青特钢1#高线摩根250 辊箱频繁烧损故障处理
2020-05-01刘光明张丛春
刘光明,张丛春,李 昊
(青岛特殊钢铁有限公司高线厂,山东青岛 266043)
0 引言
青特钢1#高线设计年产Φ8~Φ26 mm 的线材盘卷,共计70 万t,生产的钢种主要为冷镦钢、预应力钢绞线、普通硬线、易切钢、弹簧钢和轴承钢等。轧线关键设备,如精轧机、夹送辊和吐丝机、减定径机组均为美国摩根设备,其中减定径机组为摩根公司设计制造的4 机架,减径机使用250 辊箱,定径机使用150 辊箱。由于大规格产品需要热机轧制,部分高端钢种需要低温轧制,因此摩根公司设计的250 辊箱相比原230 辊箱具有更强的轧制力。但自热负荷试车以来,减径机第一架(26#)250 辊箱经常烧箱,2017 年烧箱15 次,2018 年烧箱9 次(截止9 月)。烧箱一次影响生产90 min,备件消耗最低为57 213 元,严重制约青特钢1#高线产量的提高及备件成本的降低。
1 事故原因汇总
烧箱是指摩根轧机辊箱中油膜轴承承受轧制力的油膜被破坏,从而产生大量热量,最终导致油膜轴承烧损辊箱破坏的一种事故。通过现场多次调查及事故总结,汇总辊箱烧箱原因如下。
(1)装配方面。辊箱装配质量差,不合标准;备件质量不合格;辊箱使用周期较长;密封板更换不及时;主机拆检时带入污物。
(2)工艺方面。孔型设计不合理;半成品尺寸不合格。
(3)润滑系统。过滤器精度质量差;回油口污物过多;更换滤芯时带入污物;油温波动大。
(4)人的因素。人员责任心差;考核不到位;技术水平不够。
2 故障原因分析
(1)青特钢高线厂建厂初期即按照摩根要求制定严格的装配标准,工艺操作规范相关操作人员亦严格执行,润滑系统采用实时报警,可排除这些因素造成烧箱故障。
(2)为找到烧箱的直接原因,积累大量数据。近期烧箱的产品规格及钢种见表1。烧箱时ABB 控制系统记录的转矩及电流IBA 曲线。Ml08Al 钢不同规格的减定径转矩及电流数据见表2。现场未烧损情况及烧损的油膜轴承见图1 和图2。
表1 近期烧箱的产品规格及钢种
表2 Ml08Al 钢不同规格的减定径转矩及电流数据
(3)通过分析上述大量数据可以看出,减定径250 辊箱烧箱主要集中于Φ10 和Φ12 两种规格,几乎涵盖所有钢种。油膜轴承受力位置为大端轧制侧顶端至25 mm 处,不是摩根设计的承受轧制力的中间位置;烧箱时减定径的转矩均在60%以上,而轧制其他规格的相同钢种转矩均在30%~50%,Φ10 和Φ12 的同钢种转矩比其他规格要高20%左右。因此确定26#烧箱主要与Φ10 和Φ12 轧制力大有关。
3 处理措施
3.1 优化Φ10 和Φ12孔型,降低250 辊箱承受的轧制力
(1)摩根公司给定的Φ10 规格的轧制工艺见图3,可以看出250 辊箱(26#)延伸系数为1.374。对26 孔型进行优化,如图4 所示。优化后26#延伸系数降为1.274,见表3。
(2)从摩根公司给定的Φ12 规格的轧制工艺(图5),可以看出26#延伸系数为1.367,该架次变形较大。优化原设计26 孔型,如图6 所示。优化26#孔型后,新的轧制工艺参数见表4,26#延伸系数由1.367 降为1.292。
图1 未烧损但磨损严重的油膜轴承
图2 烧损的油膜轴承
图3 Φ10 规格轧制工艺
(3)孔型改进后,Ml08Al 钢轧制力降低约20%,见表5。
3.2 改造润滑管路
图4 对26 孔型进行优化
图5 Φ12 规格轧制工艺
为提高油膜轴承的承载力,在润滑管路进入减径机组前增加旁路冷却器,冷却水量根据润滑油温由fisher 阀精确控制。生产此两种规格时润滑油通过旁路进入减径机,使油温降低至28~24 ℃。美孚525 润滑油的运动黏度提高至175~225 cst,以此来提高油膜轴承的承载力。
4 结语
上述两项措施实施后,减定径250 辊箱在生产Φ10 和Φ12 两种规格时未发生过烧箱事故,提高了设备运转率,经计算,年创造经济效益213 万元。
图6 优化原设计26 孔型
表3 Φ10 规格轧制工艺参数
表4 Φ12 规格轧制工艺参数
表5 Ml08Al 钢轧制力