料

年耗燃煤1 900 t,燃煤单价以320元/t计算。年燃料费用:320×1900=60.8万元,软水费用:10万元,燃煤锅炉每年维修材料费用:40.3万元,人员管理费用:25人×2500×12=75万元,锅炉和日常照明电费:39.8万元,锅炉折旧费:6万元,合计每年总运行费用:60.8+10+40.3+75+39.8+6+3=234.9万元。

4.3.2 使用污水源热泵系统的成本

运行费用=每吨热水耗电量×电价×每日耗水量×天数 =5×0.52×180×365×1.02=17.08万元,人员管理费用:2人×4万=8万元,机组维修管理费用每年:9.5万元,机组年折旧:268.4÷18=14.91万元,合计年运行费用:17.08+8+9.5+14.91=49.49万元。

4.3.3 使用不同能源提供热源成本的比较

原燃煤锅炉年运行费用(含折旧):221万元,污水源热泵系统年运行费用(含折旧):49.49万元,热能回收与燃煤锅炉比较:年运行费用可节约:234.9-49.49=185.41万元。

4.4 一机多用

污水源热泵系统不仅可以为职工洗浴提供热源,夏天也可以作为空调制冷,一套系统可以代替原来的燃煤锅炉加部分办公区域的空调系统。污水源热泵系统在夏季提取污水中的热量加热洗浴用水的同时,也可以降低自来水的温度,供室内风机盘管的冷水,达到空调制冷的效果。

5 结语

综上所述,按照国家对于城镇污水处理及再生利用设施建设规划,污水源热泵的大力应用被业界普遍看好。目前,该技术较为成熟,国内外工程实例很多。20世纪80年代初,瑞典、挪威等北欧国家就已经开始应用污水源热泵技术,现在我国污水源热泵也已得到了一定程度的发展[3]。燃煤锅炉取缔在即,传统型工矿企业也面临转型发展,在节能环保的基础上,满足职工洗浴要求,采用污水源热泵系统,在节能减排、降本提效方面效果显著。

猜你喜欢

源热泵热泵燃煤
燃气机热泵与电驱动热泵技术经济性实测对比
空气源热泵用于天然气加热的经济环保性
空气源热泵供暖期耗电量计算
欧盟新规或将导致三分之一的燃煤电厂关闭
燃煤机组“超低排放”改造中CEMS的选型与应用
“超低”排放技术在我国燃煤电厂的应用
地源热泵系统的研究与应用
燃煤电厂节能管理
水循环高效矿井乏风热泵系统分析与应用
热泵在热电联产中的应用