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数控加工刀具连续破损问题解决方案

2020-02-25韩伟陆勇鲁文章

汽车实用技术 2020年1期
关键词:刀刃刀片刀具

韩伟 陆勇 鲁文章

摘 要:随着现代化加工的发展,数控加工中心得到了广泛应用。我公司目前正在上机加工项目,采用的是进口的德国GROB公司的数控加工中心。在加工过程中曾出现T4014刀具连续四把出现破损现象。针对此现象,文章通过分析可能导致划伤的原因,经过逐个验证排查,最终将加工程序进行优化,成功地解决了这一问题,为单位生产提供了保障。关键词:发动机缸盖;喷油器隔套底孔;镗孔刀具;西门子加工中图分类号:U466  文献标识码:B  文章编号:1671-7988(2020)01-170-03

Abstract: With the development of modern machining, CNC machining centers have been widely used. Our company is currently working on the machining project, using the imported CNC machining center of German GROB company. During the machining process, there were four consecutive breaks of T4014 tools. In view of this phenomenon, the article analyzes the causes that may cause scratches, and after verifying and examining them one by one, the processing program is finally optimized, which successfully solves this problem and provides guarantee for unit production.Keywords: Engine cylinder head; Fuel injector base hole; Drilling tool; Siemens processingCLC NO.: U466  Document Code: B  Article ID: 1671-7988(2020)01-170-03

1 加工问题描述

发动机气缸盖机加装配线隶属于华菱星马集团汉马动力有限公司机加车间。该线一次规划分期实施。项目投资4亿元,引进了38台德国进口加工中心(德国HELLER/GROB公司),组成了一条高精度、高稳定性的全自动柔性生产线。在生产过程中出现了一个现象,即生产线上编号为T4014刀具(图1刀具刀片破损、刀体损坏)在生产过程中出现了连续4把刀片碎裂导致刀体受损的问题。针对此现象,经有关部门决定,暂停生产,进行立项解决,以免对生产造成过多影响。

2 加工问题分析

对于刀片破损和刀体损坏的问题,根据加工信息和现场操作人员的反馈,我们与现场技术人员一起对同类型的问题进行比较和研究,估计出现这种情况的原因可能有以下几点:

(1)机床加工参数的设置合理性,加工参数是否存在变更;

(2)工序加工内容变更,加工过程更改;

(3)刀具结构合理性。

3 加工参数分析

该刀具为德国玛帕的刀具,主要用来加工喷油器隔套安装孔的底孔。我们对刀具加工程序进行了分析。

N4270 T_04014:

N4275 $AC_TIMER[2]=-1

N4280 R70=R70+1

N4285 R[R70]=$AC_TIMER[2]

N4290 $AC_TIMER[2]=0

N4290 DBR_SPI1_CONTROL_L1=273 DBR_SPI1_CONTROL_R=0 DBR_SPI2_CONTROL_L1=273 DBR_SPI2_CONTROL_R=0

N4300 SPEED1=1120 FEED1=336

N4305 SPEED2=1120 FEED2=192

N4310 OAL=282.24 A_POS=90

N4315 G0 G55 G60 G603

……

N4380 G64 Z=R2 Z_2=R2+SPI_2_L1 M8 M52

N4385 G1 Z=R4 Z_2=R4+SPI_2_L1 F=FEED1

N4390 G60 Z=R3 Z_2=R3+SPI_2_L1 S1=SPEED2 S2=SPEED2 F=FEED2

N4395 G0 G64 Z=R10 Z_2=R10+SPI_2_L1

從程序上不难看出,出现问题的是刀具的D2刀刃(图2  T4014刀具的结构),是在阶段3加工,转速取得是1120r/min,进给取得是192mm/min,按照计算公式,我们可以算出每转切削为为0.17mm,Fz为0.09mm,整体的加工余量为1.2mm。

该刀片为整体硬质合金材料,根据厂家给出的参数,Fz取值范围在0.1~0.2mm,所以刀具参数的设定完全符合要求,我们排除参数选取的问题,并且查询机床程序记录,近期没有修改过的痕迹。

4 刀具结构分析

检查完刀具的设定参数没有问题之后,我们从之前的加工内容上进行分析,这把刀具已经使用长达4年之久了,如果在参数没有修改,会不会是之前的工序没有加工完全导致该刀片受损?我们查询相关前一道工序的刀具,也没有出现破损情况,我们陷入了僵局!

在刀具室重新检查刀具破损的情况,在刀片的安装位置,我们找到了突破点,如下图3中,刀具D2刀刃位置共计存在2个刀刃,其中1个位固定刀片,另外一个位可调刀片,刀具室一般在装配完成刀片之后,通过可调刀刃将刀片调整至和固定刀刃同样的高度,以保证加工的稳定,但是刀具调整是使用后端的一个螺钉,将刀片顶起,但是顶起到一定的阶段,势必会产生一定的间隙,那么这个间隙会对加工产生什么样的影响呢?

根据分析(图3可调刀具位置间隙),结合这把刀加工的位置,我们不难看出,由于前一把刀加工完成之后,生成了直径16mm左右的一个倒角,而该刀具直径为20.5mm,单边接触的过程中,只有2mm左右,而刀具为z向移动,所以产生的切削力与刀片的链接螺栓形成了一个杠杆,造成了刀片的转动,而该位置的螺纹为右旋螺纹,所以受力造成的旋转方向正好为螺纹松开方向,造成刀片松动,产生破损,损坏刀体。(图4刀具的受力分析)

发现该问题之后,我们联系了刀具厂家,刀具厂家表示赞成这种分析,我们将现场刀片重新调整,将可调刀片全部重新调整,确保底面的间隙消除,验证加工约100余件,该问题没有再次发生。

5 深挖到底,次要因素排查

这个问题初步排查之后,我们没有直接离开,针对这个问题,是否还有别的因素在里面?

重新将刀具进行检查,将没有出现问题的刀片进行查看,我们发现,顶部D1刀片背后的螺栓出现了“亮点”(图5 刀具的紧固螺钉测量)。我们将刀具送到对刀仪上进行检查,发现测量出来的亮点高度尽然要比刀尖的高度要高,这代表了该位置在刀具加工完成后,还会和已加工表面进行摩擦,这种摩擦可能会导致整把刀具在旋转中出现“甩动”,造成刀具的跳动过大,进而造成刀片的破损。经查实,刀具螺栓的突

出为刀具安装人员螺栓使用错误导致。

6 总结

在此,我们非常感谢我的师父何成琪老专家对此次问题解决的支持,这一过程对我本人(本文第一作者)也有很大提升。随着生产的继续,难免会出现加工上的问题,为此对机床程序和刀具结构的分析是数控加工中必不可少的,这就需要我们从多方面去学习和掌握解决方法。尽管这方面会有专业技术人员来进行,但作为数控加工中心一名合格的操作人员,这些还是必须会的东西。在以后的加工过程中,要加强对机床和刀具的研究,更加充分发挥数控机床的性能。

参考文献

[1] 陈海舟.数控铣削加工宏程序及应用实例.[M]机械工業出版社, 2006.

[2] 穆国岩.数控机床编程与操作.[M]机械工业出版社,2007.

[3] 宴初宏.实用数控加工程序编制技术.[M]上海科学技术出版社, 2008.

[4] 宋正.数控机床编程与操作.[M]中国劳动社会保障出版社,2009.

[5] 陈海舟.数控铣削加工宏程序及应用.[M]机械工业出版社,2008.

[6] 陈洪涛.数控加工工艺与编程.[M]高等教育出版社,2005.

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