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浅谈宁209H17-2井现场油基钻井液技术的运用

2020-06-03郭沫田永岗王昌林

科学与信息化 2020年9期
关键词:页岩气稳定性

郭沫?田永岗?王昌林

摘 要 由我公司在西南油气田现场应用的油基钻井液,主要是针对四川长宁公司宁209区块井钻井特点,通过增加新型油基处理剂及其他相关处理剂,在原有嘉华油基钻井液体系基础上衍生的改进后的油基钻井液体系。

关键词 油基钻井液;高抑制性;稳定性;页岩气

宁209H17-2井位于四川盆地与云贵高原结合部,川南古坳中隆低陡弯形带与娄山褶皱带之间的一口开发井,对钻井液的润滑、抗温性要求极高;同时由于传统的钾钙基聚磺钻井液的应用受到限制。

1 工程地质简况

宁209H17-1井于2018年9月20日开始使用油基钻井液钻进至2018年10月23日三开顺利完钻(累计33天),完钻井深4750m。全井施工过程中无复杂,全井电测,固井成功率达到100%。

2 油基钻井液使用情况

牛石欄研磨性地层,压力系数1.4,泥浆密度1.50~2.00,长时间超平衡钻进。泵压高,钻时极慢,钻头磨碎严重,起下钻较多。研磨性地层、钻屑压持压力高使钻屑细小且部分呈微粉状,240目振动筛净化效果较好,固相污染小,保证三级固控设备的使用[1]。维护措施如下:

(1)蒸发损耗适当加水,稳定控制油水比减稠,油水比稳定在80∶20;

(2)发损耗稳定油水比与跟进低固相新浆相结合;

(3)耗量允许情况下,不加或少加提粘作用的封堵剂(主要为JHCarb150);

(4)提高一体机、离心机运转时率,离心机日运转5.0~6.0h;

(5)针对油基钻井液的粘温敏感性,长时间停泵、起下钻作业期间,降低循环罐液面,以减少开钻时的循环体量,缩短循环升温时间。

经上述措施后,PV稳定在30左右,YP4、GEL2.5/3.5基本稳定,HTHP1.8~2.2。

龙马溪组密度稳定在2.01~2.03之间,这期间有消耗量有变大情况发生(消耗量由5m3/d上升至10m3/d),多次追加JHCarb150、JHCarb250加强封堵,同时调整钻井液性能,调整过程中AV:41-57、PV:54-65、YP:5.5-8.5、GEL3-4.5/5-8,ES维持在1000v以上,HTHP1.4-1.8,O:W有85:15下调至90:10。

油基钻井液主要性能变化如下图1所示:

3 技术难点

水平井段长,要求钻井液具有良好的润滑性和悬浮携带能力。本井三开裸眼井段2839m,水平段段长1500m,水平位移2001.17m,三维绕障变斜变方位实钻最大狗腿度8.402°/30m,自然摩阻大。钻具在造斜段与上井壁存在提拉接触、长水平段与下井壁存在重力接触,造成摩阻偏高,要求钻井液有很强的润滑性保证定向施工的正常开展和井下安全。水平段钻具不居中,非对称环空使钻井液在纵向上存在流速梯度,上部流速高,中下部缓流甚至存在静水区,尤其是定向滑动钻进时很容易产生岩屑床,要求钻井液具有较高的悬浮携带能力,同时工程上要配合旋转短起下作业以破坏岩屑床进行机械清砂,在保证井下安全的前提下加快钻井进度。

4 结束语

(1)新型油基钻井液,体系性能稳定,有卓越的抑制、润滑、携砂和油气层保护作用。

(2)进一步完善体系构成,如油基钻井液油水比较小时或高固相含量是粘切度增加,可引进流型调节剂。

(3)沥青类胶体物质含量对机械钻速影响较大,考虑到滤液为连续油相对油气层无污染,为提高钻速可适当降低液体沥青等沥青质的加量,滤失量适当放宽。

参考文献

[1] 王中华.关于加快发展我国油基钻井液体系的几点看法[J].中外能源,2012,12(2):36-42.

作者简介

郭沫(1991-),男,陕西省白水县人,学历:本科,现职称:助理工程师;现就职单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司,研究方向:石油工程 、钻井液技术服务。

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