APP下载

青特钢1#高线摩根250 辊箱频繁烧损故障处理

2020-05-01刘光明张丛春

设备管理与维修 2020年5期
关键词:钢种孔型油膜

刘光明,张丛春,李 昊

(青岛特殊钢铁有限公司高线厂,山东青岛 266043)

0 引言

青特钢1#高线设计年产Φ8~Φ26 mm 的线材盘卷,共计70 万t,生产的钢种主要为冷镦钢、预应力钢绞线、普通硬线、易切钢、弹簧钢和轴承钢等。轧线关键设备,如精轧机、夹送辊和吐丝机、减定径机组均为美国摩根设备,其中减定径机组为摩根公司设计制造的4 机架,减径机使用250 辊箱,定径机使用150 辊箱。由于大规格产品需要热机轧制,部分高端钢种需要低温轧制,因此摩根公司设计的250 辊箱相比原230 辊箱具有更强的轧制力。但自热负荷试车以来,减径机第一架(26#)250 辊箱经常烧箱,2017 年烧箱15 次,2018 年烧箱9 次(截止9 月)。烧箱一次影响生产90 min,备件消耗最低为57 213 元,严重制约青特钢1#高线产量的提高及备件成本的降低。

1 事故原因汇总

烧箱是指摩根轧机辊箱中油膜轴承承受轧制力的油膜被破坏,从而产生大量热量,最终导致油膜轴承烧损辊箱破坏的一种事故。通过现场多次调查及事故总结,汇总辊箱烧箱原因如下。

(1)装配方面。辊箱装配质量差,不合标准;备件质量不合格;辊箱使用周期较长;密封板更换不及时;主机拆检时带入污物。

(2)工艺方面。孔型设计不合理;半成品尺寸不合格。

(3)润滑系统。过滤器精度质量差;回油口污物过多;更换滤芯时带入污物;油温波动大。

(4)人的因素。人员责任心差;考核不到位;技术水平不够。

2 故障原因分析

(1)青特钢高线厂建厂初期即按照摩根要求制定严格的装配标准,工艺操作规范相关操作人员亦严格执行,润滑系统采用实时报警,可排除这些因素造成烧箱故障。

(2)为找到烧箱的直接原因,积累大量数据。近期烧箱的产品规格及钢种见表1。烧箱时ABB 控制系统记录的转矩及电流IBA 曲线。Ml08Al 钢不同规格的减定径转矩及电流数据见表2。现场未烧损情况及烧损的油膜轴承见图1 和图2。

表1 近期烧箱的产品规格及钢种

表2 Ml08Al 钢不同规格的减定径转矩及电流数据

(3)通过分析上述大量数据可以看出,减定径250 辊箱烧箱主要集中于Φ10 和Φ12 两种规格,几乎涵盖所有钢种。油膜轴承受力位置为大端轧制侧顶端至25 mm 处,不是摩根设计的承受轧制力的中间位置;烧箱时减定径的转矩均在60%以上,而轧制其他规格的相同钢种转矩均在30%~50%,Φ10 和Φ12 的同钢种转矩比其他规格要高20%左右。因此确定26#烧箱主要与Φ10 和Φ12 轧制力大有关。

3 处理措施

3.1 优化Φ10 和Φ12孔型,降低250 辊箱承受的轧制力

(1)摩根公司给定的Φ10 规格的轧制工艺见图3,可以看出250 辊箱(26#)延伸系数为1.374。对26 孔型进行优化,如图4 所示。优化后26#延伸系数降为1.274,见表3。

(2)从摩根公司给定的Φ12 规格的轧制工艺(图5),可以看出26#延伸系数为1.367,该架次变形较大。优化原设计26 孔型,如图6 所示。优化26#孔型后,新的轧制工艺参数见表4,26#延伸系数由1.367 降为1.292。

图1 未烧损但磨损严重的油膜轴承

图2 烧损的油膜轴承

图3 Φ10 规格轧制工艺

(3)孔型改进后,Ml08Al 钢轧制力降低约20%,见表5。

3.2 改造润滑管路

图4 对26 孔型进行优化

图5 Φ12 规格轧制工艺

为提高油膜轴承的承载力,在润滑管路进入减径机组前增加旁路冷却器,冷却水量根据润滑油温由fisher 阀精确控制。生产此两种规格时润滑油通过旁路进入减径机,使油温降低至28~24 ℃。美孚525 润滑油的运动黏度提高至175~225 cst,以此来提高油膜轴承的承载力。

4 结语

上述两项措施实施后,减定径250 辊箱在生产Φ10 和Φ12 两种规格时未发生过烧箱事故,提高了设备运转率,经计算,年创造经济效益213 万元。

图6 优化原设计26 孔型

表3 Φ10 规格轧制工艺参数

表4 Φ12 规格轧制工艺参数

表5 Ml08Al 钢轧制力

猜你喜欢

钢种孔型油膜
Φ18mm热轧带肋钢筋三切分孔型优化及装备改进
SPHC钢种转炉冶炼的生产实践
长城油膜轴承油在高速棒材生产线的应用
热连轧带钢边部组织对于边部翘皮缺陷的影响
热轧棒材孔型设计探究
基于热红外图像的海面油膜面积的测算方法
关于钢种用Cr、Ti系 代替B 系后发生变化的总结
预防四切分K3掉肉孔型设计及操作简析
大型数控立式磨床静压转台油膜热特性仿真及其实验分析
采用通用焊接工艺参数焊接不同钢种钢轨的试验研究