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煤矿井下水泵自动化控制系统的研究与设计

2020-03-22

机械工程与自动化 2020年1期
关键词:闸阀上位水泵

阳 天

(西山煤电 东曲矿运输科 运输一队,山西 古交 030200)

0 引言

煤炭开采的过程中,井下涌水必须及时排出以保证煤矿的安全,要求排水系统可靠、安全、高效地将涌水排出地面[1]。作为井下排水系统的核心设备,水泵控制系统的自动化水平与矿井排水工作密切相关。然而传统井下水泵仍然以人工控制为主,使用的控制手段还是以前的继电器控制,连线复杂、功耗大、低效,而且对排水系统的监测水平低,不能实时掌握排水系统的运行状况,导致启动和关闭水泵不能依据水位或其他参数实行自动化操作,极大地损耗人力、物力资源。因此,保证井下水泵系统的安全高效运行至关重要[2-3]。

为此,本文基于计算机控制技术、传感器检测技术、微控制技术、网络技术、人机组态技术等,设计了一套新型的矿井水泵自动化控制系统,该系统实现了检测、通信、显示、自动控制的四位一体,大大提高了井下排水系统的自动化、信息化、网络化水平,提高了煤矿的工作和效率。

1 水泵自动化控制系统总体方案设计

煤矿井下水泵自动化控制系统的总体方案如图1所示。整个系统由上位机监控系统、触摸屏、PLC控制系统、声光报警装置、传感器检测单元、执行单元、机械单元等部分组成。其中,传感器检测单元由各类矿用传感器组成,负责对水位、水泵抽水能力、进出水口压力、各进水口水量、重要零部件的温度、电机电压电流等重要参数进行检测,并传输给PLC控制器;声光报警装置负责对排水系统及周边环境出现的故障情况进行预警;PLC控制器负责对传感器检测单元传来的数据进行分析计算和智能处理,通过工业以太网与上位机监控系统进行通信,将处理后的结果上传给上位机,同时接收上位机下达的控制指令,对执行单元进行自动化控制;上位机监控系统采用组态王技术,工作人员可通过图形化界面对现场工作状况进行监视和指令的下达,同时,还可以实现参数实时显示、历史曲线趋势和报表输出、报警等多种功能。

图1 水泵机械单元自动化控制系统总体方案

2 硬件方案设计与选型

2.1 PLC控制器选型

PLC是控制系统中最重要的部分,其可靠性直接影响着整个系统的正常运行[4],本系统选用西门子公司S7-300系列PLC,中央处理单元为CPU 315-2PN/DP,基于其极强的扩展能力以及系统的需求,该系统分别扩展了数字量输入SM321、数字量输出SM322、模拟量输入SM331和模拟量输出SM332,这些模块可将传感器检测到的数据通过智能的方式转换成标准的PLC信号。PLC之间以及PLC与上位机之间通过以太网进行通信。

2.2 各类检测传感器选型

为实现对排水系统性能参数及周围环境参数的检测,本系统选用传感器来作为检测信号的主要元件,为此,对各类传感器进行了严格的选型:①温度传感器:选用PT100热电阻温度传感器检测电机外壳温度和水泵轴承温度;②压力传感器:选用GYD60-Y2矿用压力传感器作为压力的检测元件,用于检测水泵入水管处和出水管处的压力变化,为电动闸阀的开关和水泵的启停提供信号;③流量传感器:选用TC-ZND电磁流量计来检测排水管的流量;④液位传感器:选用CL-EVA-05数字式传感器,安装于水仓中,目的是为了防止水位过高;选用XFH-D9000超声波液位计,安装在水仓水位之上,用于保证连续水位的监测;⑤电压电流传感器:选用输出为0A~5A的电流互感器和0V~5V的电压互感器,将电流与电压经过倍数降低转换后,变为0V~5V的电压信号,送入PLC中;⑥真空度检测传感器:采用ZDY-I型真空计对真空度进行测量,将其安装在与水泵内部接通的真空管道上[5-6]。

2.3 电动闸阀、电磁闸阀设计

为实现排水过程的自动控制,本系统将手动闸阀改为电动闸阀,通过闸阀上的接线端口与PLC相连,PLC可直接控制它的开关状态,同时在上位机监控系统界面,工作人员可直观地看到每个电动闸阀的开关状态。

本系统中,排水管路的出水阀选用兰陵MZ941H-25-DN300型电动闸阀;止回阀选用 H44H-40-DN300型矿用电动闸阀;控制抽真空的闸阀选用兰陵MGQ-40-DN25型真空阀与射流泵配套使用。

3 软件方案设计

3.1 PLC下位机监控程序设计

本系统采用STEP7软件编制水泵自动化控制系统控制程序。STEP7编程软件布局清晰、操作方便,用户可将复杂的程序构造化、模块化,即把程序划分成多个独立的子程序,简单、快速、顺利地设计出自动化控制流程[7]。

整个系统的监控流程如下:PLC软件启动后,首先对整个系统初始化,工作人员将控制指令输入到PLC进行控制方式选择,自动化控制系统实现了手动、半自动、自动三种控制方式;控制方式选择完成后,对煤矿井下的各类环境参数及设备性能参数进行检测,并选择水泵的启动台数;系统在运行过程中,通过水位传感器将水位变化信号发送至PLC,由PLC对水位变化数据进行检测和判断,从而对水泵进行启停控制。PLC自动控制模式选择流程图如图2所示。

3.2 上位机监控系统设计

为实现对水泵自动化控制系统的全面监控,使现场工作人员对井下排水系统以及周边环境有整体的了解,采用MCGS组态软件开发了一款具有友好人机交互界面的上位机监控系统,将它作为用户与水泵自动化控制系统交流的工具。

根据功能的需要,上位机监控系统包括用户登录界面、参数设置界面、配置生成界面、历史数据存储界面、实时数据报表曲线显示界面、历史数据曲线显示输出界面、远程控制界面等。上位机监控系统可选择自动化控制系统的工作模式,在自动化控制模式下,工作人员可对液位高低、水泵的投退进行自动选择,它的数据存储功能为工作人员提供了极大的方便,可对任何历史操作记录进行查询,为设备的维护、控制带来了极大的方便。本软件采用数据库储存的方式进行数据的保存[8]。图3为上位机监控系统的结构框图。

图2 水泵自动化控制系统控制模式选择流程

图3 上位机监控系统结构框图

4 结论

本文在分析煤矿井下传统水泵控制系统存在诸多不足的基础上,基于计算机技术、微控制器技术、传感器检测技术、组态王技术等提出一种新型的基于PLC的水泵自动化控制系统,实现了对井下排水系统的有效检测和自动化控制。该系统设计方案目前已在煤矿投入使用,运行结果表明,其改善了原有系统的不足,从技术和管理上保障了排水系统的稳定运行,降低了主排水泵的故障率,提高了水泵的使用效率,具有较高的经济性和可靠性。

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