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催化裂化催化剂微反活性测定仪异常数据分析

2020-06-15王瑞欢大庆炼化公司质量检验与环保监测中心黑龙江大庆163411

化工管理 2020年14期
关键词:原料油色谱分析催化裂化

王瑞欢(大庆炼化公司质量检验与环保监测中心,黑龙江大庆163411)

1 试验背景

催化裂化的是炼油工业中重要的二次加工过程,处理的原料可以是全常渣甚至是全减渣,是重油轻质化的重要手段。

在催化裂化装置的反应器中,原料油与催化剂接触并反应,不断输出裂化产物,同时在催化剂上产生积炭,导致催化剂活性降低、甚至失活(待生催化剂)。让催化剂在反应器、再生器之间不断循环,向再生器中通入空气,烧去催化剂上的积炭,可恢复催化剂的活性(再生催化剂),使催化剂能够循环使用。在装置正常运行、开停工及生产调整时,为了监测、调整再生器的再生效果,需要定期或按需测定再生催化剂的微反活性。

2 分析方法

2.1 分析标准

大庆炼化公司质量检验与环保监测中心依据分析标准RIPP 92-90,来进行催化裂化催化剂微反活性的测定。现将主要试验条件归纳如表1所示:

表1 有机氯分析标准试验条件对照表

2.2 方法概述

将催化剂样品装入反应器内,用微量注射泵将轻柴油注入反应器中,在规定的操作条件下进行裂化反应。裂化产物先进入受器(浸没在冰水混合物中),重馏分被冷凝,未冷凝的气体则进入取气瓶中,分别进行冷凝液和气体的色谱分析,并经数据处理,求出微反活性MA。

W1-液收油重,g; W -进料油重,g;

A1-汽油馏分谱图面积; A2-柴油馏分谱图面积。

2.3 分析仪器

本试验室选用了石油化工科学研究院研发的MAT-D1 双通道裂化催化剂自动微反活性评定仪,来进行催化裂化催化剂微反活性的测定。该仪器可用于工业平衡催化剂、新鲜催化剂的活性评定。仪器的重复性满足上述标准的要求。

3 异常数据分析

日常使用过中,此仪器的性能很稳定。出现过几次数据异常、重复性超差的情况。经过排查,在异常数据分析的过程中,我们也积累了如下经验。

3.1 催化剂样品

转移样品的过程中,因为颠簸、震荡,催化剂样品中的小颗粒沉降到采样瓶底部,造成样品不均匀,取样分析前,需要用电动搅拌器搅匀5min以上。分析标准、仪器说明书规定的催化剂用量为5g。催化剂需要在120℃烘箱内烘干1h以上。当催化剂含水时,催化剂的有效质量偏小,测得微反活性数据也会偏小。

3.2 进料油重

由上述微反活性计算公式可以看出,进料油重参与计算。原料油需经脱水、过滤处理。仪器依靠微量注射泵,将原料油定量、匀速的注入反应器。规定的进料油重(1.56±0.02)g、泵流量(1.34±0.02)g/min。开始裂化反应前,需要先进行“标泵”。确保每次的流量、进料油重都符合要求。

注射泵有2种工作状态:①吸油时,1支5mL玻璃注射器从原料油瓶中抽取原料油。②输油时,将玻璃注射器内的原料油注入反应器。玻璃注射器、原料油瓶、反应器之间通过1个进料三通、内径1mm 的聚四氟乙烯材质输油管连接。这些空间、通道中应无气泡。

有一段时间玻璃注射器内经常出现气泡,标泵时达不到预设的试验参数。经查摆,发现了几个问题:①进料三通内有1处“气阻”;②玻璃注射器出口处连接1 个5#钢针头,钢针头出口切成平口,再与输油管相连,钢针头的切口有毛刺;③钢针头与输油管接口处有1根约0.5mm长的绒毛。④注射泵的推进螺杆卡阻,需要经常用细纱布清理。排除这些问题后,标泵未在出现问题。

3.3 反应器

试验中,正确安装反应器十分重要。从下至上的安装顺序为:先在反应器底部填充适量的石英毛,再加入规定质量的催化剂,插入汽化插件,用扳手拧紧压帽;安上隔热硅胶垫,插入钢针头,连上进油管;将控温热偶插入反应器的恒温段中部;连接伤液收系统。

某段时间内微反活性数据偏低,查摆后发现了几个问题:①反应器不清洁、带水,应当用丙酮充分冲洗,并用空气风吹干;②使用不同厂家、不同批次的石英毛,未进行材料验证;③进油管上有漏点;④控温热偶的插入位置不在恒温段中部,导致试验控温不准。排除这些问题后,进行比对试验,数据恢复正常。

3.4 液收系统

进油时间为70s,在此段时间内,裂化反应完成。通过10min 的氮气吹扫,将反应器中的产物全部吹出,进入液收系统。裂解产物包括气体、汽油、柴油。裂解产物先通过浸没在0℃冰水混合物冷浴中的受器,汽油、柴油组分被冷凝成液收油,不凝气体外排或用取气瓶收集,用于色谱分析。某段时间发现液收油重偏低,检查后发现问题:①反应器出口与液化系统的连接处聚四氟乙烯薄膜使用不当,密封不严密;②反应器的恒温时间不足15min,内部填充的催化剂温度低于(460±1)℃;③是冷浴中冰块溶解,冷浴温度高于0℃;④受器未完全浸入冷浴中;⑤石英毛填充太紧,裂解产物没有全部被吹出来;⑥氮气瓶压力不足,导致吹扫气体的吹扫压力、流量不足。

3.5 色谱分析

本试验中的色谱分析,主要分析液收油。色谱分析时,采用程序升温法,校正归一化来定量计算。分析的重点是正确判断汽油、柴油组分的分割点。标准及仪器说明书推荐了几种方法:①使用干点为204℃的汽油在相同操作条件下所得谱图的保留时间作为汽油的终点;②以沸点为216℃的正十二烷的保留时间作为分界点,正十二烷归于汽油;③用干点为204℃的汽油与轻柴油来配制汽油含量为50%左右的标样,标定色谱仪,连续2次分析的汽油含量,重复性∣W1-W2|≤2%。实践中第②种方法的权威性最好,但是正十二烷价格昂贵;第③种方法的成本低,难点是比较难收集到符合要求的汽油、轻柴油样品。一段时间后,汽油、柴油的分割点可能产生偏移,因此,必须定期标定色谱仪。

4 结语

为了准确测定催化裂化催化剂的微反活性,更好的指导装置生产。当分析项目出现异常数据时,应当及时分析原因,修订仪器操作规程,不断提高化验员的操作水平。导致“微反活性”项目出现异常数据的原因主要有:①催化剂样品烘干、混匀;②原料油脱水、过滤,“标泵”结果符合要求;③正确安装反应器,使用合格的器具、材料;④液收系密封不严密,液收受器安装位置不当;⑤色谱分析的分割点位置偏移,应定期标定。

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