APP下载

TBS粗煤泥分选技术在马兰矿选煤厂的应用

2020-05-13

煤矿现代化 2020年3期
关键词:入料马兰精煤

刘 杰

(山西西山煤电股份有限公司马兰矿选煤厂,山西 古交 030200)

0 引言

现阶段,我国选煤厂的选煤技术进入快速发展期,无论从技术创新研发还是选煤设备的研制中,都以分选工艺的细化为主,依据不同选煤厂的作业状况,针对性开展成熟分选工艺的研发,如粗粒煤重介旋流器分选、,煤泥浮选技术等,而从几种不同分选技术的使用设备上分析,设备的选择方向并不相同。尽管以上几种分选技术已经相当成熟,但由于耗能高,成本大,因此使用效果及使用频率并不高,而TBS粗煤泥分选技术中干扰床分选机的引进,在粗煤分选技术中展现出巨大的优势。

1 原煤粒度分析

山西焦煤西山煤电(集团)有限责任公司下属的马兰矿选煤厂2019年上半年完成精煤计划产量的104%,已超额完成任务,这与先进TBS粗煤泥分选技术应用具有重要作用。该选煤厂的原煤粒度组成见下表1。

由表1中数据可知,原煤粒级在-3mm产率为17.96%,此原煤粒级的粉末煤含量较高,在粒级为-0.5mm时,原煤粉末煤含量为7.74%,由此可以分析出,马兰矿选煤厂原煤成分与其粒度大小成正比例关系,随着粒度的变小,原煤成分逐渐降低,说明该厂的煤质脆且易碎。

表1 马兰矿选煤厂原煤粒度组成

由马兰矿选煤厂现有的煤泥水系统存在的问题可知,主要体现在以下几个方面,首先是浮选系统处理量不足,现有煤泥浮选效果相对较差,水力分级系统存在跑粗现象。其中,针对现有煤泥浮选效果较差的具体原因,主要是由于近年来该厂的煤质变差,导致煤泥的含量上升,再加上直接使用底流大排放和不跑溢流直接浮选,具体见平衡表2。

表2 马兰矿选煤厂浮选系统数质量平衡表

但是在实际的浮选操作的过程中,由于原煤的粒度较小,因此会导致入选煤的粒度较大,进而导致泥浆的通过量过大,使得浮选的灰分过高,严重情况会影响精煤的产量。

2 TBS粗煤泥分选技术在马兰矿选煤厂的应用

2.1 TBS煤泥分选机工作原理

TBS煤泥分选机是利用物料的不同密度,以“干扰沉降原理、二次流分级原理”两个研究成果,结合物理学相关理论为依据进行研制的,使得水流上升,并且能够在分选槽内形成紊流,这样可利用干扰沉降,形成分选设备。由于加入到分选设备的入料密度等系数存在差异性,因此形成的上升水流为颗粒的分选产生了良好的作业条件,当入料的颗粒下降速度与上升水流的速度相当时,在分选设备的下部结构中可形成分选床层,当入料速度小于水流上升过程中速度时,颗粒被水流携带到溢流位置,进而流出,形成精矿;而当入料的速度大于水流上升过程中的速度时,颗粒物下行,进而穿过分选的床层,形成尾矿,从设备的底层结构中流出,这样可达到精矿与尾矿的高效分离。

2.2 TBS分选床主要结构及工作流程

2.2.1 主要结构

图1 TBS分选床设备的结构示意图

从结构构造上看,如图1所示。TBS分选床设备的结构主要包含以下几部分:入料井、执行器、PID控制器、溢流槽、入料口、上升水流管、溢流口、传感器、扰动板、洗水分配室、底流排放槽等。其主要借助重力作用原理,与水流速度形成速度差,可自动调节分选的密度,能够实现低密度的分选,同时设备占用空间较小,成本低。

2.2.2 工作过程

分选床内的水流借助压力作用,产生上升的水流,并进入到压力水箱中,这样可以使得扰动板结构能够在TBS板的底部进行均匀分布,当煤料进入到分选设备中,在水流上升过程中产生的动力作用下,开始出现分层的现象,分层的结果为,粗密度的物料集中在槽体的底部结构中,而细颗粒物或者较轻的颗粒物主要集中在上部槽体中。物料的连续性进入,使得满足溢流条件的物料逐步的流出槽体,进而形成了精矿;而对于粗密度的物料来说,会通过PID闭环控制结构,从排料阀门的出口排出,并将密度传感器沉浸到相应紊流层中,对应一定的高度,在床层密度的作用下进行持续性的检测,床层密度与PID闭环控制器之间相互感应,当床层的密度超过设定值时,底流排料阀就会被动打开,将高密度的物料排除,进而得到尾矿。

在以上工作过程中,主要受到两个因素的影响。其一为入料的密度,对于入料粒度的范围来说,主要在3~0.15mm之间,最佳的粒度区间为1~0.25mm,即最佳的入料上下限比值为4:1,如果比值过大,即密度过宽,则会导致尾矿污染精煤,进而损失精煤的纯度;其二,入料的浓度也会影响干扰床(TBS)的分选效果,不同入料浓度对干扰床(TBS)分选效果的影响,见表3。

表3 不同入料浓度对干扰床(TBS)分选效果的影响

其次,流量和流速也会影响分选床的分选效率,如选择使用的水应为专用水,当上升水的浓度过高时,应适量添加,利用清水进行稀释,水的浓度在上升的过程中,最好控制在25g/L。

2.3 应用分析

针对TBS分选床主要结构及工作流程,其在选煤厂中使用过程中,主要的工艺流程为“重介旋流器+TBS分选床分选机+浮选联合工艺”,此流程中,一般选择的物料的粒度在1mm脱泥、+1mm物料、-1mm经过分级处理、底流为1~0.25mm进入到TBS分选床分选机系统中,作为物料进入。与传统的脱泥工艺相比而言,此工艺流程中的优势明显,主要可体现在减轻浮选的入料量,同时可以降低流程使用过程中的成本,并高效的提升浮选的效率,节约使用资源,并能够实现节能降耗等,提升中间操作过程中介质的回收效率。

3 TBS分选床分选机应用过程中效益分析

1)针对精品煤的分选,TBS分选床分选机可实现对0.3~2mm粒级粗煤泥的分选,实现的精煤产率提高0.2%以上,每年经过TBS分选床主要结构及工作流程TBS分选床分选机选出的精煤量可达到1500t,以精煤的市场单价704元/t进行计算,每年精品煤可增加的经济收益达到105万元,由此数据可以看出,利用TBS分选床分选机开展精煤的分选作业,可最大化的提升选煤厂的经济效益。

2)同时,在增加经济效益的基础上,还可以节约成本,通过降低物料浮选的浓度,11.7g/L,整体油耗降低0.2kg/t,这样可充分的实现整个重介介耗降低0.8kg/t,从而每年可有效的节约335万元。

马兰矿选煤厂经过工艺改造,在预先洗泥和TBS改造以后,使得选煤的效率和效果都有所提升,并可以通过TBS分选来回收0.3~2mm的粗煤泥,进而提升了精煤的产量,同时可创造更多的经济效益。因此,在实际的应用过程中,TBS分选机设备的使用,不仅能够节约成本、提升工作效率,同时能够提升整体系统中精煤的产量,使得收益增加。

4 结束语

综上所述,粗煤泥的处理工艺已经在我国相关选煤厂及其他科研单位中得到重视,依据现有的选煤技术,结合TBS分选机设备的使用,能够使得系统得到最优化的改善,在节能降耗的基础上,实现整体结构及流程工艺的科学化、合理化应用,进而得到更多的经济收益。最终要实现的是各大选煤厂工作效率的提升。

猜你喜欢

入料马兰精煤
不同分选工段瘦精煤煤质分析与配伍性研究
堡中堡
大屯选煤厂粗精煤回收系统改造实践
平度马兰油桃美名扬
精煤产品结构调整及回收系统改造
操作参数对煤泥脱水效果的影响
协庄选煤厂浮选精煤降水及掺配的研究与应用
选煤厂压滤机入料工艺仿真模拟研究
入料流量和入料浓度对脱泥特性的影响研究
我帮爷爷放绵羊