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堆料机老式液压系统优化改造

2020-05-01

设备管理与维修 2020年5期
关键词:堆料大臂电磁铁

陈 敏

(秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司,河北秦皇岛 066000)

0 引言

堆料机是散料码头非常重要的自动装卸设备,主要作用是将散料堆放在堆场内,方便取料机进行取料作业。秦皇岛港煤一期堆料机1983 年建造,其液压系统设计理念陈旧,安全性能也不完善,无法满足现代化安全运行的要求,对其进行技术升级势在必行。

1 立项背景

秦皇岛港煤一期堆料机液压系统由泵—油缸和泵—马达两个子系统组成,分别实现堆料机大臂俯仰动作和大臂回转动作。经过30 多年运行,系统各元件磨损严重,内泄变大,系统效率降低;各连接部位密封圈老化失去弹性,油液渗漏较大。此外,原理设计也存在以下功能性缺陷。

(1)液压缸下腔缺少截止阀,增加上游管路及阀组的维修工作难度。

(2)缺少滤芯堵塞报警提示、温控器和系统压力控制器,以及低油位报警等保护功能。液压系统安全稳定性存在一定隐患。

(3)缺少对液压缸管路爆裂、马达超载的相关保护功能。

2 技术方案

本次改造的液压系统保留了原装液压缸和液压马达,重新设计液压系统驱动单元和控制单元,增加多项保护措施,以实现液压系统的高效低耗稳定运行。改造分为以下实施步骤。

2.1 液压系统设计

根据堆料机作业工况的要求,同时为增强新系统的故障报警功能,增设温度传感器和液位传感器,增加液压缸油压检测系统。改造后液压系统分为泵站动力单元、液压缸控制单元和液压马达控制单元。

2.2 液压系统元件选型

根据堆料机俯仰油缸的最大举升力和最大伸缩速度,初步设定系统的最大工作压力为10 MPa,最大流量为100 L/min。根据这些参数,参阅力士乐和贺德克相关样本,对元件进行选型。

2.2.1 液压泵选型

改造在保留原始液压缸的基础上进行。液压缸内径D=22 cm,活塞杆直径15 cm。可得液压缸无杆腔和有杆腔有效工作面积分别为A1=(πD2)/4=(π×252)/4=490.6 cm2,A2=π(D2-d2)/4=π×(252-182)/4=236.3 cm2。俯仰上升阶段的流量为q=vA1=2×490.6=2×10×490.6×10-2=98.12 L/min。俯仰下降阶段的流量为q=vA2=2×236.3=2×10×236.3×10-2=47.26 L/min。油源向液压缸输入的最大流量为98.12 L/min。

根据改造前对液压缸工作压力的测量,俯仰上升阶段工作压力最大值p1=7 MPa,俯仰下降阶段工作压力最大值p2=15 MPa。在系统动态过程中,由于过渡过程时的压力超调或周期性压力脉动,使系统的动态压力远远超过静态压力。因此选择液压泵时,额定压力应比系统最高压力高20%~60%。取进油路的压力损失Σ△p=0.5 MPa。则泵的最高压力pp=1.6(p2+Σ△p)=1.6(15+0.5)=24.8 MPa。

根据泵最大流量qp=108 L/min,最大压力pp=24.8 MPa,选择A10VSO71DR31RPPA12N00,轴向柱塞变量泵。该泵排量V=71 cm3,公称压力31 MPa,适宜转速范围200~3000 r/min。若选择4 级电机,则流量q=Vn=71×1440×10-3=102.2 L。压力、流量与系统相匹配。

2.2.2 电机选型

选择4 级电机后,需要进一步确定电机功率。电机功率、流量、压力以及效率满足关系式pp=ppqp/ηp。

(1)俯仰上升阶段电机功率。上升阶段,工作压力pp=p1+Σ△p=11.5 MPa,流量qp=98.12 L/min,液压泵总效率ηp=0.8,代入计算得pp1=(7.5×106×98.12×10-3)/60×0.85=14.43 kW。

(2)俯仰下降阶段电机功率。下降阶段,工作压力pp=p2+Σ△p=15.5 MPa,流量qp=47.26 L/min,液压泵总效率ηp=0.85,代入计算得pp2=(15.5×106×47.26×10-3)/60×0.85=14.36 kW。

综上所述,选择转速1460 r/min,功率15 kW 的电机。

2.2.3 控制阀和过滤器的选型根据所拟定的液压系统原理图,计算分析液压泵的工作压力和通过各阀的实际流量,选出各阀规格。

2.2.4 油箱容积的确定

液压系统的油箱容积一般取液压泵额定流量的5~7 倍,则油箱容积V≥7×98.12 L=686.8 L。

2.3 液压系统工作过程

2.3.1 俯仰动作

(1)大臂上升动作。油泵电机启动后,主回路电磁溢流阀电磁铁(1DT)得电,俯仰电磁换向阀电磁铁(2DT)端得电后大臂上升。

图1 油压检测装置

(2)大臂下降动作。油泵电机启动后,主回路电磁溢流阀电磁铁(1DT)得电,俯仰电磁换向阀电磁铁(3DT)端得电后大臂下降。

(3)大臂锁定。油泵电机启动后,主回路电磁溢流阀、俯仰电磁换向阀电磁铁均失电后大臂锁定。

2.3.2 回转动作

(1)大臂顺时针转。油泵电机启动后,主回路电磁溢流阀电磁铁(1DT)得电,回转回路电磁溢流阀电磁铁(6DT)得电后刹车油缸松开,回转电磁换向阀电磁铁(4DT)端得电后大臂顺时针转。

(2)大臂逆时针转。油泵电机启动后,主回路电磁溢流阀电磁铁(1DT)得电,回转回路电磁溢流阀电磁铁(6DT)得电后刹车油缸松开,回转电磁换向阀电磁铁(5DT)端得电后大臂逆时针转。

(3)大臂不转。油泵电机启动后,主回路电磁溢流阀电磁铁(1DT)失电,回转回路电磁溢流阀电磁铁(6DT)失电后刹车油缸抱死,回转电磁换向阀电磁铁(5DT)端失电大臂不转。

电磁铁启动顺序见表1,其中,“+”表示电磁铁得电,“-”表示电磁铁失电。

表1 液压系统电磁铁动作顺序

3 应用情况

改造后的液压系统,其与旧液压系统相比,具有以下优点。

(1)简化了俯仰油缸底部油路连接,省去了原来分散的小阀块连接,将阀件全部集成在泵站阀块,减少了渗油点和沿程压力损失。

(2)在俯仰油缸下腔接入防爆阀,降低了因管道爆裂引起的大臂坠落风险。

(3)在俯仰油缸下腔设置截止阀,方便维修人员更换油管,同时避免了旧系统更换油管出现的大臂坠落和喷油现象。

(4)在集成阀块上设置了测量油缸上下腔压力的测压接头,有利于后续可能出现的故障诊断,后续增加了油缸压力实时监测系统。

(5)将吸油过滤改为回油过滤,安装压差发讯器,降低了泵的吸入压力,可对油液堵塞及时报警,保证了油液的及时更换。

(6)将叶片定量泵改为柱塞变量泵,提高了泵的质量和性能,同时避免了系统的溢流损失,起到节能作用。

(7)在马达刹车油缸打开与马达启动顺序方面,用压力传感器取代原来的顺序阀,便于PLC 控制,同时提高系统运行可靠性。

(8)在马达进出口两腔分别加装溢流阀,避免了大臂回转运行过程中可能出现的瞬间高压对马达的冲击,起到安全保护作用。

(9)在俯仰油缸上下两腔分别安装压力传感器,通过油压检测装置将两腔压力及时传回到司机室操作台,方便司机及时了解油缸状况,也为整个液压站故障诊断提供方便,如图1所示。

4 实施效果

煤一期堆料机液压系统改造完成至今,已运行一年多时间。设备液压站动力单元,俯仰、回转动作单元,油温、液位和油压等检测单元工作稳定,设备故障率明显降低,整个液压系统运行高效、可靠。此次堆料机液压系统改造有以下创新点。

(1)泵站增设了温度传感器和液位传感器,合理设置油温、油位控制范围,通过传感器的报警,及时发现故障。

(2)新系统将液压锁与节流阀的叠加位置对调,使液压锁的控制油直接通过换向阀的Y 型中位机能泄压,避免了原系统因节流阀憋压导致的液压锁控制油泄压不彻底,有效锁死了大臂。

(3)安装液压缸油压检测系统,实现在司机室内监控液压缸各腔压力,及时发现设备异常,通过SIM 卡可实现远程监控。

5 结语

此次改造在满足堆料机液压系统俯仰回转最基本功能外,将动力匹配改为恒压变量泵—溢流阀形式,实现了节能控制;增设油温、油位、油压等检测装置,实现了远程监控;油缸加装防爆阀、马达加装溢流阀,实现了安全运行。这些功能的完善保证了堆料机液压系统的高效低耗稳定运行,为以后液压系统优化设计提供借鉴。

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