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牺牲阳极保护技术在注水井中的应用研究

2019-09-02黄明良岳鹏石锐刘青山

中国科技纵横 2019年15期
关键词:注水井

黄明良 岳鹏 石锐 刘青山

摘 要:塔河油田注水井腐蚀严重,导致油管使用寿命缩短,修井频繁,给油田带来巨额经济损失。井场试验表明井下牺牲阳极保护技术可有效降低注水井管柱的腐蚀,但也存在阳极短节断脱失效的问题。室内对AD13CH井断脱失效阳极保护器及油管样品进行金相分析、化学组分分析、断口电镜扫描及能谱分析,得出阳极保护器断脱失效的原因为硫化物应力腐蚀开裂。根据影响硫化物应力腐蚀开裂的环境条件和管材因素,优化阳极保护器内部结构设计,避免焊接损伤及应力集中。同时,优化阳极保护器入井工艺,避免在井口至2000m硫化物应力腐蚀温度敏感区使用,在井深超过2000m的高温区,缩小阳极保护器间距,提高保护管柱效果。

关键词:注水井;牺牲阳极保护;断脱;硫化氢应力腐蚀开裂

中图分类号:TE983 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)15-0174-02

塔河油田平均井深6000米,井下腐蚀环境具有高温(20-130℃),高矿化度(大于20.0*104mg/L)、高含硫化氢(平均30629mg/L)、低PH值(5-6)的特点[1]。因注水管网分布不全,部分注水井采用车到盐水的方式,存在曝氧环节,溶解氧的引入进一步增强井下环境的腐蚀性,苛刻的井下腐蚀环境,采用缓蚀剂单一防护技术,不能有效控制井筒的腐蚀破坏。

2017-2018年采油二厂发现井下腐蚀96井次,其中注水井腐蚀34井次,占比35.4%,腐蚀部位包括接箍、油管穿孔甚至断脱。注水井管柱腐蚀导致油管使用寿命缩短、修井频繁,对日常维护作业带来极大困难和巨额的修井费用,亟待开展防腐对策研究。

近年来,针对牺牲阳极保护技术在油气田管道防腐应用做了大量的工作,对牺牲阳极保护技术管道防腐机理有了深入的认识[2][3][4],为此在采油二厂开展井下牺牲阳极保护矿场试验。

1 井下牺牲阳极保护技术原理

将一种电位更负的金属或其合金(如镁、铝、锌等)作为牺牲阳极与被保护的金属结构物(油管)电性连接,通过电负性金属或合金牺牲阳极的不断溶解消耗,向被保护的油管提供保护电流,使油管获得保护,大幅度降低油管和与之相连的附属金属配件、工具等生产管柱的腐蚀。

2 牺牲阳极保护器工艺设计[5]

由于油管在注水井中工作时其通径不能变化,同时为保证牺牲阳极与油管存在电连接,牺牲阳极发出的电流能够到达油管内外壁,并考虑到牺牲阳极安装的便捷与牢固,将牺牲阳极结构设计为牺牲阳极保护器短节形式。保护器短节由TP-JC螺纹接头、3P110S抗硫油管、铝-锌-铟系内外衬合金构成如图1、图2。

3 塔河油田井场试验情况

自2016年,塔河油田试验井下牺牲阳极保护15井次,工艺方案为油管间隔200m下阳极保护器短节1根,设计使用寿命为2年。效果评价方式为井下运行两年后取出检查油管腐蚀情况。

目前,15口井油管及阳极保护器全部起出,阳极保护器自井口往下,消耗逐渐增强,井深2000m以下基本完全消耗,油管外壁均无明显腐蚀,对注水井油管保护作用明显。试验期间TH12206井、AD13CH井、TK663井阳极保护发生断脱失效,平均入井594天,断脱井深位于400-800米,如表1所示。

4 阳极保护器断脱原因分析

阳极保护器短节断脱失效给油田带来额外的修井费用,也不利于井下牺牲阳极保护技术的推广应用。工作人员以AD13CH井为例,室内进行保护器短节断脱原因分析。

4.1 AD13CH井注水生产情况

AD13CH井位于阿克库勒凸起西北部,2010年2月完钻,完井深度6239.12m,现场监测该井CO2含量为2.16%-9.47%,H2S含量为:272-5387.3mg/m3。2012年4月17日开始单元注水。2015年12月20-22日组下完井管柱:31/2”JC喇叭口+31/2”JC油管619根+双公+油管挂,累计油管619根,下入阳极保护器48个。

2016年1月7日至2017年5月9日,累计注水50403方。2017年7月更换管柱作业,第2根阳极短节接箍处断脱(井下364m),井下运行576天。

4.2 室内实验分析[6]

取AD13CH断脱阳极保护器,完好阳极保护器及油管管体一段开展室内分析实验。

4.2.1 外(内)壁宏观形貌

阳极保护器表面合金存在明显片状腐蚀产物,极易剥落,样品本体外壁及内壁宏观形貌无明显的局部腐蚀及腐蚀减薄现象。

4.2.2 断口宏观形貌

断脱阳极保护器整体呈脆性断裂,断口平整,无明显的塑形变形,裂纹起源于内表面,断口上裂纹呈阶梯状扩展,具有多源特征,断口表面存在明显的腐蚀产物。此外,断口下方内壁存在一圈明显的凹坑,为内衬层与管体结合部位,属工艺电焊损伤。

4.2.3 金相分析

依据GB/T 13298-1991分别对阳极短节及油管段样品进行金相组织、晶粒度及非金属夹杂物检验,检测结果表明两根管样的晶粒度较细,均为11.0级,且无超尺寸非金属夹杂物,但内外壁与心部的金相组织存在差异,其中内外壁为回火索氏体+铁素体,而心部为回火索氏体。

4.2.4 化學成分分析

依据ASTM A751-2008,采用ARL 4460直读光谱仪分别对阳极短节本体及油管段进行化学成分分析。检测结果表明,阳极短节本体与油管段样的化学成分基本无差异,且均符合API SPEC 5CT要求,如表2所示。

4.2.5 力学性能

依据ASTMA370-17标准对试样进行拉伸性能检测,试验宽度*标距19.1*50mm,检测结果保护器本体:抗拉强度873MPa、屈服强度819MPa、延伸率21%,油管样品表明抗拉强度886MPa、屈服强度836MPa、延伸率22%,符合APISPEC5CT对P110钢抗拉强度≥862MPa、屈服强度758-965MPa、延伸率≥12%的标准要求。

4.2.6 硬度检测

依据ASTM E18-16标准检测未失效保护器管体样品硬度(HRC)为25.6,油管段样品(HRC)为26.2。

4.2.7 断口微观分析

阳极短节断口经过机械清洗后,采用扫描电镜对断口表面进行形貌观察,断口表面存在明显的腐蚀产物,且局部可见沿晶状二次裂纹形貌。采用能谱仪对断口表面进行元素成分分析,腐蚀产物主要包含Fe、O、C、S和Cl元素,如图3,图4所示。

4.3 陽极短节断脱原因综合分析

断口宏观分析结果表明,阳极短节断口平整,无明显的塑形变形,整体呈脆性断裂,起源于内表面,断口上裂纹呈阶梯状扩展,具有多源特征,断口表面存在明显的腐蚀产物。断口微观形貌分析结果表明,断口表面存在明显的腐蚀产物,且局部可见沿晶状二次裂纹形貌,断口腐蚀产物主要包含Fe、O、C、S和Cl元素,且S元素含量非常高。由上述分析结果可知阳极保护器断脱的原因为硫化物应力腐蚀开裂。

5 结语

(1)井下牺牲阳极保护技术对塔河油田注水井电化学腐蚀引起的坑蚀、穿孔有较好的保护作用,对硫化物应力腐蚀开裂没有防护作用;(2)引起阳极短节断脱的原因为硫化氢的腐蚀开裂,其原因阳极短节存在焊接损伤、内径突变,金相组织不均匀等缺陷,耦合塔河油田酸性硫化氢环境诱发硫化物应力腐蚀开裂;(3)优化阳极保护器内部结构设计,避免焊接损伤及应力集中。

参考文献

[1] 张江江,闫俊龙,刘冀宁,等.电化学保护技术在注水井下及地面管道防腐中的应用[J].材料导报,2014,26(专辑23):422-426.

[2] 陈秀玲,关建庆,尹依娜,刘强.油田油水井高温牺牲阳极保护技术[J].腐蚀与防护,2005,26(12)524-526.

[3] 念大海.阴极保护技术应用现状分析[J].石油和化工设备,2012(15):68.

[4] 侯世忠.阴极保护技术的研究与应用[J]全面腐蚀控制,2018,10(10):39-45.

[5] 韩帅.牺牲阳极保护技术在注水井中的应用[J]全面腐蚀控制,2018,10(10):26-27.

[6] 张乐,安浩,等.P110S钢级油管断裂失效分析[J]理化检测,2018,11(54):833-837.

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