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带传动在龙门刨床改造中的应用

2020-03-22王玉玲

机械工程与自动化 2020年1期
关键词:工作台减速器传动

王玉玲

(太原工业学院,山西 太原 030008)

0 引言

在机械加工中,龙门刨床主要用来加工大平面,尤其是长而窄的平面,也可以用来加工沟槽[1];它与龙门铣床的外形相似,但对于大平面的加工,其效率远低于龙门铣床。随着制造业市场的快速发展,企业之间的竞争更加激烈,加工企业对加工效率及产品质量的要求也越来越高。某企业原有一台长4m的724龙门刨床,生产中故障率高、生产率低、加工质量不高,工程技术人员通过对原刨床结构和功能的分析,组织多方讨论,决定对此龙门刨床进行改造,以便更好地发挥该机床的加工能力。

1 机械部分总体改造方案

从降低改造成本和缩短工期的原则出发,在对龙门刨床进行改造时,保留原刨床的侧刀架,用以刨削工件的竖直平面;拆掉原刨床横梁上两个垂直刨刀架并新增两个垂直铣头,实现对上平面的铣削加工。这样,改造后的机床具备刨铣复合功能,大大提高了加工质量和生产率。

在龙门刨床上刨削上平面时,工作台沿床身导轨的直线往复运动是主运动[2],工进速度快;而在龙门铣床上铣削上平面时,铣头的旋转是主运动,工作台直线往复运动是进给运动,要求工进速度慢。因此,对工作台要实现减速改造,下面简述一下改造方案。

2 工作台减速改造方案

原刨床工作台的传动系统如图1所示,电动机轴与减速器的输入轴通过联轴器刚性联接,减速器的输出轴与执行机构通过联轴器刚性联接,执行机构由齿轮、齿条和工作台组成。工作时,运动由电动机传至减速器的输入轴,经过齿轮传动传至输出轴,输出轴再将运动传至执行机构中的齿轮,通过齿轮齿条啮合带动机床工作台实现往复直线运动。

起初的减速改造方案是:保留原减速器,将原55 kW的直流电机改造为交流电机,通过变频调速器实现无级调速,实际试生产后发现变频器长期在低效的低频段(5Hz附近)工作,电气系统发热增多,并且经常出现闷车、啃刀、跳闸等不良现象,严重影响了加工质量和生产率。

为此,考虑完善改造方案,由于更换减速器存在着成本高、工期长等问题,通过咨询及对工作台运动传动链的分析,决定拆掉原刨床中电机与减速器之间的联轴器,更换为V带轮传动联接,如图2所示。

图1 原刨床工作台 传动系统

图2 改造后刨床工作台 传动系统

改造后的工作台传动系统中,电动机与V带传动的小带轮联接,大带轮与减速器的输入轴联接。工作时,运动由电动机经V带传动传至减速器输入轴,再由减速器输出传至执行机构,最后,经过齿轮齿条啮合带动工作台运动。

3 V带传动主要参数计算

3.1 确定小带轮和大带轮的直径

小带轮与原刨床的电机轴头通过键联接,电机的转速n=132.5r/min~1 325r/min,功率为55kW,电机轴头的直径为Φ65mm,根据电机轴头的尺寸,初步确定小带轮的直径为d1=180mm。

大带轮与原刨床的减速器输入轴通过键联接,根据带传动比一般i≤7的要求,再考虑设备附近的空间大小,最后确定大带轮的直径为d2=900mm。此时,传动比i=900/180=5<7,满足要求。

3.2 确定中心距、验算主动轮包角

3.2.1 确定中心距a

参考文献[3],带轮中心距应满足:

将相关参数代入式(1)计算得:756<a<2 160。最后,取中心距a=950mm。

3.2.2 验算小带轮包角α

包角α是带传动很重要的一个参数,包角越大,带与带轮之间的摩擦力越大,带传动能力就越高。根据文献[3]带轮包角α由下式计算:

将相关参数代入式(2)计算得:α=136.6°>120°,符合要求。

3.3 确定带轮的材料、结构及V带的型号

两个V带轮的材料均选HT250的灰铸铁。小带轮直径较小,采用实心式结构;大带轮直径大于350 mm,采用轮辐式结构。

由于此刨床负荷较大,且工作可靠性要求较高,故选四槽V型(15N)皮带传动。

4 结论

经生产实践证明,改造后的刨床工作过程平稳可靠,加工过程中再没有出现闷车、啃刀等现象,并且变频器的工作频率提高了5倍,很好地解决了过去经常出现的跳闸以及电器元件发热量大等问题。

这次改造只是将原刨床的直流发电机组改造为交流电机组,并将电机与减速器之间的联轴器刚性联接更换为V带传动联接,成本低、工期短,机床的加工能力明显提升,同时,也提高了生产率和加工质量,改造效果良好,值得推广。

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