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压缩机升速期间振动大问题处理

2020-06-01

设备管理与维修 2020年9期
关键词:轴瓦试车停机

赵 铮

(沈阳鼓风机集团股份有限公司,辽宁沈阳 110869)

1 机组设计参数

该机组一段6 级,汽轮机拖动,设计转速10 823 r/min,标准容积流量270 000 Nm3/h,进口压力11.15 MPa(111.5 Bar),进口温度55 ℃,出口压力13.45 MPa(134.5 Bar),出口温度77.61 ℃,一阶临界转速5627 r/min,二阶临界转速19 823 r/min,设定临界区间5100~6100 r/min。

2 问题描述

机组试车,临界期间速率100 r/s,压缩机启车升速,转速4500 r/min,压缩机非驱动端A 点振动值上涨至24 μm,5100 r/min达到43 μm,5700 r/min 时非驱动端A 点振动值88.9 μm,联锁停车。此时压缩机非驱动端B 点振动值达到80 μm,驱动端两点振动及汽轮机振动有一定上涨,涨幅不到10 μm(图1)。

图1 振动趋势

3 排查方向

排查现场机械试车压缩机振动情况。排查现场氮气试车压缩机振动情况。核算转子不平衡响应报告,核算临界转速。

4 原因分析

(1)机械试车,临界速率50 r/s,最大振动出现在5700 r/min,压缩机非驱动端A 点振动值57 μm,升速至10 000 r/min,振动值下降至15 μm 以内。安装干气密封回装仪表发现,振动、位移探头与延伸电缆接线错误,51 前置器接6 m 线程(探头加延伸电缆),这样连接会导致探头灵敏度降低,由此推断空负荷试车振动为假值,实际值≥57 μm。由此初判压缩机在临界区间振动大,可能原因是轴瓦安装问题、升速速率问题,以及转子在临界区间不平衡响应大。机械试车趋势如图2 所示。

图2 机械试车趋势

(2)氮气试车共进行4 次,每次试车情况基本一致,压缩机均在5700 r/min 时,非驱动端A 点振动大联锁停机,振动值超过88.9 μm,非驱动端B 点振动值80 μm。排查压缩机轴瓦间隙、过盈等安装情况,均在设计要求范围,其中轴瓦间隙取设计要求下限。因此可以排除轴瓦问题引起压缩机在临界区振动联锁停机。

氮气试车期间,临界区间速率60~100 r/s,根据实际过临界区的时间反算,实际升速速率与设定升速速率基本一致。因此可以排除临界区间升速速率与实际不符,引起压缩机临界区振动大。观察压缩机联锁停机过程,怀疑转子在临界区间不平衡响应大(图3)。

图3 氮气试车历史趋势

(3)核算确认给定一阶临界转速没有问题,实际运行在5700 r/min 振动响应大,间接验证一阶临界转速是正确的。核算转子不平衡响应满足相关标准规定,由此可以判断设计不存在问题。

5 改进方案

(1)如装置投产不具备停机条件,鉴于实际转速在6100 r/min以上,振动值已下降,到达工作转速后,振动值均在25.4 μm 内。现场可以在控制系统中,临界区间由5100~6100 r/min 更改至3100~6100 r/min,增加汽轮机暖机时间,以及在临界区间增加延时。综合同类机型其他现场使用经验,该方案具有可行性。

(2)建议停机拆检,复查缸体密封,如有间隙超差或损坏,立即更换。建议转子重新动平衡处理。

6 改进效果

综合考虑在临界区间增加联锁延时,以及增加临界区间及暖机时间。再次启车,转速6700 r/min,压缩机非驱动端最大振动值44 μm。之后投入工艺气体,转速8500 r/min,压缩机最大振动值20 μm。

7 结语

压缩机在临界区间要求快速通过,因为临界区间表现就是轴振动大。本台压缩机转子在临界区间较为敏感,需要增加汽轮机暖机时间,可以增加适宜的联锁延时。由于安装条件改变等原因,多个现场发生同类事件,经过多次运转使用也有好转现象。

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