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关于超滤膜系统的优化运行研究

2019-09-28刘桐玮

天津科技 2019年9期
关键词:跨膜超滤膜水流量

刘桐玮,刘 翊,董 捷,

(1.天津泰达水业有限公司 天津300457;2.天津泰达新水源科技开发有限公司 天津300457;3.天津泰达津联自来水有限公司 天津300457)

0 引 言

目前国外一些国家在自来水厂改造过程中,大都选择膜处理技术,我国大部分净水厂仍使用传统混凝沉淀工艺,部分自来水厂采用了超滤膜净化处理技术进行净水处理。天津某净水厂采用了多介质-活性炭-超滤膜联合净水工艺,至今出水量稳定,各项水质指标都符合并远高于国家标准。本文根据超滤膜进出水工艺参数进行节能降耗改造,降低吨水成本,同时对超滤系统的优化运行进行深入探讨。

1 超滤系统运行流程阐述

1.1 主要工艺设备参数

天津某净水厂采用了多介质-活性炭-超滤系统联合净水工艺。

多介质罐内滤料为石英砂与无烟煤,下层为无烟煤,上层为石英砂,罐内以2∶1的比例放置,多介质罐单台产水量为80~100m3/h。

活性炭罐内滤料为活性炭粉末,活性炭罐单台产水量为80~100m3/h。

超滤膜规格为外压式PVDF中控纤维膜,膜丝平均孔径为0.03μm,设计单根膜平均通量为45m3/h[1]。

超滤膜进水端设有自清洗过滤器,其孔径为100μm,用于防止水中大颗粒杂质堵塞超滤膜。

1.2 工艺流程

采用源水→多介质罐→活性炭罐→超滤膜组→清水池→管网工艺路线,源水由取水泵提升至膜车间进水管,再由膜车间进水增压泵提升至多介质进水管,依次经多介质罐、活性炭罐过滤后流入多介质产水池,再由超滤进水泵提升至超滤进水管,经过自清自过滤器后进入超滤膜组,过滤后流入超滤产水池。

多介质罐与活性炭罐反洗过程:松滤料(正洗)→排水→气反洗→水反洗→初滤→正常过滤。

超滤系统反洗分为两种:一种为常规反冲洗,即气反洗→气水反洗→水反洗→正常过滤;另一种为CEB加强反冲洗,即气反洗→气水反洗→酸(或碱)与水混合进水正洗并排放→酸(或碱)药剂向超滤膜补液(关闭排水阀)→浸泡(关闭所有阀门)→排放并进行水反洗→正常过滤。

2 超滤系统可靠性分析

衡量超滤膜工作状态的指标共两部分:一是超滤跨膜压差,二是超滤产水浊度。图1—图3比较了2018年11月至2019年4月共计6个月的生产数据,其中包含超滤膜系统(每组超滤系统20支超滤膜)月平均产水流量、跨膜压差、超滤产水浊度的趋势图。

半年以来,超滤系统运行平稳,产水流量维持在210~240m3/h,浓水流量维持在45m3/h,跨膜压差维持在30kPa,超滤膜设计产量为220m3/h,最大允许跨膜压差约为150kPa均满足设计条件,实际产量远低于极限值。图3表示6个月超滤产水浊度值的情况,该趋势图表明超滤产水浊度维持在0.05~0.08NTU之间,超滤系统运行较平稳,产水流量及浊度满足设计要求,运行一切正常。

图1 超滤产水流量Fig.1 UF produced water flow

图2 超滤跨膜压差Fig.2 UF transmembrane pressure

图3 超滤产水浊度Fig.3 UF produced water turbidity

通过及时反冲洗,及时CEB清洗等步骤保证超滤系统稳定可靠运行,具体步骤设定如下:

①常规反冲洗。常规反洗以超滤运行时间为判断条件,每组超滤系统连续过滤30min进行一次常规反冲洗。常规反冲洗包含气洗、气水洗、水洗3个步骤。气洗采用0.6~0.8MPa压缩空气为气源,通过定值减压阀降低至0.15MPa进行气洗;气水洗通过0.15MPa气洗结合超滤反洗泵运行的水洗组合而成;水洗通过超滤反洗泵定频运行,清洗超滤膜。

②CEB加强反冲洗。CEB加强反洗采用盐酸和次氯酸钠两种药剂对超滤膜进行加强反洗。目的是通过酸洗去除膜丝上附着的难去除的水垢,通过碱洗去除蛋白质、油脂类等污物。CEB加强反洗的频次为每60个常规反洗周期后进行一次CEB清洗,酸溶液和碱溶液交替使用。

通过常规反洗和CEB加强反洗的结合,保证了超滤系统出水水质的稳定,保证了跨膜压差维持在合理范围内,保证了超滤系统安全生产。

3 超滤系统能耗分析

在超滤系统正常运行过程中超滤进水泵始终运行,为超滤提供水源,保证超滤进水压力维持在设计允许的范围内。超滤进水端管道安装有自清洗过滤器,该过滤器可自动清洗排放,排放阀开启时需满足0.2MPa水压,因此自清洗过滤器前端进水压力保持为0.2MPa,经过自清洗过滤器后超滤进水压力为0.18MPa。为保证0.2MPa的水压,运行单台超滤时,超滤进水泵启动1台,频率为42Hz;运行2台超滤时,超滤进水泵启动2台,频率为42Hz;运行3台超滤时,超滤进水泵启动2台,频率为50Hz。

超滤系统正常运行过程中必须对超滤膜进行常规反洗及CEB加强反洗。CEB加强反洗每组膜需投加200~500μL/L的酸溶液或碱溶液,为保证膜丝通透性需及时进行CEB加强反洗[2]。

4 超滤系统运行合理性分析

为保证超滤系统安全运行,保证出水指标合格,降低超滤运行电耗及药耗成本,对超滤系统提出以下两点优化运行方案。

4.1 超滤进水泵

当前超滤膜运行压力维持在0.18MPa,设计超滤系统进水压力应不高于0.22MPa,虽然可满足设计要求,但超滤进水泵维持在较高频率运行,超滤系统过滤时由于进水泵的运行而消耗了大量的电能。因此合理降低超滤进水泵运行频率,保证超滤产水流量维持在合理范围内,可大幅节约电能消耗,降低制水成本。

以单台超滤运行为例:单台超滤运行时,进水压力为0.18MPa,产水流量为230m3/h,超滤进水泵运行频率为40Hz,将进水泵频率降低至38Hz,自清洗过滤器进水压力为0.17MPa,超滤进水压力为0.15MPa,超滤产水流量为210m3/h,超滤产水流量未明显减少,进水泵频率明显降低,节约大量电能。

4.2 超滤CEB加强反洗

当前超滤膜使用过程中经50次常规反洗后,超滤产水流量为170m3/h,低于正常产量,完成60次常规反洗再进行CEB清洗后,产水流量明显提升,可达到210~230m3/h。CEB清洗在药剂选择上,当前运行模式为酸-碱切换使用,本次使用酸进行清洗,下次使用碱进行清洗。由于目前水质硬度较低,水中藻类微生物数量较高,应增加碱溶液(次氯酸钠)清洗频次。当水质硬度较高时,则应考虑使用酸溶液(盐酸)进行清洗。

据此,将酸碱投加步序调整为每投加6次碱溶液投加1次酸溶液,通过次氯酸钠的清洗浸泡抑制微生物的滋生,保持膜丝的湿润,保证超滤系统达到设计产量[3]。

5 结 论

①超滤膜系统经过改造后,产水流量满足设计要求,水量稳定,出水水质符合标准。

②改造后系统电耗降低,在保证产水流量满足设计要求的前提下,将原设计超滤进水泵运行方案进行调整,降低了进水泵运行频率,吨水电耗降低,节约了制水成本。

③改造后系统药耗降低,在超滤CEB反洗方面,将酸碱药剂的使用频次进行调整,降低了酸药剂的使用,提高了碱药剂的使用频次,满足当前原水水质条件,更有利于提高超滤膜的清洗效果,减少效果不明显的药剂,降低制水成本。

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